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重灰流化床冷却系统的使用和改造

2017-08-22余和贵何春梅

纯碱工业 2017年4期
关键词:含尘细粉风门

余和贵,成 龙,何春梅

(江苏井神盐化股份有限公司淮安碱厂,江苏淮安 223200)

重灰流化床冷却系统的使用和改造

余和贵,成 龙,何春梅

(江苏井神盐化股份有限公司淮安碱厂,江苏淮安 223200)

我公司重灰产品凉碱采用流化床转筛系统,使用中暴露出重灰产品中细灰多,现场粉尘大,布袋尾气含尘高等问题。采取了风门补焊加固、调节开度大小,在布袋进风口加装导流板、更换布袋材质,定期清理碱疤更换受损部件等措施,有效提高了重灰凉碱效率。

流化床;冷却系统风门;列管碱疤;尾气含尘;重灰粒度

江苏井神盐化股份有限公司淮安碱厂煅烧车间2011年投产开始,重灰一期年产能力为20万t。其重灰产品凉碱系统为流化床转筛系统,且一直使用延续至今。该系统在使用中相继暴露出一些问题,经过多年的摸索和改进,该装置在生产稳定性、操作环境、生产指标、设备维护等方面均能满足生产需要。本文主要介绍该系统在生产中出现的问题及相应改进措施。

1 重灰流化床冷却工艺原理及流程

1.1 工艺原理

重灰流化床主要工艺原理是散粒状的固体重灰物料,由重灰斗提机加入流化床干燥器中。空气由鼓风机送入风室,由流化床底部经分布板与固体物料接触,形成流态化,达到气固相的热质交换,物料干燥后由排料口排出。尾气由流化床顶部排出,经旋风分离器组回收。同时通过控制鼓风和引风量,使碱尘不断吸到除尘器中,降低重灰产品粒度中的细粉含量,生成符合客户需要的产品。

1.2 工艺流程

重灰冷却工艺中,重灰由重灰出料刮板通过斗提进入流化床。重灰在流化床内和鼓风机鼓入的冷风直接接触,呈流化状态向前运动,同时与流化床中列管换热器内的冷却水接触,间接冷却换热,而后通过卸料阀进入重质纯碱运碱系统。流化床鼓入的尾气经过引风进入旋风除尘器和布袋除尘器除尘后,由引风机排入大气。如图1所示。

1.空气过滤器 2.鼓风机 3.重质纯碱凉碱流化床 4.流化床卸料阀 5.旋风除尘器 6.旋风除尘卸料阀 7.旋风碱尘下料螺旋输送机 8.碱尘出料小刮板 9.碱尘出料螺旋输送机 10.布袋除尘器 11.布袋下料螺旋输送机 12.布袋旋转卸料阀 13.布袋出料刮板 14.流化床尾气引风机图1 重质纯碱流化床冷却工艺流程

1.3 流化床冷却除尘系统主要设备参数

表1 设备规格型号

2 系统存在的主要问题

2.1 重灰产品中细粉量偏多

2.1.1 鼓风机风门脱落

流化床鼓风四个风门,从进料口到出料口,风门由最大依次关小,从而形成沸腾状并向前推料。因使用时间较长,来回调节多次后,风门内部扇板出现脱落现象,导致风门被关死,风鼓不进去。从而导致流化床内有一段碱无法沸腾,影响走料,同时,因鼓风量小,重灰内碱尘无法被吹出来,影响重灰产品粒度,造成细粉偏高。

2.1.2 换热列管间碱疤严重

重灰炉系统停炉清理出气箱或者炉头抄板结疤后,部分硬碱疤不能彻底清理出系统,留在煅烧炉内,经出料阀进入流化床内。部分小碱疤带入后系统,部分卡在流化床内部换热列管之间。长时间累积,导致换热列管被全部堵死,流化床内部空间减少,换热效果差,鼓风困难,重灰无法成流态化,成品细粉含量高,出碱温度高。

2.1.3 出料不畅,料位不稳

流化床本体出料阀有两个,上阀门一直为全开状态,不做调节。下阀门在流化床内料位较高时,可适当打开,然后根据流化床内风压,来进行调节控制。生产中出现因碱疤将阀板卡死的情况,无法开关操作。导致出料不畅,料位过高,或出料太快,料位稳不住。流化床内重灰无法正常沸腾,流化效果差。造成成品细粉含量高。

2.2 现场粉尘和布袋尾气含尘

2.2.1 现场正压,粉尘较多

流化床尾气由引风机经过布袋除尘器除尘后排空。生产中出现布袋除尘器电磁脉冲阀漏气的问题,压缩空气缓冲罐压力迅速下降,喷吹所使用的直角电磁脉冲阀排气孔一直向外排气。拆检发现,有的膜片出现裂纹,有的平衡孔堵塞,还有的因连接软管破裂造成漏气。导致布袋结碱严重,无法被清除。引风不畅,现场正压严重。

2.2.2 布袋破损,尾气含尘

环境问题一直是我厂关注的重点,布袋尾气含尘因此也是监测的一项重要指标。而生产中出现布袋破损的现象,布袋内积碱尘,同时因布袋破损,大量碱尘被直接带入尾气中排入大气,造成环境污染。经观察发现,造成布袋破损的原因有三点:1)布袋进风口未安装进风挡板,含尘气体直接冲击滤袋和骨架引起晃动,滤袋之间摩擦、碰撞,造成布袋破损;2)脉冲阀压缩空气压力在0.8 MPa左右,压缩空气喷吹压力过高,也是造成滤袋快速损坏的原因;3)布袋材质为亲水性材料,极容易跟碱尘中水汽融合结疤变硬,造成损坏。

3 采取的措施

3.1 针对重灰产品中细粉含量高采取措施

3.1.1 风门补焊加固

利用检修机会,将四个风门根部阀板易脱落位置全部补焊加固,同时按工艺要求,开度大小依次调整。确保多次调整不会出现阀门脱落的情况。同时,每次停流化床的时候都打开检查,保证风门无脱落,鼓风充足,重灰在流化床内完全沸腾。

3.1.2 定期清理

利用减量检修机会,停流化床系统。将流化床内部换热列管内卡住的碱疤全部清理干净,并将布风板上碱疤,从视镜口彻底清理出来。确保鼓风通畅,正常换热。

表2 改进前后重灰产品中<0.18 mm细粉含量数据对比

从表中可以看出,经过改造,重灰产品粒度中细粉指标明显提高,达到重灰细粉颗粒<0.18 mm的含量≤15%的生产需求。

3.2 针对布袋除尘器的相应改造

3.2.1 定期更换脉冲阀

岗位人员定时巡检,查看电磁脉冲皮管是否破裂,脉冲阀是否漏气等。若发现有破裂、漏气等现象,及时联系仪表及维修人员进行更换处理。因更换时间较短,且对生产系统无大波动,更换脉冲阀和皮管时无需停重灰系统,及时发现,及时处理。

3.2.2 安装导流板

根据布袋破损的原因,首先在布袋进风口位置加装两个弧长600 mm导流板,宽度比进口宽度稍长一些,一方面气流不会直接冲击布袋,而且大颗粒粉尘因碰撞导流板直接落入布袋下料螺旋。其次,针对气源压力高的问题,在进汽管线上加装压力表,通过关小进汽总阀,将输出压力控制在0.3~0.5 MPa范围内。同时,将布袋材质更换为疏水型材料,保证布袋干燥清洁和弹性,延长布袋使用寿命。最后如果发现布袋破损后,必须及时将重灰系统停下,全面更换新滤袋,以免造成环保事故。

4 结 语

通过几年的使用运行,并对生产中出现的问题进行调整改造,流化床凉碱系统基本正常,平均产能达到600 t/d,没有出现尾气含尘现象,重灰产品粒度细粉指标没有再出现多班细粉指标不合格情况,且指标控制稳定在客户要求范围内,稳定了高端客户市场。

TQ114.16

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1005-8370(2017)04-44-03

2017-05-18

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