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热轧窄带精轧液压AGC改造及应用

2015-07-17吉林恒联精密铸造科技有限公司吉林磐石132300

山东工业技术 2015年7期

刘 永(吉林恒联精密铸造科技有限公司,吉林 磐石 132300)

热轧窄带精轧液压AGC改造及应用

刘 永
(吉林恒联精密铸造科技有限公司,吉林 磐石 132300)

摘 要:受钢材市场及国家宏观调控影响,窄带钢企业生产形势较为严峻,为了能更好的提高产品质量,生产高附加值的带钢产品, 取得良好的经济效益,精轧窄带改造已成为各个窄带线发展的必然趋势。本系统通过对精轧后4辊轧机由电动压下改为液压压下、立辊轧机液压改造,实现AGC及AWC功能,提高带钢宽度质量及厚度质量。

关键词:热轧窄带;AGC系统;AWC系统;厚度控制;宽度控制

0 引言

热轧窄带钢除直接作为薄板、窄带钢消费外,还作为冷轧板带、焊管、冷弯型钢等产品的原料,被广泛用于建筑、轻工、机械、纺织、汽车、拖拉机、电子等行业。某带钢厂是在2001年9月开始筹建,2002年7月开始生产,现年产已经达到110万吨的生产能力,受金融危机及国家宏观调控影响,下游需求萎缩,特别是2011年9月份以后,窄带钢生产企业生产形势较为严峻,为了能更好的提高产品质量,生产高附加值的带钢产品, 取得良好的经济效益,精轧窄带改造已成为各个窄带线发展的必然趋势。

1 热轧窄带钢生产存在的主要问题

轧机总体装备水平不高,加热炉为推钢式加热炉,比步进式加热炉投资小,但水印大;粗轧机是单机架650轧机;精轧机前4架为短应力两辊轧机,后4架为四辊轧机,精轧压下全部是电动压下,这样相对就会带来产品质量及生产效率的弊端。由于推钢式加热炉水印、精轧电动压下机构间隙大、电动压下预摆辊缝相对精度低造成产品的同条差、三点差较大,产品的头尾失宽严重,产品在头部7米及尾部7米范围内相对于带体宽出2-3mm,窄带钢对于下游部分客户相对于宽带钢的优势是省去了切分工序,但头尾失宽部分只能裁掉,造成成品的浪费。如果整条带钢宽度均匀,对于像制管客户整条带钢可直接卷管。由于不能实现自动压靠及辊缝自动预摆,造成换辊时间长;无二级计算机模型系统,造成开轧不稳定,人工修正规程时间过长;每个机架均需调整工,增加人工成本,工人工作环境差。

2 精轧AGC系统改造及应用

2.1 精轧机组设备

热连轧机精轧机组由八架轧机构成,前4架为两辊短应力轧机,后四架为四辊轧机,由电动压下改为液压压下,每机架有两个液压缸,液压缸的伸缩量有SONY磁尺来检测,轧制力的大小通过压头进行检测。

本次改造范围从精入口开始轧开始至三岔区为止的JP4-JP8AGC改造;精轧JP4-JP8电动压下系统改为液压压下,实现压下APC、AGC控制,实现精轧区域自动化生产,提高产品通条差。

2.2 宽度质量控制

(1)造成带坯全长宽度变动主要有以下几方面的原因:

1)钢坯头尾失宽:在立辊侧压量较大时,钢坯头尾的横向金属流动较大,因而导致头尾两侧的延展比较大,出现“大头”、“大尾”,造成头尾失宽。

2)水印区宽度失宽:由于推钢式加热炉的缺陷,会造成钢坯有规则分布的水印区,如果钢坯加热时间再不够长,水印会更加明显,水印区的宽度与带体的宽度延展不一样,最终导致轧出的带钢宽度不均。

3)精轧区造成的宽度差:活套起套瞬间转矩过大,会对带钢的“颈部”造成冲击,出现宽度变窄的情况。

(2)解决方法:

1)SSC短行程功能:L2模型根据当前立辊的实际侧压量,计算出钢坯头尾的短行程动作曲线,下发给PLC,再由PLC通过高响应AWC液压缸执行动作,从而达到实现控制头尾失宽的目的。

2)AWC功能:在执行完SSC短行程功能后,L1自动化系统锁定带钢的实际宽度,并根据实际检测轧制力和立辊辊缝间接计算出当前的实际宽度,进行AWC控制,保证带体和头部的宽度一致,实现非常好的同条差。

3)精轧活套软接触功能:传统活套控制思想是为了保证顺利起套,所以在起套时给电机恒定的大转矩,就容易对带钢“颈部”造成冲击,导致厚度变薄,宽度变窄,所以针对这种情况,我们增加了活套的软接触功能,在活套快接触到带钢时,快速切到张力闭环,保证恒定微张力控制。

2.3 厚度质量控制

热带厚度精度可分为:一批同规格带钢的厚度异板差和每一条带钢的厚度同板差,为此可将厚度精度分解为带钢头部厚度命中率和带钢全长厚度偏差。

(1)带钢产生厚度异板差的原因主要有

粗轧轧出的坯料厚度和宽度有变化:由于粗轧平辊压下没有AGC控制功能,因此粗轧轧出的坯料厚度是在变化的;或者立辊控制不好时,会造成宽度也发生变化,最终在精轧轧制时,会造成一批同规格的带钢存在异板差。

坯料温度的不同:同一批规格的钢坯由于在加热炉加热的程度不一致,会存在硬度上的差异,进而对轧机的弹跳量不一样,造成同批次的带钢产生异板差,这是造成异板差的主要原因。

带钢产生厚度同板差的原因主要有:

水印的影响:与宽度差形成的原因一致,水印区域温度较低,轧制力较大,对轧机牌坊的弹跳也大,进而会形成厚差。

头部冲击:穿带过程中,由于带钢头部冷却面积大,温降快,因此头部对轧机辊缝的冲击较大,而且轧制规格越薄,头部长度越长,造成头部“厚跃”。

(2)解决方法

精轧前馈AGC功能:通过上游机架出口厚度的变化情况,在下游机架的AGC缸提前动作,主要用来解决水印造成的厚度变化比较陡的情况。

压头功能:在带钢头部进入轧机前,根据上游机架带头与带体之间的厚差,进行提前压下,来抵消硬度比较大的头部冲击,减小头部厚差。

压尾功能:在轧件离开上游轧机后,根据尾部轧制力的变化情况,在下游机架进行压下动作,来消除带钢尾部的厚差。

3 改造效果

通过本次改造不仅提高了精轧自动化水平,实现自动摆辊缝,节约了换辊时间,同时提高了带钢产品质量,带钢同条差达到国内先进水平。轧制规格也从改造前的最薄2.5mm扩展到现在的最薄1.8mm,以热带代替冷带,降低下游成本,为企业多创造利润,争取市场空间,并解放劳动生产力,全自动化生产线省去大量调整工,节省劳动力成本。

参考文献:

[1]易贵科等译.日本热轧带钢生产技术[M].沈阳:东北大学出版社,1993(05).

[2]孙本荣,率民,杨新法等.热宽带钢连轧机调宽轧制工艺参数研究[J].钢铁,1995,30(10):37-41.

作者简介:刘永(1980-),女, 吉林磐石人,本科,研究方向:电气自动化。