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火电厂热工保护系统动作案例分析

2016-04-01张殿聪

科技视界 2016年7期
关键词:系统优化

张殿聪

【摘 要】热工保护系统是保障火电厂热力设备安全运行的重要设施。完善热工保护系统设计方案、提高运行维护技术水平,减少火电厂热工保护系统动作次数,对大型火电厂安全、经济运行有着非常重要的意义。本文对某600MW等级火电厂发生的典型热工保护系统动作案例进行分析,为同行业人员提供参考,避免类似事件的发生。

【关键词】热工保护;机组跳闸;系统优化

火电厂每次热工保护动作,会造成机组跳闸。因热工保护错误动作或运行人员操作不当导致机组跳闸,将会带来几十万元以上的直接经济损失。相关专业工程技术人员,需要熟悉热工保护的设计原则和规范,根据现场实际情况不断完善和优化系统;运行操作人员要尽可能熟悉系统,及时发现问题并采取正确措施,为后续的处理工作争取更多的时间。

1 热工保护系统简介

火电厂热工保护系统一般可分为主机保护和辅机保护。主机保护包括锅炉保护系统(FSSS)、汽轮机保护(ETS)和机炉电大联锁。辅机保护主要指6KV辅机设备的保护系统,锅炉侧设备主要有送/引/一次风机、空气预热器、炉水循环泵等;机侧设备主要有小汽轮机、给水泵等。

2 热工保护系统动作案例分析

2.1 凝汽器真空低跳闸

2008年12月22日晚,运行人员发现#1机组真空大幅降低,采取各种措施均无效,22时15分,凝汽器真空达到跳闸值,机组保护跳闸。当时两台真空泵运行,A循环水泵运行,此种工况下发生真空低跳闸,基本上可以判断为真空系统发生了较大的泄漏点。但机组跳闸后,经多次系统排查,均无法找到漏点。后热控人员调出了机组跳闸前1小时DCS上所有的运行操作记录,发现在真空开始下降之前,运行人员将锅炉疏水箱水位控制切到自动,调节门突然全开(当时疏水箱水位在1700mm,控制系统水位设定值为900mm)。继续对比真空值和阀门开度曲线,发现当该阀门全开后,真空逐渐下降,最终达到跳机值。随之排查锅炉疏水箱至汽机侧之间管路,发现调节阀门前临时外接了一路疏水管(供调试时锅炉吹管使用)且上面的手动阀门处于打开状态。在系统设计中,正常情况下疏水是要回流到凝汽器进行回收的,当调节阀打开后,凝汽器就与大气直接相同,真空逐渐下降至跳机值。

分析认为:锅炉吹管后,相关人员未恢复疏水系统管路至原有状态(封堵管路或关闭阀门),且运行操作人员没能及时发现真空降低与操作之间的关系,是造成本次跳机两个相关联的因素。

2.2 汽机振动大误动跳闸

2009年6月16日19时59分,#1机组负荷400MW时突然跳闸,DCS跳闸首出显示“汽轮机振动大”。检查确认属DCS热工保护误动,但无进一步可供分析的数据,只能推测为卡件质量问题。为避免再次发生保护误动,专业人员更换了I/O板,并对机组的振动保护进行优化,在原单点保护逻辑中引入一个参考点。优化后的振动保护逻辑为:“同一轴承的X向高高(跳机值)&Y方向高(报警值)”或“同一轴承的Y向高高(跳机值)&X方向高(报警值)”或“某一轴承的高高(跳机值)&相邻轴承的高(报警值)”。

2.3 TSI超速保护误动跳闸

2010年5月29日,#1机组机组启动后,在08时59分,负荷升至290MW时突发汽机TSI超速保护动作跳闸。后查明:TSI超速保护设置为“闭锁”类型,系统将处于“闭锁”状态时的卡件按“Not OK”处理。机组启动后,一块TSI超速卡件处于超速闭锁状态,专业人员未能及时发现并作复位处理,在另一块超速卡件受干扰出现“Not OK”状态时,触发TIS系统“三取二”保护跳闸条件。

后续处理措施如下:(1)根据厂家建议将回滞电压由0.5伏增加到1.2伏,以增强转速测量信号抗干扰能力;(2)将“闭锁”设置改为“非闭锁”;(3)原TSI系统采用非独立表决“三取二”后共输出两路TSI超速信号至ETS系统进行“相或”逻辑,任一TSI超速信号都会导致汽机跳闸。现增加一路TSI超速信号至ETS系统再进行“三取二”逻辑。

2.4 EH油压低跳闸

2011年6月5日,#2机组负荷600MW。22时15分,巡检人员发现汽机右侧高压调节门GV3进油管路与油动机连接处向外喷油,管路振动大。1分钟后GV3进油螺母和丝口脱开,因无法恢复管路连接,大量EH油泄漏,系统“EH油压低”保护动作触发汽机跳闸。

分析认为,该汽轮机共有4个GV调门。在顺序阀控制方式下,基本上由GV3承担着一次调频的调节任务,调节频率大。调节过程中电液伺服阀的频繁动作引起EH油系统管路振动,长期受此振动影响,GV3油动机油接头出现渗油、松脱。在本次事件中,如果能够及早退出一次调频和AGC控制,将机组稳定在某一个负荷点,将大大减缓EH油管路振动,为后续补救工作赢得时间,避免跳机。

2.5 发电机断水保护误动跳闸

2011年6月14日,#1机组负荷600MW。08时43分,空调系统冷水机组全部跳闸,08时56分,#1机组DCS来“PCU35M05有IO模件故障”报警,该柜控制的发电机定子冷却水、开式循环冷却水、闭式循环冷却水等系统画面监测参数显示异常。09时19分,#1机组发电机因断水保护动作跳闸。

分析认为:(1)基建期间,厂内通风与制冷设备在总体设计上没有统一协调,考虑不周,把关不严,存在较大缺陷;(2)事发当天室外空气湿度非常大,在冷水机组跳闸后又没有关闭空调风机的情况下,大量湿空气通过新风管道被送入电子间,致使室内湿度迅速增大(至97%),从而引发DCS35号柜模件误发发电机断水保护信号,机炉电大联锁保护动作跳发电机;(3)运行人员如果及时采取措施,关闭电子间新/排风口调节挡板,可以为后续补救工作赢得时间;(4)应在电子间内增加柜式空调,可以在原有空调系统故障或出力不足时,起到除湿及降温作用。

2.6 MEH柜模件重启导致小汽轮机不出力,锅炉给水流量低跳闸

2015年4月15日,#1机组600MW时突发给水流量低跳闸。后查明该事故属ABB公司DCS系统典型的PFI故障问题。负责小汽轮机控制的MEH机柜误发PFI故障,模件重启,小汽轮机转速控制指令归零,锅炉失去给水,最后给水流量低保护动作。在后续工作中,按ABB公司的方案,屏蔽了所有机柜的PFI信号。

3 结语

该厂投产以来的典型热工保护动作中,与热工保护系统设计、设备质量相关的有三次,分别是“汽机振动大跳闸”、“MEH柜模件重启导致小汽轮机不出力,锅炉给水流量低跳闸”和“TSI超速保护误动跳闸”,事故后分别对软硬件系统作了完善、改进。与操作补救措施不到位有关的有三次,分别是“凝汽器真空低跳闸”、“EH油压低跳闸”和“发电机断水保护误动跳闸”。目前,新建电厂都推行运行操作员全能值班制度,人员数量较少,很难掌握全厂所有系统,在没有事故预案的情况下,短时间内应对突发事件有很大的难度。借助网络文献,认真研究国内各类事故原因,结合本厂实际情况逐步建立各种事故预案,对减少热工保护动作次数有着非常重要的意义。

【参考文献】

[1]孙长生,等.提高电厂热控系统可靠性技术研究[J].中国电力,2009(09):56-59.

[2]陈尚兵,王会.汽轮机振动保护逻辑的优化与探讨[J].浙江电力,2008(01):45-47.

[3]朱北恒,等.2009年浙江火电机组热工保护系统可靠性改进[J].浙江电力,2008(01):53-56.

[责任编辑:王楠]

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