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抽油机井电机底座的改进

2015-12-22薛猛大庆油田有限责任公司第一采油厂第三油矿南五采油队黑龙江大庆163000

化工管理 2015年5期
关键词:口井抽油机停机

薛猛(大庆油田有限责任公司第一采油厂第三油矿南五采油队,黑龙江 大庆 163000)

1 引言

抽油机井在生产过程中,由于一天24小时不停的运转,皮带松紧及四点一线要经常调整,在更换抽油机井皮带时需要停机,拆卸电机螺丝、底座顶丝,调整四点一线及皮带松紧,影响生产时率,同时操作时也存在安全隐患。

针对以上问题,我们改进了抽油机井电机底座,该装置可以实现装皮带免拆卸螺丝、顶丝、免调整四点一线的操作;在紧抽油机皮带免停机、免拆卸螺丝、顶丝、免调整四点一线,使用起来方便,省时、员工操作时安全。

2 改进内容及原理

2.1.1 抽油机井在生产过程中,四点一线要经常调整。

常规抽油机底座为两条槽钢利用四条螺栓连接电机与抽油机底座,基于四边形的不稳定性,横向纵向均为活动连接,容易出现四点一线的误差,每次更换、调整皮带时,需要重新调整。针对这个问题,我们对抽油机电机底座进行改进,将电机固定在外滑道上,在两条菱形滑轨上实现纵向始终在一直线上进退。

2.1.2 在更换抽油机井皮带时需要停机,拆卸电机底座螺丝、底座顶丝,调整四点一线。

针对这个问题,我们改进的抽油机电机底座,在两条菱形滑轨上实现纵向始终在一直线上进退,采用丝杠螺旋原理通过旋转带动电机进退,在更换抽油机皮带时就不用再拆卸电机底座螺丝、底座顶丝,调整四点一线了,员工操作时省时、省力、员工操作时非常安全。

2.1.3 在皮带有些松时,调紧抽油机皮带时,需要停机、紧底座顶丝、调整四点一线等一系列的操作。

针对这个问题,我们改进的电机底座,在不停机的状态下,通过摇臂可以实现电机进退,调整皮带松紧,并且我们在丝杠轴承座外部配有防退扣狗牙,防止由于抽油机震动造成退扣。

2.2.原理及技术指标

抽油机井电机底座结构示意图(1、定位螺栓2、定位底板3、定位角钢4、滑道5、滑套6、调节丝杆 7、调节丝母8、调节横梁9、防反装置)

该抽油机井电机底座,将电机固定在外滑道上,在两条菱形滑轨上实现纵向始终在一直线上进退,采用丝杠螺旋原理通过旋转带动电机进退,丝杠轴承座外部配有防退扣狗牙,防止由于抽油机震动造成退扣;在不停机的状态下,通过摇臂可以实现电机进退,调整皮带松紧。

3 经济效益分析

2010年10月,于大庆油田有限责任公司第一采油厂第三油矿中一队安装了2口井,应用改进的抽油机电机底座,每口井每年平均创效1.729万元。

3.1 投入费用:制作一套抽油机井电机底座需要资金0.2万元,共计2套,所需资金为0.4万元。

3.2 产出效益

3.2.1 节约时间,多产原油,增加产值:1)原来换1组皮带,每次2人需要30分钟,现在应用抽油机电机底座,换皮带仅需要一个人8分钟,以前是一年换10次皮带;现在一年换2次皮带;2)紧皮带时原来每次需要2人30分钟,现在紧皮带仅需要一人1分钟且不停机,每年紧30次皮带。3)每断1组皮带发现时间周期为5小时。2口井1年节约时间=(22分钟×8次×2口井×2人+29分钟×2人×30次×2口井)/60分钟+8组×5小时×2口井=144小时。平均每口井产油按每天2.6吨计算,平均每小时产油0.11吨,那么2口井1年多产油144小时×0.11吨/时=15.84吨。按每吨原油获经济效益2019元计算(国际油价=46.31美元/桶×6.2278元/美元×7桶),可创经济效益为15.84吨×2019元/吨=3.198万元

3.2.2 节省皮带费用:因应用该抽油机电机底座可随时调整皮带松紧,减少皮带损耗每口井年平均单井节约皮带8根,每根皮带按300元计算。年节约费用为0.48万元。

3.2.3 节省电能费用:因应用该抽油机电机底座可随时调整皮带松紧,减少皮带损耗。每口井年平均单井节约皮带8根,且单井平均受皮带断影响浪费电能5小时,空转耗电为正常运转的30%。则年节约费用为:8根×300千瓦/24×5小时×1.2元/千瓦×2口井×70%=0.084万元。

3.2.4 节省人工费用:2口井1年节约人工时间=(22分钟×8次×2口井×2人+29分钟×2人×30次×2口井)/60分钟=35小时。人工按1小时40元算,2口井1年节约人工0.14万元。

3.3 单井总效益:产出—投入(3.198万元+0.48万元+0.14万元+0.084万元-0.4万元)/2=1.729万元。

4 结语

该抽油机井电机底座的改进,设计合理,制作简单,通过调整滑轨宽度适用于任何型号抽油机,可以在实际生产中推广应用,必将产生巨大的经济效益。

[1]李文华.采油工程[M].北京:中国石化出版社,2004.

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