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青海某金矿选厂钢球级配研究与应用*

2016-08-01熊召华杨长平

现代矿业 2016年6期
关键词:台班选矿厂球磨机

李 飞 熊召华 杨长平

(1.青海省第六地质矿产勘查院;2.都兰金辉矿业有限公司)



青海某金矿选厂钢球级配研究与应用*

李飞1熊召华1杨长平2

(1.青海省第六地质矿产勘查院;2.都兰金辉矿业有限公司)

摘要根据球磨机钢球级配、充填率理论,并结合青海某金矿生产实际,对选矿厂一二段球磨机充填率、初始级配等进行了研究。结果表明:选矿厂一、二段球磨机的初次钢球填充率应控制在40%左右和36%左右;正常情况下一段球磨机每台班补加φ120 mm钢球0.50 t,二段球磨机每台班补加φ80 mm钢球0.15 t;钢球添加制度优化后金精矿金品位提高了1.37个百分点、金回收率提高了5.77个百分点,选矿厂钢球用量、钢球单耗及钢球总成本分别减少206.5 t/a、0.59 kg/t原矿、165.2万元/a,年增效1 081.304万元。

关键词钢球级配填充率钢球补加制度

磨矿是矿物加工中的重要环节,在矿物加工中的重要性众所周知,其效率的高低直接影响着选矿技术经济指标。磨矿是选矿厂中投资最大、能耗和钢耗最高的作业,磨机中介质的装入量和大小球配比是影响磨矿质量的重要因素[1-4]。青海某金矿选厂采用两段闭路球磨流程,处理能力为1 700t/d。根据选矿厂磨机的规格、工作条件、矿石性质、工艺要求等,总结出一套适应本厂的初装和补加钢球制度。

1球径的选择

在钢球充填率一定情况下,多用小径球,磨机每旋转一周对矿粒冲击的次数就越多,但冲击力较弱,多用大球则相反。因此,大小球应合理搭配,确保既有足够的打击力又有较多的打击次数,从而提高磨矿效率。

选择球径配比的主要依据是入磨物料的粒度和磨矿功指数、物料的密度、磨机的有效直径和转速及磨矿浓度等因素。但由于影响因素过多,难以建立理想的、能反映各种因素的计算公式。我国选矿工作者从生产实践中总结出的钢球直径选择经验公式

(1)

式中,D为装球直径,mm;d为给矿粒度,mm。

2装球量的计算

当球磨机钢球充填率及球径确定后,就可以计算出装球质量

(2)

式中,G为装球的总质量,t;δ为球的堆密度,t/m3;φ为钢球充填率, %;R为球磨机筒体内径,m;L为球磨机筒体内有效长度,m。

3钢球充填率

钢球充填率为钢球的体积(包括球与球之间的空隙)与磨机工作容积之比[2], 钢球充填率

(3)

式中,V球为钢球的体积,m3;V机为球磨机的体积,m3。

4初装钢球直径及质量计算

4.1一段磨机初装钢球直径及质量计算

一段球磨机有效直径为3.6m,长度为6.0m,有效容积为55m3,原矿密度为2.65t/m3左右,计算得一段磨机初装球直径和质量见表1。

表1 一段球磨机初装钢球直径及质量计算结果

计算得钢球填充率约为41%,为给后期钢球级配留有调整空间,初次添加钢球填充率控制在40%左右[3]。

4.2二段磨机初装钢球直径及质量计算

二段球磨机有效直径为2.7m,长度为3.6m,有效容积为18m3。二段磨机原料为二段旋流器的底流,根据旋流器底流粒级分析等计算得二段磨机初装球直径和质量见表2。

表2 二段球磨机初装钢球直径及质量计算结果

计算得钢球填充率约为37%,结合历年的生产实践,确定初次添加钢球填充率控制在36%。

5钢球补加制度的确定

随着球磨机的运行,大钢球会磨成小钢球,若筒体内小直径钢球太多,冲击力不足,则球磨机磨矿能力下降。为维持球磨机的磨矿效率,必须定期补加大直径新球。若球磨机内碎球较多,也需适当补加部分小球。现场参考设备厂家的建议,确定一段球磨机每台班补加φ120mm钢球0.45t,二段球磨机每台班补加φ80mm钢球0.25t[4],在此基础上测得15d和30d后球磨机内的实际充填率,见表3。

表3 1月内球磨机填充率变化情况统计

从表3可以看出:按上述补加球方式,一段磨机钢球填充率有所下降,要维持40.50%的充填率,折合每台班需多补加0.05t钢球;二段磨机钢球填充率明显上升,要维持36.40%的充填率,折合每台班需少补加0.10t钢球。因此,正常情况下一段球磨机每台班补加φ120mm钢球0.50t,二段球磨机每台班补加φ80mm钢球0.15t。

6钢球添加制度优化前后的技术、经济指标

钢球添加制度优化前后选矿厂的浮选指标对比见表4,经济指标对比见表5。

表4 钢球添加制度优化前后选矿厂的技术指标对比

表5 钢球添加制度优化前后选矿厂的经济指标对比

由表4可知:在原矿金品位微幅下降的情况下,优化后的金精矿金品位提高了1.37个百分点,金回收率提高了5.77个百分点。可见,钢球添加制度优化后,选矿厂浮选指标得到明显改善。

由表5可知:钢球添加制度优化后,选矿厂钢球用量、单耗及钢球总成本均显著下降,分别达206.5t/a、0.59kg/t原矿、165.2万元/a。

结合金回收率提高5.77个百分点,按年处理原矿35万t、平均金品位2.7g/t、金价240元/g计,年多回收黄金金属量达54.53,年利润增加916.104万元。

因此,全年综合利润达1 081.304万元。

7结语

(1)青海某金矿选矿厂一段球磨机的初次钢球填充率应控制在40%左右;二段球磨机的初次钢球填充率应控制在36%左右。

(2)正常情况下一段球磨机每台班补加φ120mm钢球0.50t,二段球磨机每台班补加φ80mm钢球0.15t。

(3)在原矿金品位微幅下降的情况下,钢球添加制度优化后金精矿金品位提高了1.37个百分点,金回收率提高了5.77个百分点。

(4)钢球添加制度优化后,选矿厂钢球用量、钢球单耗及钢球总成本均显著下降,分别达206.5t/a、0.59kg/t原矿、165.2万元/a。

(5)钢球添加制度优化后,选矿厂年增加利润达1 081.304万元。

参考文献

[1]孙忠信.关于球磨机钢球的初装和补加问题[J].酒钢科技,2001(4):27-28.

[2]刀正超.选矿厂磨矿工[M].北京:冶金工业出版社,1987.

[3]万小金.球磨机合理装球计算方法[J].金属矿山,2011(11):24-25.

[4]郭灵敏,刘俊,麦笑宇.李楼镜铁矿系统磨矿分级优化试验及其考查分析[J].矿业工程,2012(6):22-25.

(收稿日期2016-04-05)

*青海省科技支撑计划(编号:2015—SF—122)。

李飞(1987—),男,助理工程师,816000 青海省格尔木市宇宙巷1-10号。

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