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600MW机组引风机与增压风机合一改造

2015-06-05王守阳

综合智慧能源 2015年3期
关键词:热态吸收塔合一

王守阳

600MW机组引风机与增压风机合一改造

王守阳

(湖南华电长沙发电有限公司,长沙 410203)

为了提高风机运行效率、降低风机能耗、减少维护成本,湖南华电长沙发电有限公司进行了600MW火电机组锅炉引风机与脱硫增压风机合一的改造。介绍了改造的具体内容并在改造后进行了热态试验,试验证明新引风机能够保证机组在各工况下安全、稳定运行,极大地降低了厂用电率。

脱硫系统;引风机;增压风机;合一改造;热态试验

1 “引增合一”改造的必要性

湖南华电长沙发电有限公司一期2×600MW超临界机组锅炉为东方锅炉厂引进技术制造的国产超临界参数、变压、直流、本生型锅炉,锅炉型号为DG1900/25.4-Ⅱ。静叶调整引风机在中低开度时效率偏低,而该公司每台锅炉设置了2台引风机和1台增压风机,配置复杂、设备多、故障点多、占地面积大,并且低负荷时增压风机效率只有60%左右,增压风机具有一定的节能空间;该工程脱硫系统存在较严重的堵塞,脱硫系统阻力较正常状态明显偏大,更加剧了现有风机与系统的不匹配,进一步突出了增压风机节能改造的必要性。

采用增压风机与引风机合一的改造方案,可大大减少故障点,降低机组运行的危险性。因此,取消增压风机,依靠增大引风机出力来克服脱硫系统(FGD)的烟气阻力,是一个可行方案,既节省投资,减少控制量,又可以用2台引风机并行比例-积分-微分(PID)回路来调节FGD入口压力,从而达到调节炉膛负压的作用。

2 原引、增压风机概况

锅炉燃烧生成的烟气离开炉膛后,经过过热器、再热器、省煤器等换热面后进入空气预热器,空气预热器出来的烟气经过电除尘器除去粉尘后进入2台静叶可调轴流式引风机,从2台引风机后的尾部总烟道引入烟气脱硫系统装置。为克服脱硫系统的烟气阻力,每台锅炉设置1台增压风机,布置在FGD入口原烟气挡板门和吸收塔之间。经脱硫装置处理后的净烟气,通过烟囱排入大气。原引风机、增压风机参数见表1。

表1 原引风机、增压风机参数

3 “引增合一”改造

3.1 新引风机选型

根据西安热工院为该公司“引增合一”改造所做的摸底试验结果,结合该公司锅炉及锅炉后各段烟气阻力分布情况(引风机出口至烟囱出口烟气侧阻力合计为3518Pa),新引风机选型方案为:风机最大出力(TB)工况全压按9 500 Pa选择,风量按495 m3/s选择。新引风机参数见表2。

表2 新引风机参数

3.2 系统改造

3.2.1 系统设备改造

(1)现场拆除原增压风机以及附属油站系统的设备和管道,按照西安热工院设计的管道图纸,现场加装原增压风机进口至出口之间的管道。

(2)取消原烟气挡板和增压风机旁路挡板,保留原净烟气挡板,用于检修作业时做隔离用。

(3)因原引风机无法满足机组二合一后烟道系统阻力要求,将原引风机以及附属设备拆除,安装新引风机,现场设备、管道的安装按照热工院提供的图纸进行改造施工。

(4)保留原引风机电机油站系统,其供、回油管路与新引风机电机轴承供、回油管相连接。

3.2.2 热工测点改造

(1)在脱硫吸收塔入口、出口分别增加3个烟气温度测点,作为增压风机取消后联锁保护测点。

(2)在脱硫吸收塔入口增加3个烟气压力测点,脱硫吸收塔出口增加2个烟气压力测点,作为机组运行日常监视测点。

(3)保留脱硫吸收塔出口和烟囱入口的SO2、粉尘、NOx测点,用于监测环保排放指标。

3.2.3 逻辑保护改造

3.2.3.1 引风机保护

将原增压风机联锁保护逻辑合并到引风机联锁保护中,在引风机启动许可条件中增加:脱硫吸收塔任一浆液循环泵处于运行状态。在引风机联锁跳闸保护条件中增加:(1)脱硫吸收塔3台浆液循环泵全停且主燃料跳闸(MFT);(2)脱硫吸收塔入口烟气温度高于180℃(3取2)且MFT;(3)脱硫吸收塔出口烟气温度高于80℃(3取2)且MFT。

3.2.3.2 送风机保护

在送风机联锁跳闸保护条件中增加:(1)脱硫吸收塔3台浆液循环泵全停且MFT;(2)脱硫吸收塔入口烟气温度高于180℃(3取2)且MFT;(3)脱硫吸收塔出口烟气温度高于80℃(3取2)且MFT。3.2.3.3 锅炉MFT保护

“引增合一”改造后,在既保证环保排放达标,又确保主、辅机设备安全运行的前提下,在锅炉MFT主保护中增加:(1)脱硫吸收塔3台浆液循环泵全停触发MFT,同时联跳送、引风机;(2)脱硫吸收塔入口烟气温度高于180℃(3取2),延时10 s触发MFT,同时联跳送、引风机;(3)脱硫吸收塔出口烟气温度高于80℃(3取2),延时30 s触发MFT,同时联跳送、引风机。

4 热态试验

拆除原有增压风机后,仅靠引风机来满足风烟系统和脱硫系统的阻力,因此,此次热态试验分为600,500和360MW 3个工况,分别测试引风机的带负荷能力以及机组的运行状态。热态试验数据见表3。

表3 热态试验数据

续表

从上述热态试验数据可以看出,“引增合一”改造后,新引风机能够保证机组在各个工况下安全、稳定运行。

5 结论

(1)改造后,引风机仍有一定的风压和风量裕量且运行稳定,现引风机能够保证机组在各个工况下安全、稳定运行。

(2)改造后,调节对象单一,运行人员操作量减少,发生事故的几率大大降低,运行维护费用大大降低。

(3)改造后,从节能方面看,机组带600MW满负荷时,一台锅炉风机电流减少约110A,节能效果明显,极大地降低了厂用电率。

(4)改造后,由于风机数量减少,联锁控制相应减少,机组正常运行的维护工作得到简化。

[1]叶江明.电厂锅炉原理及设备[M].北京:中国电力出版社,2006.

[2]叶勇健.引风机和增压风机合二为一模式的探讨[J].华东电力,2007,35(1):106-109.

[3]刘家钰.电站风机改造与可靠性分析[M].北京:中国电力出版社,2001.

(本文责编:刘芳)

TK 223.26

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:1674-1951(2015)03-0005-02

王守阳(1980—),男,辽宁朝阳人,工程师,从事电厂运行管理工作(E-mail:chdwsy1010@126.com)。

2014-08-13;

2014-11-04

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