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蒸汽热力管网系统节能优化

2016-03-13杨安成顾朝晖徐严伟吕云辰樊安静

河南化工 2016年7期
关键词:热力冷凝管网

杨安成 , 顾朝晖 , 徐严伟 , 吕云辰 , 樊安静

(河南心连心化肥有限公司 , 河南 新乡 453731)



蒸汽热力管网系统节能优化

杨安成 , 顾朝晖 , 徐严伟 , 吕云辰 , 樊安静

(河南心连心化肥有限公司 , 河南 新乡453731)

蒸汽作为化工企业日常产品生产中重要的能源之一,有着耗量大、使用环节多、管网分布广等特点。结合公司“24.40”系统合成氨、尿素生产装置蒸汽生产、使用过程中存在的问题进行分析并提出优化措施,提高蒸汽网络使用能效。

蒸汽管网 ; 节能 ; 优化

0 前言

河南心连心化肥有限公司“24.40”(240 kt/a合成氨,400 kt/a尿素;以下简称二期系统)系统蒸汽网络中分布有5.3、3.0、2.2、1.3、0.5 MPa等不同等级的蒸汽管路,来源包括热电车间、合成废锅、低压甲醇、造气夹套自产等,同时“24.40”蒸汽管网与其他系统(“18.30”工程系统;以下简称一期系统)蒸汽管网进行管道串联。日常装置生产运行工况的改变对蒸汽的生产与消耗具有显著的影响,高效的产出、减少潜能浪费、合理利用蒸汽等级等措施,能够降低企业生产成本,提高经济效益。

1 蒸汽使用现状

1.1锅炉生产负荷低,蒸汽热力生产效率有待提高

公司二期系统蒸汽热力生产使用的是次高压、次高温TG-130/5.29-M型锅炉,采用循环流化床燃烧技术。结合现场运行数据对锅炉热力生产效率进行计算,耗煤热量和蒸汽热量计算的基础数据均为2月份系统运行较正常生产数据计算得出。

蒸汽热力生产效率(%)=η1/η2=79.2%

结果显示,二期工程系统蒸汽热力生产效率不到80%,锅炉生产负荷较低,系统实际蒸汽产量仅90 t/h,与锅炉自身额定负荷相比还有很大提升空间。

1.2蒸汽分级利用不合理

二期系统合成废锅副产约35 t/h的3.0 MPa蒸汽通过烃化预热器后,约10 t/h输送至变换工段,另富余的25 t/h的3.0 MPa蒸汽经调节阀减压后并入1.3 MPa蒸汽管网,存在蒸汽热能浪费现象。6机生产时,造气夹套产生约26 t/h的较低温饱和蒸汽与管网中合成废锅产生的高温蒸汽汇合,调节至200 ℃左右送至尿素工段使用。

1.3跑冒滴漏、冷凝液乱排造成资源浪费

管道腐蚀或密封不严等因素造成多处蒸汽“跑冒滴漏”现象,例如:合成疏水阀、蒸汽控制阀腐蚀严重,造成蒸汽泄漏;变换工段配液槽开放式操作,特别冬季气温低,溶剂热量散失较快,加热蒸汽的“跑冒滴漏”现象更显著。

通过蒸汽换热设备所排放的冷凝液,不能及时回收或回收量较少,从而加大脱盐水使用量,并损失大量热量。例如变换工段熔硫后冷凝液量较少(3~4 t/d),冷凝液集中送水管网循环使用的周期为5 d,影响冷凝液热量的及时回收利用。

2 节能优化措施

2.1提高锅炉负荷,增加效益

二期工程系统蒸汽热力实际生产效率仅80%左右,提高锅炉生产负荷,实际蒸汽产量能够增加30 t/h。由于公司生产系统规模较之周边小企业占优势,生产出的蒸汽品质较优,可以外售周边企业供热、生产等使用。

2.2增加中压甲醇系统

二期系统中压甲醇出口CO+CO2含量较高,原有装置需要通过加开经循环机提压后,继续循环反应,以降低该工艺指标。针对这种情况,二期合成现场增加一套中压甲醇工序。合成废锅过热蒸汽产量,刚好满足中压甲醇装置中的烃化蒸汽加热器和醇化蒸汽加热器使用(烃化蒸汽加热器需要蒸汽量为17.60 t/h,醇化蒸汽加热器需要蒸汽量为14.08 t/h,需要总蒸汽量为31.68 t/h)。

2.3合新增汽轮拖动造气风机

针对合成废锅富余的3.0 MPa蒸汽,现场增加一套汽轮机,通过汽轮机拖动造气1#风机运行,代替电机驱动,以达到余热余压的合理利用,富余的电量传到电网。

2.4冷凝液回收利用

冷凝液回收及其热量的利用,是蒸汽供热系统中节约能源的重要部分之一。例如回收高温冷凝水的热量,可以减少锅炉排放污染,并降低水处理量。另外排查现场冷凝液产量0.2 t/h以上的工序,增设回收管道,及时回收并合理利用这些分散的冷凝液热效,减少能量消耗。

2.5加强现场蒸汽能源管理,做好保温工作,及时消除泄漏

对存在蒸汽漏损的管网进行重新保温、加固、消缺补漏,从源头上降低蒸汽热损失和“跑冒滴漏”现象发生,最大限度地提高热利用率。现场操作人员对本工段现场相关蒸汽阀门和排水阀进行排查,杜绝“跑汽、漏汽”现象。并且加强各班组对生产设备用汽状况的巡查,防止蒸汽内漏的发生,随发现随整改,提高蒸汽使用效率,避免浪费的发生。

3 效果分析

3.1多产蒸汽效益

通过提高二期工程系统锅炉负荷,可以增加30 t/h蒸汽的产量进行外售。公司吨蒸汽成本90元(电耗、煤耗、脱盐水成本、人工等其他费用综合计算),按照年运行8 000 h计算:年蒸汽生产量= 30 t/h×8 000 h= 240 000 t;外售价格为102元/t,则多产蒸汽效益288万元。

3.2醇后气达标

新一套中压甲醇运行能够促使气体循环反应完全,保证控制醇后气CO+CO2含量。新增中压甲醇运行,同时可以关停一台608 kW功率循环机,降低了用电消耗。

3.3汽轮拖动节电效益

新增的汽轮机利用3.0 MPa蒸汽减压至1.3 MPa的能量差拖动造气1#风机运行。改造前1#风机电耗功率230 kW,按照每年8 000 h运行时间,电价0.52元/kW·h计算:年节电总费用95.6万元。

3.4高温冷凝水回收

系统蒸汽管道中疏水通过增设管道至低压闪蒸扩容器进行回收,每小时的疏水量约7 t,冷凝水的回收温度约为90 ℃。补给冷水温度约为20 ℃,则ΔT=70 ℃,升高1 kg补给水至90 ℃,所需能量Q=293 kJ,设蒸汽负荷1 000 kJ/h,按1年8 000 h运行时间,则加热补给水能量为:Q(总)=293×1 000×8 000=2.344×109kJ。

燃料煤热值23 023 kJ;按照锅炉效率80%,燃煤单价420元/t计算,节约的原料费用5.35万元。水需要量统计56 000t/年,水单价4元,水的费用24.64万元。按脱盐水成本费用3.6元/t计算,水处理费用20.16万元。回收冷凝水节约的总费用50.16元。

4 结语

随着“十三五”中持续提出节能环保指标,煤化工系统中不断优化升级,蒸汽管网系统是重要的节能优化部分,公司生产系统逐渐优化整合过程中,也开始了化工园区总体蒸汽用量及特点统计新的蒸汽平衡工作。在化工园区用能规划中做好蒸汽系统利用研究,能够保证蒸汽管网产汽、用汽、发电平衡,同时做好热能电能联产,减少最小外部损失,加大蒸汽管网的管理,合理调配,将产生巨大的经济效益和社会效益。

1003-3467(2016)07-0047-02

2016-05-29

杨安成(1985-),女,助理工程师,从事化工工艺和管道设计工作,电话:13663034194。

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