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大型电站锅炉捞渣机故障综合治理

2017-02-28黄书芳李红民

湖南电力 2017年6期
关键词:链环导轮磨损量

黄书芳,李红民

(贵州黔东电力有限公司,贵州凯里557702)

某电厂锅炉捞渣机设备运行达7年之久,捞渣机链条磨损拉长,链条脱轨、断链等故障频发,2015年全年锅炉捞渣机故障13次以上。每次捞渣机故障,机组被迫降负荷,抢修捞渣机,不仅造成电量损失,同时因捞渣机在炉底抢修,存在锅炉垮大焦造成人员群死群伤的安全风险。

1 主要设备概要

该电厂安装2台60万亚临界机组,1、2号机组分别于2008年9月,2009年1月通过168 h试运行。三大主机均为东方电气集团产品,锅炉捞渣机为无锡市华通环保设备有限公司产品,链条采用进口奥地利培瓦克专用链条。捞渣机型号为GBLHT—600(QD)型,链环规格为34×136 mm,单边采用1 015环,渗碳层深度为链环直径的10%,排渣量正常运行为10~20 t/h,事故情况下可达70 t/h,最小速度为0.6 m/min,最大速度为5.0 m/min,刮板宽度1 560 mm。

2 存在的问题分析

机组投产以来,由于煤质偏离设计及锅炉实际结焦量大情况,锅炉出渣量较大;同时,因捞渣机运行方式不合理及设备治理不到位等,造成捞渣机故障频发,严重威胁到锅炉的安全经济运行。

1)链条磨损量大。捞渣机链条链环原始直径为34 mm,链环与底板接触部分的磨损量一般达3.4~6 mm,磨损量已超过链条的渗碳层深度,渗碳层深度达链环直径的10%以上,链环拉伸强度降低。捞渣机链条运行中,链环的磨损是不均匀的,链条一边磨损较多,而另一边磨损较少。厂家规定:磨损量3.4 mm以上,即渗碳层深度达链环直径的10%以上的链条就需要更换,但更换一幅链条费用在100万以上。

2)链条拉长不均匀。两根链条的拉长量在同一区域是不均匀,易造成链环在捞渣机头部挂齿过程中单边脱轨。

3)链条船体内上升段导轮易卡涩。锅炉正常运行情况下,捞渣机船体内均注满水,由于无法监视与调整捞渣机船体内导轮的运行情况,当锅炉出现硬质焦块或其他杂物的情况下,导轮容易被杂物卡涩,从而造成链条从导轮中脱轨。

4)链条张紧度不合适。未设计链条张紧度的观察窗,形成链条长期处于未张紧状态运行,导致了捞渣机链条因松弛而脱轨。

5)刮板间距不一致,刮板磨损〔1〕。未等距设置捞渣机链条上的刮板间距,而是每间隔6~10个平环加装1块刮板,间距不均,间距大、刮板间链条跨度较大,两刮板中间部位链条下垂,与底板长期接触磨损。另外,未及时更换已磨损的刮板,导致刮板高度降低,链条与底板接触磨损。同时,因刮板高度不一致,易造成部分刮板与底板间存在间隔,产生漏渣,降低捞渣机的出力。

6)捞渣机运行转速高。捞渣机长期处于4~5 m/min的高转速下运行,捞渣机各转动部件磨损量增大,捞渣机脱轨、断链等故障率上升。

3 综合治理措施

1)链条翻边使用〔2〕。对于捞渣机链条链环的磨损经测量小于3 mm,由于可采取链条翻边180°,这样链条可继续使用,并最终减少链条在单面的磨损量,从而延长捞渣机链条的使用寿命。实践证明,该翻边调整效果显著,翻边后捞渣机运行正常,两幅链条的拉伸速率大大降低。

2)调整两根链条的相同区域长度一致〔3〕。将两根链条拉出捞渣机船体,逐一对所有链环进行长度测量,将2 m以内拉伸长度偏差不超过5%的链条调整在同一个区域,这样既解决了两根链条因同一区域长度偏差大问题,又可避免发生捞渣机头部挂齿过程中单边脱轨异常。

3)船体内导轮增加防护罩。船体内链条及导轮加装防护罩,有利于链条与导轮的运行空间与刮板上的焦渣分离,大块焦渣无法进入内导轮运行空间,这样可防止因硬焦进入造成链条脱轨。

4)统一刮板间距、批量修复刮板〔4〕。规范安装捞渣机所有刮板,每间隔5个平环即加装1块刮板,并配合链条张紧度的调整,保持捞渣机链条与底板间一定的间距,避免链条与底板的接触磨损。

另外,测量捞渣机刮板高度,并在刮板底部增加耐磨条,调整所有刮板高度一致,既避免了部分刮板漏渣,同时又保证了链条与底板的间距。

5)定期截链,保持链条张紧。随着捞渣机运行时间增加,链条磨损加剧,拉伸强度下降,链条也会被逐渐拉长。当尾部的张紧轮调整至最高位还是无法张紧链条时,可采取定期截链,每次截除3个链环,保证链条的张紧度合适。

6)优化调整运行方式〔5〕,合理降低捞渣机转速。根据锅炉运行的负荷情况与实际渣量情况,将捞渣机的运行速度由原4~5 m/min,降低至1.5~2.5 m/min运行。降低转速后,可减少捞渣机转动部件的磨损,同时也可降低捞渣机故障发生率,规范捞渣机链条张紧度的判断依据。监视捞渣机爬坡起始段外下导轮工作情况,让其时刻处于间断转动状态,保证整根链条张紧度合适,减少磨损,同时也减少捞渣机链条脱轨、断链等故障的发生。

4 治理效果及效益

捞渣机故障,处理时间一般在8 h以上,机组损失电量约200万kWh,若每年故障在10次以上,则损失电量2 000万kWh,损失电量收益400万元以上。经过治理,捞渣机链条寿命至少延长两年以上,节约生产成本20万以上。

综上所述,捞渣机治理后,每年可减少损失420万元以上,不仅保证了捞渣机的连续长周期安全运行,同时也延长其使用寿命,经济效益明显。

5 结束语

通过对锅炉捞渣机故障现象的分析,指出捞渣机故障原因是链条磨损量大、链条拉长不均匀、链条船体内上升段导轮易卡涩、链条张紧度不合适、捞渣机运行转速高。采取链条翻边、调整两根链条相同区域的长度一致、船体内导轮增加防护罩、统一刮板间距、修复刮板高度、降低捞渣机转速、调整链条张紧度等措施,控制了捞渣机故障频发,治理效果及经济效益明显,也可供其他火电厂借鉴。

〔1〕吕大庆.刮板式捞渣机常见故障分析及处理 〔J〕.华中电力,2016(6):67-69.

〔2〕孟军.锅炉捞渣机圆环链条断链故障分析与预防 〔J〕.电力安全技术,2014(5):31-22.

〔3〕费红先.长兴电厂#3、#4炉刮板捞渣机故障原因及处理 〔J〕.湖州师范学院学报,2009(S1):239-240.

〔4〕胡荫平.电站锅炉手册 〔S〕.北京:中国电力出版社,2005.

〔5〕车得福,庄正宁,李军,等.锅炉 (第2版)〔M〕.西安:西安交通大学出版社,2008.(第2版).

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