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重型切头剪无法剪切厚料问题处理

2015-08-19梁国鹏杨军平张海明张林斌王春林青海平安高精铝业有限公司青海平安

设备管理与维修 2015年7期
关键词:剪刃乳化液液压缸

梁国鹏 杨军平 张海明 张林斌 王春林(青海平安高精铝业有限公司 青海平安)

重型切头剪无法剪切厚料问题处理

梁国鹏杨军平张海明张林斌王春林
(青海平安高精铝业有限公司青海平安)

热粗轧重型切头剪在剪切厚料时无法正常剪断,通过系统优化,在程序上增加附加程序使得在两侧液压缸出现位置超差问题后,程序控制上升较慢的液压缸升速上升,上升速度较快的液压缸降速上升,从而实现两侧液压缸同步,彻底解决下剪刃液压缸位置超差带来的厚料剪切不断的问题。

重型切头剪厚料剪切解决方法

一、重型切头剪简介

青海平安高精铝业有限公司热粗轧剪在剪切厚料时(厚度>100 mm)下剪刃两侧液压缸不同步超差,程序保护使剪切动作停止,导致无法正常剪断,需电气技术人员对下剪刃两侧液压缸做同步调整。剪切更改为手动人工剪切,严重影响生产效率。

1.重型切头剪功能

重型切头剪结构见图1,切头剪用于开坯后铝带的头尾、中间剪切以及中间坯的尾端剪切。

图1 重型切头剪结构图

2.重型切头剪主要参数

对软合金和中硬度等铝合金,所剪铝带厚度,如AA3004,温度350℃时,最大150 mm,最大热剪切强度HSS 45 N/mm2。硬合金,如AA5083,温度350℃时,最大120 mm,最大热剪切强度HSS 65 N/mm2。所有合金,温度350℃时最低22 mm,铝带宽度950~2250 mm,剪刃长度2450 mm,剪切力最大8000 kN,剪刃切割液压缸直径约500 mm和350 mm,行程400 mm,预置液压缸直径250 mm和160 mm行程530 mm,上剪刃倾斜度3.5°,最大间隙开度500 mm,剪切周期时间每分钟4切,下剪刃为主剪切刃。

二、影响重型切头剪无法剪切厚料的主要因素

1.剪刃润滑的影响

由于剪刃在剪切作业时接触的是高温铝板,黏度大,容易在剪刃剪切表面形成粘铝层,粘铝层对剪刃的剪切形成阻力。

2.下剪刃两侧液压缸不同步超差

为了保护下剪刃液压缸,程序设定了位置超差保护值,当传动侧和操作侧下剪刃液压缸动作误差超过5 mm后,程序就会停止剪刃剪切作业,以防止因液压缸不同步导致液压缸的损坏,在剪切厚料时因剪切力大,容易出现两侧液压缸不同步现象,从而导致轧制终止。

3.解决办法及途径

(1)提高剪切润滑效果。原设计剪切能够有效润滑剪切,润滑液采用乳化液润滑,由于上剪刃在润滑时剪刃残存乳化液无法及时流走,形成乳化液滴滴到板面,造成产品质量缺陷,故长期关闭剪切润滑系统。

为了解决这一问题,采取在上剪刃乳化液润滑喷射横梁上方加装压缩空气吹扫喷嘴,用压缩空气将残存在剪刃上的乳化液及时吹干净,这样既解决了剪刃润滑的问题,又解决了由于乳化液滴造成产品质量缺陷的问题。

(2)优化下剪刃液压缸动作保护程序。原始程序是操作侧和传动侧液压缸控制为独立控制,无法实时调节两侧偏差,造成自动程序无法执行。现更改为当两侧出现偏差时,增加下剪刃水平调节功能,可以实现两侧液压缸实时自动调整(图2)。

下剪刃上升时,当操作侧与传动侧偏差>0.6 mm时,调节增益用1.2,<0.6 mm时,调节增益用1.1。下剪刃下降时,增益用0.5。这样可以实现操作侧与传动侧两侧偏差在1.5 mm范围内,即通过两侧剪刃液压缸在动作过程中的实时调节,让两侧液压缸行程位置误差控制在1.5 mm范围内。既可以保护两侧液压缸因不同步导致的损坏,又可以避免因两侧液压缸位置超差后剪切动作终止,满足设备要求。

图2 重型切头剪下剪刃位置超差程序优化图

三、效果

能够满足生产所需各种薄、厚料的剪切。液压缸位置偏差控制在<1.5 mm,最大极限偏差在2.5 mm。切头剪剪刃润滑用自动程序润滑。通过程序的优化,切头剪不能剪切厚料的问题得以解决,提高了生产效率,单位吨耗降低,每年可节省费用1864万元。

四、结论

剪刃的有效润滑可以减少剪刃粘铝,有助于厚料的连续剪切。通过两侧剪刃液压缸在动作过程中的实时调节,让两侧液压缸行程位置误差控制在合理范围内,可以彻底解决重型切头剪不能剪切厚料的问题。

〔编辑利文〕

TH17

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