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秦山第二核电厂汽机冲转过程中CRF002PO跳闸故障事故预想

2017-06-19莫仁盈

科技创新导报 2017年6期
关键词:冲转跳闸

莫仁盈

摘 要:核电厂汽轮发电机组在冲转过程中,需要使用主蒸汽,多余的蒸汽通过GCTc(凝汽器排放系统)排放至凝汽器中,凝汽器的冷却是靠CRF(循环水系统)来进行的,由于设计上的特点,两侧凝汽器分别由两列CRF系统进行冷却,汽机冲转过程中,依靠的是CRF002PO对应的一侧凝汽器,若该泵跳闸,将导致多余的蒸汽无法得到冷却,严重影响了汽轮机的运行,因此该文对该故障进行了事故预想,通过详尽的分析得出处理预案,以备在故障的情况下能快速响应。

关键词:冲转 跳闸 钛管

中图分类号:TM311 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)02(c)-0067-02

汽机冲转过程中机组状态如下:核功率处于12%~14%,停堆棒组处于堆顶,D棒(控制棒)处于手动,堆操通过控制棒调节一回路功率稳定在12%~14%,两台CRF泵(循环水泵)在运行,GCTc(凝汽器排放系统)处于压力模式,带出一回路热量,第一组阀门中有前两个GCT121VV全开,117VV有部分开度,一回路稳压器压力和液位均处于自动控制,SG(蒸汽发生器)水位由ARE(主给水)控制。在机组并网前的各项检查工作完成之后,我们就可以按照规程进行汽轮机冲转操作,汽机冲转,600 rpm时进行主控手动打闸和现场打闸,机械进行听音检查,然后冲转至1 100 rpm进行暖机1 h,然后进行试验,试验合格之后直接冲至3 000 rpm。

如果在汽轮机冲转过程中CRF002PO故障跳闸,主控会触发CRF泵跳闸和CRF凝汽器循环水入口压力低报警,此时由于GCTc第一组和第二组阀门的冷却水均来自CRF002PO,而且此时GCTc第一组阀门有开度,CRF002PO的跳闸就意味着GCTc的旁排直接进入凝汽器,直接冲刷钛管,此时凝汽器的真空只能通过A列CRF泵来维持,真空恶化,钛管受到极大的冲刷,可能会造成钛管的损害,钛管损害会影响凝汽器水质,所以,CRF002PO跳闸之后,我们一方面需执行ICRF001,确认开启虹吸破坏阀,对应的CVI(凝汽器抽真空系统)抽气阀门关闭,SEN002VC(海水提升系统)关闭,关注SEN泵电流及母管压力,有波动的情况下需排气,关注SRI(闭式冷却水系统)水温,如果受到影响需换水。另一方面,由于钛管受到了高温蒸汽的直接冲刷,可能造成破损,二回路操作员需密切关注二回路水质,一旦出现恶化,立刻投运ATE(凝结水精处理系统)系统,保持全流量运行,由于钛管可能泄漏,需做好隔离凝汽器的准备。

冲转过程中CRF002PO跳闸,由于汽轮机排气压力会因CRF泵的跳闸而升高,对应于凝汽器的饱和温度,汽轮机末级压力和温度的升高可能影响汽轮机的对中、振动、胀差和缸胀等汽轮机参数,尤其当机组转速在共振区时,机组振动可能会非常大,汽轮机叶片也有损害的风险。一旦发现异常,超过限值,需打闸停机,情况严重时还可能需要破坏真空。机组跳闸之后需密切关注汽轮机相关参数。由于CRF002PO的跳闸可能会对汽轮机造成影响,所以故障处理完毕之后,重新开始冲转,听音检查需要更加仔细,一旦发现异常,需开缸进一步检查,包括低压缸爆破膜。由于CRF002PO跳泵会对汽轮机末级叶片造成影响,机组可以考虑通过开启CAR减温水阀门和凝汽器水幕保护阀来减轻排气温度对汽轮机的损害。

在该事故工况下,处理方案可以有:(1)打闸停机,由于GCTc的阀门还处于开启状态,可以通过将GCTc切至GCTa(大气排放系统)控制,同时关闭主蒸汽隔离阀,将APA泵(主给水泵)调至手动状态维持汽水母管压差,控制蒸汽发生器水位,之后隔离对应的GCTc手动隔离阀。以上作法一方面切换时间较短,主控实行起来动作快,另一方面二回路的蒸汽负荷依然可以由主蒸汽供应,如,ADG(除氧器)和CET(轴封供应系统)等,可是由于是ARE在供水,GCTa在排放,一方面GCTa的排放能力有限,另一方面由于GCTa一般与ASG供水配套使用,如果由ARE供水,则凝汽器需连续补水,SER水箱液位下降变快,SDA制水速度可能无法满足要求,所以该方案适合于快速处理故障的情况。(2)打闸停机,一回路插棒将核功率维持在2%以下,将GCTc切至GCTa,ARE切至ASG供水,之后关闭主蒸汽隔离阀,将CET轴封和ADG加热切至SVA,使机组处于热停堆状态。保守地考虑还是第二种方案较好,机组状态更好控制,更安全。不管选择哪个方案,在稳定机组状态的同时,需严格按照规程执行ICRF001中CRF002PO跳闸部分,同时通知相关维修部门对汽轮机进行检查,通知常规岛化学人员密切关注二回路水质,准备好投运ATE系统和隔离凝汽器。

退防过程中,由于汽轮机跳闸,一回路插棒将功率降至2%以下,一二回路的参数变化较快,二回路操作员需关注SG水位,避免不必要的停堆,如需关闭主蒸汽隔离阀,注意将APA泵置于手动控制状态,同时考虑在关闭主蒸汽隔离阀瞬间压缩效应对SG水位的影响,一回路插棒冷却,向二回路传递的热量变少,虽然SG水位处于自动控制状态,可是依然需要操作员密切关注SG水位变化。

通过在模拟机上模拟该故障,可以发现冲转过程中CRF002PO跳闸,对CVI真空和排气温度的影响不大,排气温度升高速率不快,通过启动CVI备用泵可以维持真空度,真空达不到跳机定值,当然也不排除是因为模拟机的模拟能力有限。对于实际机组,我们有几个问题需要考虑:(1)冲转至高转速后,CRF002PO跳闸,真空是否能维持得住,会不会直接由于真空高跳机。(2)CRF002PO跳闸,汽轮机排气温度的升高对汽轮机叶片、中心、轴承、轴瓦和气缸的影响有多大。(3)凝汽器钛管在高温的GCTc排气的直接冲刷下,钛管的损害程度有多大。以上问题需进一步考虑和研究。

参考文献

[1] 循环水系统系统手册[Z].浙江:核电秦山联营有限公司,2005.

[2] 汽轮机旁路系统系统手册[Z].浙江:核电秦山联营有限公司,2005.

[3] 蒸汽大气排放系统系统手册[Z].浙江:核电秦山联营有限公司,2005.

[4] 循环水系统运行异常运行规程[Z].浙江:中核核電运行管理有限公司,2013.

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