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酸水汽提装置回流系统设备腐蚀原因分析及对策

2015-11-29蔚永清

石油化工腐蚀与防护 2015年2期
关键词:凝液汽提塔水汽

蔚永清

(神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司,宁夏 银川 750411)

随着环保要求以及相应法规的日趋严格,酸水汽提装置作为化工生产必设的环保设施,其重要性日渐突出。神华宁夏煤业集团煤化工分公司烯烃公司酸水汽提装置于2010 年建成投产,至今已运行近4 a,在此期间该装置多次因回流系统相关设备的严重腐蚀而停车检修。

1 生产概况

1.1 工艺流程说明

来自界区内的变换装置、低温甲醇洗装置、硫回收装置和界区外火炬凝液罐的酸水汇入酸水收集罐(D-45801)降压闪蒸。闪蒸气并入酸水汽提塔(T-45801)塔顶酸性气管线一并送入硫回收装置,稳定后的酸性水用酸水泵(P-45801A/B)经酸水换热器(E-45801)预热至90 ℃送入酸水汽提塔(T-45801),之后利用塔底低压蒸汽进行汽提,塔底废水送至界区外的污水厂。

由于硫回收装置对本装置送出的酸性气中各组分含量有严格的要求,为降低酸性气中蒸汽的含量,在汽提塔塔顶设置了冷凝回流系统。其中,回流系统包括汽提塔冷凝器(E-45803A/B)、凝液回流罐(D-45802)、凝液回流泵(P-45803A/B)以及彼此相连的管线仪表等设施。

1.2 主要运行参数

回流系统主要运行参数见表1。

表1 回流系统主要操作参数及设定值

2 原因分析

2.1 宏观腐蚀特征

腐蚀部位基体呈绿色和红锈色(如图1),表面无金属光泽,呈灰色并显现粗大的晶粒,不平整有点蚀坑,局部存在大量蚀坑、穿孔和基体缺失。在腐蚀减薄区域腐蚀产物脱落,呈银亮色存在点蚀坑,正对流体面形成明显的减薄台阶。另外发现容器和连接管线应力集中区域(如弯头、焊接处等部位)腐蚀情况较严重。

图1 进口口环端面腐蚀形貌

2.2 回流凝液样检测

对最普工况的凝液样进行为期10 d 的跟踪检测,最后求取每个检测指标的平均值,结果见表2。

表2 酸水汽提装置回流凝液的检测结果 mg/L

2.3 设备材质分析

选取在材质和腐蚀特征最具代表性的汽提塔回流泵进口口环(见图1)为研究对象,分别对其进行了成分分析、金相分析和形貌分析,具体结果见表3 和图2。

图2 进口口环微观形貌

表3 化学元素成分分析结果 w,%

表4 金相组织分析结果

图3 进口口环夹杂物形态分布

由表3 可知,进口口环化学成分含量分别符合GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》标准中022Cr23Ni4MoCuN(2304)牌号材料和022Cr17Ni12Mo2(316)牌号材料。由表4 和图2-图3 可知,进口口环为不锈钢铸件,基体晶粒粗大,组织不均匀,并存在铸造缺陷缩孔和夹杂物。

2.4 腐蚀分析

酸水汽提装置回流系统中的设备是在多种腐蚀成分(H2S,H2O,Cl-,和等)并存的温热环境下工作,势必要接受多种腐蚀的考验。凝液中含量较高的Cl-属活性阴离子,易被吸附在金属表面某些点上,最终通过形成相应络合物而致使金属表面钝化膜发生破坏,形成点蚀坑。溶液中的成分又可以形成NH4HCO3和NH4HS 附着在设备表面,会因电极电位不同导致垢下局部腐蚀[1]。同时,每种腐蚀成分既可以自成腐蚀体系,又能组成多种联合腐蚀体系,最终导致设备的氢蚀或氢脆[2-5],加之电导率较高亦可能发生电化学腐蚀和杂散电流腐蚀。

另外,设备冶金质量差,制造工艺不规范,局部应力大也是产生腐蚀的重要原因。

3 防腐措施

针对上述分析,实际工作中进行了如下几项防腐实践,在很大程度上减缓了设备的腐蚀速度,易腐蚀设备平稳运行周期均延长一倍以上,并且杜绝因腐蚀导致的装置停车。

(1)材质变更:将不锈钢材质的设备相应地更换为碳钢材质的设备,同时将汽提塔冷凝器(E-45803A)更换为石墨材质,回流泵(E-45803A)更换为磁力驱动泵进行对照试验[6]。

(2)优化工艺指标:酸水汽提单元腐蚀受酸水中组分的影响很大,适当提高塔顶温度458TI0108(由90 ℃提高至120 ℃)、不凝气温度458TIC0109(由120 ℃提高至135 ℃),可以有效降低凝液系统中腐蚀组份的含量,从而达到减缓设备腐蚀的目的。

(3)回流罐及连接管线表面镀锌、铝等进行阴极保护,之后内壁再涂耐高温无溶剂环氧防腐涂料联合保护。另外,实验研究发现经电镀复合膜(CTS)技术处理后的碳钢设备同样具有良好的防腐性能,建议新上防腐设备可做此处理。

(4)工艺管线改造:酸水收集罐增设脱盐水管线,并将雨水池外排管线改至酸水收集罐。当回收的废水中腐蚀成分含量高时,可利用改造的管线进行组分浓度的调节,从而有效将腐蚀组分含量降低20%,因此同样可以减缓回流系统设备腐蚀速率。

(5)将回流罐液位调节阀和对应地前后切断阀更换为衬氟阀。

4 展 望

防腐技术是石化企业安稳长满优运行的重要保证之一,也是延长生产装置使用寿命、提高经济效益的重要因素。因此,可以期待未来人们将会继续从设备制造工艺、新型耐腐材料研发以及新型防腐生产工艺三方面取得更大突破。

[1]马志勋.酸水汽提装置的腐蚀原因分析与整改措施[J].化工管理,2014(3):128.

[2]于艳秋.高酸性天然气净化装置腐蚀状况评估及防护措施[J].石油化工设备技术,2013,34(3):50-53.

[3]顾望平.石化厂常见的腐蚀失效与对策[C]∥石油和化工设备管道防腐技术与对策专题研讨会文集.北京:中国石油石化工程研究会,2010.

[4]顾望平.炼油厂氯化铵腐蚀探讨[C]∥第七届压力容器及管道使用管理学术会议暨使用管理委员会七届二次会议论文集.北京:中国机械工程学会压力容器分会,2011.

[5]孙广雨,伍习初.关于酸性水汽提装置设备腐蚀问题及对策[J].石油化工腐蚀与防护,2000,17(2):20-21.

[6]黄志荣.酸性水汽提塔底重沸器管束失效分析及对策[J].石油化工设备,2013,42(5):97-100.

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