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DF11型内燃机车耗水故障原因分析及解决措施

2015-04-05上海铁路局徐州机务段

上海铁道增刊 2015年2期
关键词:气缸盖喷油器冷却水

张 锟 上海铁路局徐州机务段

DF11型内燃机车耗水故障原因分析及解决措施

张 锟 上海铁路局徐州机务段

主要介绍DF11型机车耗水故障的原因,并提出了防范措施及发生故障后的判断处理方法。

耗水;故障;分析;措施

DF11型内燃机车作为我段铁路客运运输的主型机车之一,承担着极其繁重的客运牵引任务。由于目前检修体制原因,大部分配件均没有实施寿命管理,均在重复使用,特别是机车冷却水系统故障有逐年增多趋势,尤其是DF11型机车耗水故障明显增多,给正常运输生产造成较大影响。针对该问题,如何有效预防机车耗水故障的发生,是我们机车检修系统人员共同研究的课题。

1 DF11机车耗水故障统计

2013年DF11型机车全段计发生机车耗水活件10件,2014年发生18件,其中因为缸套安装不良3件,喷油器套管铜垫密封不严5件,缸头裂纹15件,还有其它部件如;水泵泄漏,中冷器漏,冷却单节漏,水管裂漏、法兰漏等4件,水温高翻水1件。

2 原因分析

从近年机车耗水故障统计来看,除外部可检查发现的部件,水温高翻水外,主要是极难检查的气缸盖毛细裂纹、喷油器套管铜垫密封不严两方面原因。

2.1 水温高翻水

一般情况下,造成水温高主要有以下几个方面:

(1)虚水位:在机车上水作业环节,冷却水管路内存留气体未排尽,冷却水系统上水量不足,造成虚水位,冷却效果不佳,造成水温高。此类故障一般表现为在静态时水位满水位,加载运用一段时间后,因机车冷却水管路中存有大量气体受热膨胀,造成膨胀水箱翻水。

(2)散热器单节脏或散热翅片倒片过多,影响散热效果。

(3)冷却间百叶窗打不开或不能完全打开,造成外部进风量不足。

(4)静液压系统故障。静液压泵、静液压马达、安全阀、温控阀等冷却系统部件发生故障后,冷却风扇不能正常工作或工作转速低,影响冷却效果,致使冷却水散热不良,造成水温高。

(5)冷却水泵故障:水泵发生故障,致使冷却水循环不良,造成水温高。

2.2 外部可检查发现泄漏部位

如循环水泵漏水、柴油机中冷器漏、冷却单节漏、水管裂漏、水管法兰漏、缸套安装不良等,这些部位漏水都可直接检查发现。

2.3 气缸盖毛细裂纹

气缸盖检修管理体制问题,未严格实施配件寿命管理,在机车大中修等修程中没有及时进行更新,各部尺寸测量符合要求,水压试验正常后就装车使用,长期无寿命管理,配件长期使用,材质老化,在运用中易发生局部裂纹。裂纹初期,一般性的外观检查难以发现,毛细裂纹发展到一定程度后,燃烧室高温高压燃气通过裂纹窜入机车冷却水循环系统,导致冷却水从膨胀水箱溢出;或者是气缸盖发生毛细裂纹后,机车静态时水路内外压差低,冷却水不会流入燃烧室,甩车时,柴油机示功阀并不向外排水,无法发现。柴油机起机加载时燃烧室压力高,而且随着活塞运动,缸内压强不停地往复波动,此时,局部毛细裂纹漏水现象立即表现明显。而且泄漏入缸内的冷却水在高温作用下气化,随废气排出,造成机车耗水。

2.4 喷油器套管铜垫密封不良

在机车柴油机喷油器套管组装时,铜垫紧固力矩不足,造成密封不严,轻微渗漏,通过甩车极难察觉,而在柴油机起机后,气缸爆发时由于爆发压强最高达14 MPa,而冷却水腔水压最高只能达到0.35 MPa,造成机车加载时高温高压燃气窜入水腔,进入冷却水循环管路,导致膨胀水箱内水位持续上升,直至向外大量翻水。如在2014年1月便发生了1件典型的膨胀水箱翻水故障造成机车耗水,DF110147机车在担当合--徐线列车牵引任务时,运行途中,高温膨胀水箱向外翻水,柴油机转速越高,翻水故障越明显,转速下降,水箱水位也下降,翻水故障缓解。该机车柴油机保持800 r/min转速维持回段。机车回段后进行检查,将该机车静置12 h,膨胀水箱水位无下降,甩车检查各气缸盖示功阀无出水现象,中冷器、增压器均无渗漏水迹象,水阻台加载试验,出现与途中故障现象一致的现象:当柴油机转速升至700 r/min时,膨胀水箱水位开始慢慢上升,升至800 r/min时,水表满水位,转速继续上升,水箱开始翻水。

对冷却水样进行化验,水中含有微量燃油,同时可明显嗅到水样散发出燃气味道,这说明可能有燃气窜入了高温水冷却系统。根据这个推断,采取甩缸法对故障点进行排查,每一气缸甩缸时间控制在2 min左右,当甩到15缸时,膨胀水箱翻水现象停止,膨胀水箱水位开始逐渐下降,持续甩除此缸,到停机前,水位停止下降,基本保持不变。恢复该缸供油齿条,此缸开始投入运转,膨胀水箱水位再次上升,直至翻水,而甩其它缸则无此现象。吊检15缸气缸盖,水压试验压强到0.55 MPa时喷油器套管铜垫处即开始渗漏,更换第15缸气缸盖后试验故障消除。机车再次运用后无耗水现象。

3 解决措施

(1)水温高:通过查看水温表,水温超过规定值,则判断系水温高造成的翻水,可进一步查找水温高故障点。按以下方法处理:

①首先检查冷却单节是否脏或倒片太多,对单节进行清洗或校正倒片,并柴油机启机加载确认故障是否消除。

②启机初期,司控器保持高手柄,检查水位下降是否明显,如水表水位下降明显,则可判断为虚水位造成翻水,重新排气上水即可。

③对静液压系统进行检查,重点对静液压泵、静液压马达、安全阀、温控阀等冷却系统部件工作状态进行检查,确保冷却风扇能正常工作。

④确认水温达到600C时冷却间百叶窗是否完全打开,确保进风量充足。

⑤检查确认水泵工作状态是否良好。一般采用测温法检查水泵进出水温度,温差明显的可判断该水泵故障,对水泵进行更换。

(2)外部泄漏:

①水泵泄漏:可直接检查水泵警告孔是否泄漏。

②中冷器泄漏:可打开中冷器检查堵检查是否泄漏。

③水管路裂漏、法兰漏水:均可目视直接检查。

④缸套安装不良:缸套上定位圆处泄漏可直接检查发现,下定位圆密封圈处泄漏可打开曲轴箱盖检查,可发现缸套与机体结合处向下漏水。比如2014年3月DF11G144机车乘务员报修机车耗水,扣回本部维修,上车检查各部,没有发现漏水现象,但第二天水箱水表水位下降,甩车检查 .打开中冷器检查堵均无漏水现象.外部检查水管路法兰,接头,冷却单节,水泵等也无漏水现象.后来打开上排油管,发现油管内有水流出,说明柴油机油底壳有水,打开曲轴箱盖,发现12缸缸套与机体结合处向下漏水,吊出12缸缸套,更换密封圈重新安装,耗水现象消失.

(3)气缸盖裂纹:一是甩车检查,在裂纹较大时甩车时示功阀应出水;二是排除其它原因后甩车又不出水的情况下,可化验机油,如发现机油含氮量大于40/100,将废气总管吊下,用小镜子从缸头排气口观察,检查排气门阀杆是否有水碱迹象,如有,则可判定该缸气缸盖毛细裂纹泄漏。

(4)喷油器套管铜垫密封不良:一是检查喷油器回油管是否有冷却水流出,二是轻微渗漏时可按如下步骤处理,进一步查找故障点:

①柴油机加载1 000 r/min进行逐一甩缸,甩缸时间控制在2 min以上,同时注意观察膨胀水箱水位变化。

②当甩除某一缸后,膨胀水箱水位有下降趋势时,将甩缸时间延长,当水位持续下降,说明此缸即是故障点。

③将该缸气缸盖吊下进行水压试验,如气缸盖水压试验,喷油器套管安装密封垫处有泄漏现象,则将该缸活塞盘车至下止点,检查缸套内表面,同时检查缸套无异常,重新安装喷油器套管。

4 机车耗水故障的防范措施

机车耗水的原因较多,也较复杂,配件检修质量、组装质量等环节都有可能造成该类故障,一旦发生耗水故障,往往造成机车重大返工修,造成人力物力的浪费,影响机车正常运用。如何有效预防该类故障的发生,显得尤为重要。总结以往经验教训,认为主要从以下几方面入手抓好防范工作:

(1)抓好缸套、气缸盖等关键配件检修质量,从检修源头做好防范。机车大中修时做好缸套及气缸盖探伤、水压试验、气缸盖喷油器套管组装力矩等关键作业质量控制,严控探伤程序、水压试验压力及保压时间,不符合要求的配件严禁装车使用。

(2)机车上部作业组装各种部件要认真仔细,不能马虎,力争一次成功。

(3)做好配件使用寿命管理。特别是缸套、气缸盖等关键部件要建立寿命管理机制,对超过一定年限的一律报废,避免长期使用造成隐性裂损故障。

我段已将以上措施纳入长效技术管理,有效遏制了机车耗水故障的发生,较大的提高了故障判断处理效率和机车抢修进度,确保了机车供应。以上判断处理方法是我们在日常工作中的经验积累,把这些取得预期效果的措施进行总结,以供同行参考。

责任编辑:万宝安 张萼辉

来稿日期:2015-04-15

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