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球团配用炼钢转炉除尘灰的生产实践及经济价值

2017-05-30吴晓松

科技尚品 2017年2期
关键词:球团矿

吴晓松

摘 要:转炉灰作为炼钢生产过程中的副产物,成本极低。通过调整转炉灰不同配比,经过三个试验阶段,进行在球团矿配加炼钢转炉灰参与造球的工业生产试验,既达到了节能降耗的目地,又解决因其粒度极细在烧结成矿效果并不理想问题,使冶金企业含铁副产物利用开创新局面。

关键词:除尘灰;配比;球团矿

0 引言

随着宝德公司120t转炉项目的顺利投产,标志着公司装备的现代化和大型化又有了一个新的提升,同时原有的生产工艺也发生了改变,其中炼钢的转炉泥由于工艺改进变成了干灰(简称转炉灰),这种转炉灰粒度细(-200目90%以上)、高温(卸灰时初始温度200~350℃)、不含水、易扬尘、堆积角小、含TFe:62.07%、CaO:7.85%、SiO2:2.3%、FeO:15.52%、MgO:1.73%。众所周知,作为炼钢生产过程中的副产物,炼钢转炉灰成本极低。国内绝大部分钢厂均把类似的含铁副产物加入烧结原料参与配料,虽然达到了节能降耗的目地,但因其粒度极细成矿效果并不理想。因此,我们公司的转炉灰给谁用、怎么用?既能保证生产稳定运行,又要发挥其最大的经济效益,成了摆在我们面前的一个课题。

1 试验准备

与宝德公司合作,进行在球团矿进行配加炼钢转炉灰的工业生产试验。根据转炉灰物料特征,决定由球团车间来进行配加转炉灰的工业生产试验,经过前期的初步准备,我们选定转炉灰的堆放点、砌筑挡墙、增加喷淋水管,确定配比方式,并选用精矿6种(同时配加3种),膨润土3种(同时配加二种),根据其理化指标和库存量交替搭配使用。尽最大努力保证球团矿指标稳定。

精矿指标如下:

2 试验过程

一切准备就绪,我们于2014年6月7日正式开始进行工业生产试验

第一阶段6月7日~16日:

转炉灰配比4%,四冶粉35%,东方粉20%,合金粉38.2%,膨润土利祥1.1%,昊佳1.7%,期间生产平稳;膨润土配比逐渐减少至利祥0.9%,昊佳1.5%;生球返矿量由140多t/班降至70t/班左右。但转炉灰堆放时扬尘、配料膨槽,成品矿出现“红球”(未完全氧化),成品皮带观察可见粉尘量有所增加,配加转炉灰的后遗症暴露出来,但巨大的成本压缩空间也促使我们应该克服困难,继续向前。

第二阶段6月17日~7月1日:

由于炼钢转炉灰量少(100t/天左右),不能保障球团生产4%配比的需要,我们又将炼铁静电除尘灰,球团除尘灰,耐热管道灰收集、润湿、混匀使用。

混合灰的组成及物料指标:

由于转炉灰量的增加,配比调整至5%,同时根据公司对球团矿SiO2指标的相关要求,我们用牧牛粉配比30%、东方粉15%、合金粉47.8%、膨润土配比利祥0.8%、宏远1.4%,有小幅波动。经一系列工艺和操作上的调整、改善,期间生产平稳,生球表面更显光滑,各转运站、溜板粘料、挂料现象减少,生球返矿维持在70t/班左右未见变化;回转窑有轻微结圈现象;成品皮带观察粉尘未见明显增加(同配灰4%时比较)。回转窑热工制度进一步完善后,成品矿中“红球”明显减少。

第三阶段7月2日~6日:

7月2日,车间根据转炉灰落地量情况将转炉灰配比调整至5.5%。盛达粉配比25%~35%,东方粉17%,合金粉40.5%~50.5%.膨润土配比利祥0.8%,昊佳1.1±0.2%左右。期间生产稳定,顺行。成品矿指标相对稳定、均匀。配入转炉灰给球团生产带来的一些弊端也正在逐渐的解决和完善。藉此,为期一个月的球团配加转炉灰的生产试验结束,下一步将转入正常的生产实践阶段。

3 试验结论及经济价值

在公司,分厂和烧结料场的鼎力支持下,球团生产配加转炉灰经过一个月的生产试验取得了阶段性的成果。现将球团车间2014年1月1日~6月6日(未配转炉灰)与6月7日~7月6日(配转炉灰)的生产指标及原料消耗作以比较:

通过上述表格对比我们可以看到:

(1)由于使用了转炉灰,吨球团矿消耗精矿(含水)由1061.79kg下降至1000.08kg。大幅下降61.71kg/t球,經济价值可观(注:按目前精矿含税到厂价700元,球团日产量2700吨,全年产量80万t计。※未计算转炉灰价值)

则:吨球可节约700元×61.71kg/t球÷1000=43.197≈43.2元/t球

每日可节约43.2元×2700t=116640元=11.66万元

每年可节约43.2元×80万t=3456万元

(2)由于使用了转炉灰,膨润土消耗由27.83kg/吨球下降至目前的21.37kg/吨球。减少6.46kg/吨球(注:按目前膨润土含税到厂价390元/t计)

则:吨球可节约390元×6.46kg/吨球÷1000=2.5194≈2.5元

每日可节约2.5元×2700t=6750元

每年可节约2.5元×80万t=200万元

(3)由于使用了转炉灰,在配加低铁的盛达精粉和炼铁静电除尘灰后,球团矿TFe仍比使用转炉灰前提高0.14%,SiO2下降0.36%(注:按目前每个铁品位价值11元计)

则:每吨球团矿增加品位价值11元×0.14=1.54元

每年球团矿增加品位价值1.54元×80万t=123.2万元

(4)由于使用了转炉灰,生球表面光滑,夹杂粉末少,生球返矿量由原来的140多t/班下降到现在的70t/班左右。降低了球团的转运费用和磨损。(忽略不计)

当然,球团生产配加转炉灰也非一帆风顺,生产中还存在着一些问题有待我们在以后的生产实践中去解决,如:

(1)转炉灰粒度极细、堆积角小、易扬尘、亲水性差、润湿困难、水分不易控制。

(2)转炉灰中含较大比例CaO,润湿过程中遇水膨胀,使其在配料环节下料不畅,膨槽挂料现象严重。

(3)在回转窑高温焙烧过程中,生球表面的CaO等低熔点化合物产生部分熔融,球团表面部分颗粒物料脱落产生粉尘,使窑内气氛变差,产生结圈。

(4)由于转炉灰中Fe是以Fe2O3形式存在的,此部分Fe不参与氧化放热反应,再执行原来的热工制度,将导致部分球团矿氧化不完全,产生“红球”。

(5)成品球团矿中SiO2指标波动较大。

4 编后记

为响应公司、分厂加强管理、节能降耗、降本增效的号召。球团生产配加转炉灰的工作仍在向前推进,截至发稿时止,转炉灰配比已达到6%(曾试探性的配过7% 24小时,精矿消耗相应又下降5kg/t球),膨润土的配比也进一步下降(18 kg/t球左右)。随着我们对配加转炉灰生产工艺的深入了解和掌握,我们有决心和能力为公司节能降耗,创造更大的经济效益做出应有的努力。

参考文献

[1]帅林,李恒瑞,吴建飞.一种炼钢转炉除尘灰生产冷固球团工艺方法,CN104046773A[P].2014.

(作者单位:河钢宣钢物流公司)

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