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梅山铁矿大采场结构参数的工业试验方案

2015-11-19邱海涛秦国保吴荣高丁航行

采矿技术 2015年2期
关键词:矿块底柱梅山

邱海涛,秦国保,吴荣高,丁航行

(1.南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司, 江苏南京 210041;2.东北大学资源与土木工程学院, 辽宁沈阳 110819)

0 引言

梅山铁矿是较早应用无底柱分段崩落法的矿山之一。近些年的实践表明,加大无底柱分段崩落法采场的结构参数,不仅可增大开采强度与生产效率,而且可降低采矿成本与改善安全生产条件。因此,随着采矿设备的发展,无底柱分段法的采场结构参数在不断增大,已成为目前无底柱分段法的主要发展趋势[1]。

梅山铁矿在大采场结构参数方面,做了大量的研究工作[2,3]。作为国家“十五”攻关项目,梅山铁矿在原有的15 m×15 m结构参数的基础上进行了大间距结构参数的改进,根据梅山铁矿的工业放出体参数,确定其在分段高度为15 m时的合理进路间距为20 m。进入到二期延伸作业水平,新的采矿阶段将采用18 m×20 m(分段高度×进路间距)的采矿结构参数,而且矿岩性状发生了较为明显的变化。因此,进行现场工业试验优化凿岩爆破参数,使之与新的结构参数相匹配十分必要。

1 采场结构参数发展趋势

无底柱分段崩落采矿法的发源于瑞典Kiruna铁矿,也是目前应用大结构参数开采最成功的矿山[4]。该矿的矿体走向长4 km,平均厚80 m,平均倾角70°。进入1990年代末,分段高度增到28.5~30 m(见表1)。目前该矿正在试验分段高度30 m,进路间距37 m的双进路采场结构。结构参数的增加,大幅度地提高了采矿强度,降低了采准工程量和采矿成本。

表1 Kiruna铁矿参数改进历程

随着大结构参数在Kiruna等国外铁矿成功应用,国内很多矿山也相继开展了研究应用工作。梅山铁矿采场结构参数逐步从10 m×10 m,改进到15 m×20 m,一次崩矿量达到了2500 t,取得了显著的经济效益[2]。大红山铁矿采场结构参数20 m×20 m,一期生产能力达到了400万t/a,为了一、二期生产衔接,目前正在开展30 m×20 m大结构参数试验研究[5]。北洺河铁矿采用大结构参数无底柱分段崩落法后,采准系数由原来的3.6 m/kt减小到2.07 m/kt,节约了大量的采准工程量,提高了产能。可见,无底柱分段崩落法加大采场结构参数后,其生产效率与生产能力都得到大幅增加,已成为未来的发展趋势。

2 工业试验方案

梅山铁矿在二期开采设计中,将分段高度由15 m增大到18 m。同时,随着采深的增加,散体流动特性也发生了明显变化。为降低大结构参数开采的矿石损失贫化,急需进行现场工业试验,并据此优化凿岩爆破参数。

梅山铁矿目前生产用的凿岩爆破参数为:孔径89 mm,凿岩中心2个,排距2.2 m,炮孔长度145 m,装药量 900 kg,崩矿量 2500 t,炸药单耗 0.36 kg/t。该参数在实际生产中取得了较好效果。由于试验增大了分段高度,崩矿步距也需要相应的增大。同时增大炮孔直径到105 mm进行验证,观察爆破效果。基于以上考虑,设计了表2所示的7组凿岩参数试验方案。

理想的试验条件是,每个方案在一条进路里进行试验,以达到互不影响的目的。而由于现场条件不具备,只能选择尽可能大的试验采场,最终试验采场设计在-303 m水平4-5L联巷S1~S5进路。每条进路试验2~3个方案,各试验参数及现场分布如图1所示。图中①~⑦区域分别对应方案1~7试验区域。

表2 各方案凿岩爆破参数汇总

图1 试验地点

3 试验方案实施

由于目前生产阶段分段高度为15 m,给试验带来一定困难。需要在-303 m水平4-5L联巷S1~S5进路原有工程基础上,重新进行采准设计。试验矿块联络道、进路平面布置以及进路间距与-303 m水平一致,不过巷道整体标高下降3 m。试验矿块具体采准工程布置如图2所示,考虑到后期-303 m水平5L南部拉槽的施工安全,试验矿块S1~S5每条进路均设计与联巷5L不贯通。进路断面规格采用(宽 × 高)5.5 m ×3.8 m 和6.0 m ×3.8 m 两种尺寸,1/5三心拱;联络道断面规格为5.0 m ×3.8 m,1/5三心拱。为了便于人员和设备进入试验矿块,设计了T1-T2和T4-T3两条斜坡道。

图2 试验矿块采准工程布置

截止至2012年7月上旬,基建车间已基本完成试验矿块区域内的采准掘进,各进路具体情况见表3。由表3可知,试验矿块S1~S5进路可以布置采矿中、大孔的巷道约为300 m,以平均2.4 m的中孔排距计算,大约可以布置120排。另考虑到进路第一排炮孔布置及施工,剩余贯通距离不宜超过1.5 m,应对贯通处进行处理,以减少贯通距离,保证后期的凿岩施工。

表3 S1-S5进路掘进情况

目前切割槽已基本形成,各进路具备回采条件。在下一步的回采试验中,将全程进行跟踪调查,对回采效果给予评价,从而优选出合理方案。

4 结论

(1)加大无底柱分段崩落法的采场结构参数,能够显著提升矿山企业生产效率与生产能力。随着采矿设备的发展进步,加大采场结构参数已成为未来发展趋势。

(2)梅山铁矿将由原有的15 m×20 m采场结构参数增加到18 m×20 m,进行现场工业试验优化凿岩爆破参数,使之与新的结构参数相匹配十分必要。

(3)经过综合考虑,设计了7组试验方案,并选择-303 m水平4-5L联巷S1~S5进路作为试验矿块,目前采准工作已完毕,试验矿块的回采验证工作正逐步开展,预期能够取得较好的试验效果。

[1]丁航行,任凤玉.大结构参数无底柱分段崩落法的发展及设备需求[J].中国矿业,2012,21(10):109-111.

[2]范庆霞.梅山铁矿采用大型大间距采场结构参数的探讨[J].矿业工程,2004,2(2):25-28.

[3]俞胜健.梅山铁矿工业放出体试验研究[J].冶金矿山设计与建设,2000(01):3-6.

[4]MARTINEZ M A,NEWMAN A M.A solution approach for optimizing long- and short- term production scheduling at LKAB's Kiruna mine[J].European Journal of Operational Research,2011,211(1):184-197.

[5]余正方.大红山铁矿二期大参数放矿试验[J].现代矿业,2014(2):14-16.

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