APP下载

峡口水库除险加固工程施工期渗流观测资料分析

2015-05-17周剑雄周苏波

小水电 2015年3期
关键词:测压管过程线排水量

周剑雄,周苏波

(1.水利部农村电气化研究所,浙江杭州310012;2.浙江省水利河口研究院,浙江杭州210020)

峡口水库除险加固工程施工期渗流观测资料分析

周剑雄1,周苏波2

(1.水利部农村电气化研究所,浙江杭州310012;2.浙江省水利河口研究院,浙江杭州210020)

对峡口水库除险加固工程施工期间的渗流观测资料进行分析,计算了坝基扬压力系数,采用过程线分析、回归分析等方法表明坝基扬压力变化平稳,扬压力系数较小,均在设计及规范范围内。通过除险加固前后扬压力系数及坝基排水量的比较,有显著的减少,表明大坝防渗性能得到明显的改善,除险加固效果良好,达到了预期目的。图5幅,表5个。

水库;除险加固;渗流观测;坝基扬压力;扬压力系数;绕坝渗流;排水量

1 工程概况

峡口水库位于浙江省江山市西南部的峡口镇上游2km处,是1座以灌溉、防洪为主,结合发电、供水等综合利用的中型水库。2005年6月7日被国家防总确认为全国防洪重点中型水库。经过30多年的运行,水库存在老化、渗漏等安全隐患,2007年10月水利部大坝安全管理中心核定为三类坝,2009年6月开始进行除险加固,2012年10月通过竣工验收。大坝为75号埋石混凝土重力坝,原坝顶宽4m、长272.0m,除险加固后坝顶加宽至6.5m,坝顶高程241.9m,防浪墙顶高程243.1m,最大坝高68.66m。溢流堰采用开敞式实用堰,总堰宽100m,有效净宽95m,堰顶高程235.24m。溢流坝段增设8跨交通桥。

2 大坝渗流观测设备布置

大坝廊道内原有坝基扬压力管42根,106个坝基排水孔。经多年运行,部分测压管已经失效,部分不够灵敏,结合本次除险加固工程进行了清洗及灵敏度试验,不能恢复使用的重新打孔安装扬压力管。大坝渗流监测布置主要有坝基扬压力管及渗压计22套,渗压计选用美国基康公司生产的振弦式GK4500S型渗压计,其中ZS1~ZS16布置在灌浆廊道内,每坝段1只,ZS17~ZS22布置在横向观测廊道内。坝基扬压力管共14根,新增绕坝测压管及渗压计12套,左右两岸各布置了6个测点(见表1、表2)。

表1 坝基扬压力测压管布置基本情况

续表1坝基扬压力测压管布置基本情况

表2 大坝渗流渗压计布置情况

3 大坝渗流观测资料分析

3.1 坝基渗压计观测资料分析

廊道测压管水位过程线如下所示(见图1)。总体来说,测压管水位变幅很小,波动很小,过程线平缓,表明坝基帷幕防渗效果正常。各测压管水位比较平稳,没有上升的趋势。

图1 ZS1、ZS2、ZS3、ZS4测压管水位过程线

坝基扬压力系数计算公式为:

a=(Hc-Hr)/(Hu-Hr) 当坝基岩面高程高于坝后水位

a=(Hc-Hd)/(Hu-Hd) 当坝基岩面高程低于坝后水位

式中,a为坝基某点扬压力系数,无量纲;Hc为坝基扬压力强度(折算成水头高度,m);Hr为坝基岩面高程(m);Hu为库水位(m);Hd为坝后水位(m)。

以2012年7月3日库水位接近正常蓄水位(库水位235.16m,下游水位186.95m)为例,计算各测压管扬压力系数(见表3)。从表3中可以看出,各扬压力系数较小,其中河床段测压管(ZS6~ZS13)扬压力系数介于0~0.17,小于0.2;岸坡段各测压管扬压力系数介于0~0.24,均小于0.3。各测压管扬压力系数均在设计及规范范围内。

表3 各测压管扬压力系数

为比较除险加固前后各测压管水位变化情况,分别以2009年3月25日与2011年12月27日的观测值为例,计算各坝段相应的扬压力系数。2009年3月25日库水位为230.71m,与2011年12月27日的库水位230.73m相近,各坝段测压管扬压力系数如下所示(见表4)。可以看出各坝段测压管扬压力系数均有不同程度下降,尤其是13坝段13-1″测压管,原扬压力系数高达0.76,加固后仅为0.22,表明除险加固效果良好。

表4 各坝段测压管加固前后扬压力系数

3.2 绕坝渗流观测资料分析

绕坝渗流测点在左右岸各布置了6根测压管,共12根测压管。观测结果显示,左岸绕坝测压管RC1~RC6水位随库水位的变化而波动(见图2)。而右岸绕坝测压管RC7、RC8两管水位随库水位的变化而波动;其中RC7、RC8水位在库水位较低时接近库水位且曾高于库水位,表明受山体地下水影响显著,其余测压管RC9~RC12水位变幅很小,过程线平缓,与库水位相关性不明显。

图2 RC1、RC2、RC3测压管水位过程线

对测压管RC1~RC8管水位进一步作回归分析,大坝的渗流实测资料表明,测压管水位主要受库水位和降雨量及时效特性等影响。

因此回归模型采用:

h=a0+a1*Hw+a2*W+a3*θ+a4*ln(θ+1)

式中,h为测压管水位(m);Hw为库水位(m);W为降雨量(mm);θ为蓄水初期开始的天数除以100;ai(i=0、1、2、3、4、)为回归系数。

基于上述统计回归模型,对自动化开始正常采集2011年2月17日至2012年9月30日的观测值进行了回归(见图3、表5)。由表5可知,测压管水位与库水位、降雨量两者关系呈正相关,并受时效因素影响。从图3回归过程线来看,总体上,测值拟合效果一般,复相关系数不高,表明测压管水位受山体地下水影响显著。从测值回归的时效分量来看,时效分量很小,RC2、RC6曲线平缓近视为一水平线,时效分量近视为0;其余6个测压管目前时效分量为负值,表明经过1年半的运行观测,测压管水位有所下降。

表5 测压管RC1~RC8测值模拟回归系数

3.3 坝基排水量观测资料分析

坝基排水量是通过观测灌浆廊道排水孔的渗流量,将各排水孔的渗流量累计值为坝基排水量,灌浆廊道内排水孔布置在廊道中心线下游侧50cm处(见图4、图5)。从过程线来看,在相同的坐标系下,加固前排水量过程线在库水位线上方;加固后排水量过程线在库水位线下方,加固后排水量明显减少。以较高库水位条件下的观测值为例:加固前2009年6月19日,库水位为233.32m,坝基排水量为358.6ml/s;加固后2011年8月14日,库水位为233.41m,坝基排水量为262.5ml/s;减少96.1ml/s,减幅达26.8%,表明除险加固起了显著的作用。

图4 除险加固前坝基排水量过程线

图5 除险加固后坝基排水量过程线

4 结 语

本工程大坝渗流观测设置了坝基扬压力管、绕坝渗流观测、坝基排水量观测、库水位及降雨量观测等项目,并安装了自动化观测系统。自动化采集系统安装后,每天采集一次或多次,取得了较完整的观测资料。

坝基测压管水位变幅小,过程线平缓,河床段测压管扬压力系数较小,表明坝基防渗帷幕及排水工作正常,防渗效果良好。扬压力系数均在设计及规范范围内。绕坝测压管水位受山体地下水影响显著,回归分析表明,测值没有增大的趋势。通过除险加固前后测压管扬压力系数及坝基排水量的比较,均有明显的减少,坝基防渗性能得到明显改善,表明除险加固效果良好,达到了预期目的。

责任编辑 吴 昊

2015-03-12

周剑雄(1966-),男,高级工程师,主要从事水利水电工程施工监理工作。

E_mail:jxzhou@hrcshp.org

猜你喜欢

测压管过程线排水量
密云水库白河主坝测压管监测数据变化分析
昭平台水库大坝测压管水位观测数据分析
黏土坝测压管水位异常原因分析
洪水过程线对水库调洪结果的影响分析
板土交界处裂隙发育与化学注浆时间对一维电渗固结的影响
VB编程在管线排水量计算中的应用
基于Excel绘制改正系数过程线浅析
基于青山水库洪水调节论述给排水系统设计
基于青山水库论述调洪编程计算过程
苏州市七浦塘阳澄湖枢纽基坑排水量计算及水泵选型