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RPA带式过滤机使用效果总结

2017-02-22杜店立钱建坤

纯碱工业 2017年1期
关键词:过滤机纯碱碳酸钠

杜店立,钱建坤,王 刚

(杭州龙山化工有限公司,浙江杭州 311228)

RPA带式过滤机使用效果总结

杜店立,钱建坤,王 刚

(杭州龙山化工有限公司,浙江杭州 311228)

在纯碱生产工艺已十分成熟的今天,面对越来越严峻的市场压力,如何在低迷的市场中保证产品的竞争力,节能降耗成为了一个重要的指标。使用带滤机后,可以有效的减少洗涤用水,降低中间产品的水分,从而降低烘干用的蒸汽消耗,达到节能降耗的目的。

RPA带式过滤机;重碱过滤;效果;对比

1 碳酸钠的用途

碳酸钠(Na2CO3)的用途很广。它可用于制造玻璃,如平板玻璃、瓶玻璃、光学玻璃和高级器皿;还可利用脂肪酸与碳酸钠的反应制肥皂;在硬水的软化、石油和油类的精制、冶金工业中脱除硫和磷、选矿,以及铜、铅、镍、锡、铀、铝等金属的制备、化学工业中制取钠盐、金属碳酸盐、漂白剂、填料、洗涤剂、催化剂及染料等均要用到它;在陶瓷工业中制取耐火材料和釉也要用到它。碳酸钠是一种重要的大吨位的化工原料。

碳酸钠采用的是国家标准GB210.1—2004,要求如表1所示。

表1 碳酸钠国家标准GB210.1—2004(轻质纯碱)

2 碳酸钠的生产工艺

将盐(NaCl)、氨(NH3)溶于水中,送到碳化塔内,自上而下的与二氧化碳(CO2)接触反应,生成碳酸氢钠(NaHCO3悬浮状)和氯化铵(NH4Cl溶液)。

NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl

生成的固液混合物通过过滤装置,将固体(NaHCO3)和溶液(NH4Cl)分离,固体主要含NaHCO3,水和少量的NH4Cl、NH4HCO3等,一般称之为“重碱”,重碱送煅烧车间的蒸汽煅烧炉内,通过蒸汽加热分解化学物质,蒸发水分,最终得到产品碳酸钠。

生产工艺流程图如图1所示。

3 使用转鼓过滤机存在的问题

3.1 生产能力不匹配

原过滤设备使用的是真空转鼓式过滤机,单台设计能力为600~700 t/d,共三台。由于纯碱的实际产量为920 t/d,开一台转鼓式过滤机不能满足生产,加开半台又在安全性和操作性上存在不合理性,经过一段时间的尝试后,最终是开两台转鼓式过滤机生产。虽然满足生产的需要,但从装置使用率上来讲,效率较低。

图1 碳酸钠的生产流程图

3.2 对产品质量的控制欠佳

从市场形势上看,低盐纯碱销售较好,但是原生产过程中想要生产低盐纯碱,只能靠加大转鼓式过滤机的洗水用量来完成。如正常生产时,每生产一吨纯碱需要用洗水700 kg左右,而要想把成品纯碱的盐分控制在0.3%左右时,洗水用量要达到800 kg左右,才能勉强达到要求。

3.3 蒸汽消耗偏高

原重碱水分在20%上下,当生产状态不佳甚至达到22%,而这些水分最终都是靠煅烧炉内的蒸汽加热蒸发的,水分高则蒸汽消耗量大。

3.4 设备清洗废水无处排放

作业时间上来看,转鼓式过滤机平均每天就要轮换清洗一次,每次清洗原设备中残留的出碱液约3 m3要排放到系统外,同时要用15~20 m3清水进行设备清洗。由于现在环保要求严格,基本要求是联碱生产废水零排放;当遇到生产不正常,或是连续雨天时,废水的排放是一个难以解决的问题。

4 带滤机的生产调试

新设备带式过滤机于2015年9月投入生产,经多次调试后,于10月正式投入使用。新设备的生产简图如图2所示。

在调试和生产过程中,出现以下问题,经讨论并整改后,一一得到解决。整改结束后,带滤机保持稳定生产。

1)出碱槽出碱不畅,造成投入量不大。经现场查看,主要是给带滤机进料的出碱管内喷气大,也就是说出碱管内气体多,造成实际管道通径不足。在出碱槽内添加了消泡剂后恢复正常。

2)开车初期,滤液罐液位经常超高,导致报警跳闸。分析认为是原设计的出口管不能满足生产要求,于是改大了罐底部出口管,但由于设计是直接进泵入口,泵打量很不稳定,不是液位超高就是超低,机器还是经常报警跳闸。后来在泵进口增设一个滤液中间桶,设置好液封高度,将液位控制移到中间桶上,由于中间桶储量大,液位好控制,进泵极为稳定,打量也变得稳定。该问题得以彻底解决。

3)当进料量少,带滤机转速调整得过小时,主电机传动扭矩会增大。引起主电机过扭矩。所以要做到进料量尽可能稳定,滤布转速不要太小,扭矩开关适当调整触碰距离,通过反复试验,找到最佳的运行速度,这个问题后来就不再出现。

图2 新设备的生产简图

4)滤布纠偏装置在运行一定时间后,可能滤布长时间不跑偏,使杆长时间静止不动而传动失灵,一旦后面发生偏移后不能及时调整滤布位置造成停车。将纠偏装置密封,使液体不接触杆减少腐蚀,同时巡回检查时经常有意去转动转动,防止卡死现象。现在使用还比较正常。

5)在带滤机头部的支撑带回带上面,设有两个检测皮带断带的探头。由于皮带存在一定的晃动,皮带在运行过程中表现出的物理特性也不一样,探头经常会误报而导致报警跳闸。在国外工程师无法解决的情况下,我们将探头弃用,加强巡回检查力度及视频检测,半年下来还是比较稳定可靠。

5 使用效果对比

使用带滤机后,带来的效果非常明显,洗水用量大幅度下降,成品质量提高,废水排放减少,蒸汽消耗降低。

对于投资带式过滤机经济性进行分析,与原来使用的转鼓式过滤机进行对比,数据各取5个月,对比结果如表2。

表2 新旧过滤系统经济指标对比

从表2中可以看出,同转鼓式过滤机相比,带式过滤机盐分降低了0.08%,单位洗水降低了105 kg,重碱水分降低了1.07%,蒸汽消耗降低了24 kg。以目前公司的成本:一次水6.5元/t,蒸汽150元/t计算,直接减少消耗成本0.105×6.5+0.025×150=4.43元/t碱。以目前的产量,一年可节约133万元。

以近五个月的生产实情情况来看, 每天的母液收缩量大约在120 t,这样可以将设备清洗、生产区雨水等含氨废水回收,大大缓解了环保方面的压力。

6 小 结

虽然引进的国外真空带式过滤机在实际使用中存在自动控制系统不稳定,在国内使用中尚未完全适应,国产化程度不高,维护费用偏大等问题。但由于其具有的独特优势,体现出工厂的现代化程度,同时对能源消耗方面也有比较明显的降低,特别是环保方面,有很大的提升,相信会在更多的行业及厂家推广应用。

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1005-8370(2017)01-35-04

2016-12-12

杜店立(1982—),本科学历,2005年毕业于郑州轻工业学院,过程装备与控制工程专业,工程师。现任杭州龙山化工有限公司联碱分厂设备厂长。

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