APP下载

宣钢120t转炉汽化烟道改造项目的实施

2015-03-12王立刚

中国新技术新产品 2015年20期
关键词:宣钢天车汽化

王立刚

(河北钢铁集团宣钢二钢轧厂,河北 宣化 075100)

1 概述

宣钢120t转炉汽化烟道自2006年10月投产以来,汽化烟道多次发生堵塞事故,使用至2014年3月5日烟道排管已严重疲劳,加之当年冬季严寒季节长时间停炉后复产,导致激冷激热使烟道管爆裂。耗费大量的人力物力进行抢修,严重影响到转炉的吹炼及正常的生产秩序。针对以上问题,该厂成立汽化烟道系统问题改造领导小组,由设备厂长和机动部长牵头,组织多次研讨会进行论证,决定对汽化烟道进行改造。本文主要介绍了此次改造的实施,并为其他钢厂解决此类问题指明了方向,做了初步探索。

2 方案实施前设备状况

该汽化烟道系统安装有强制循环系统,该系统使通畅的管路更通畅,易堵的管路更易堵塞。而一旦堵塞,冷却水立即抽空,造成爆管。而且加快了管路内壁的刷洗进程,而刷洗过程中产生的杂物又增加了循环设备如循环泵、电机等的故障率,加大了工人的劳动强度,增加了备件消耗,提高了成本同时影响了正常的吹炼工序。原有冷却水循环管路管径偏细,不能满足冷却水循环需要,冷却效果不明显,是管路漏水的重要原因。炉口段烟道直径偏小,除尘效果低,造成厂区环境污染,也不利于职工身体健康,急需改造。

3 方案实施内容

(1)汽化烟道系统改强制循环为自然循环,拆除强制循环泵、电机及其附属设备。(2)重新铺设冷却水下降管路,增大管路直径,由原来的φ325→φ273→φ159改为φ377→φ273→φ168。(3)增大炉口段烟道直径,同时为适应炉口段烟道的增大,适当增大了固定段烟道的直径尺寸。(4)对尾部烟道进行改造,延长尾部烟道直角单边长度。

4 方案实施

(1)施工依据:宣钢120T转炉局部改造图IJL472-0-1/2宣钢120T转炉汽化冷却烟道安装要求及说明。(2)施工准备。①标高为7.2m的120t转炉平台上放一台50t汽车吊,为炉口活动烟罩和烟道的拆除安装过度吊装用。烟道两侧上方45m标高平台梁上或34m标高平台上设置两套单头拉力大于5t的卷扬机,15t级2×2滑车组两套,该吊点设在45m1#梁上,吊点固定但位置较死,南北位移不理想。如设在34m平台上,需增设一根长25m的H型钢,规格为1100×450×16×20,此梁荷载如图1所示。重约8t,吊点设置位置比较随意。采用此法,需专业人员校核梁的承载力。梁的两端放在D——E列42-46轴34m标高平台上。在转炉西侧转动设备上方标高34m以上,另外设置两套单头拉力大于5t的卷扬机和2×2滑轮组。其余工机具详见工机具一览表,人员按12小时×2两大班组织。②为使活动烟罩能水平向北移出转炉炉口,需要制作一个接活平台,放在标高7.2m的炉台上。③可移动段烟道和第一固定段烟道拆除和安装垂直运输通道,该处是转炉倾复设备的关键,需采取保护措施,用20#工字钢1t100×10角钢1t根据现场实际情况对设备进行必要的支护。16.4m平台的移动小车梁在转动设备处需切开一段3m长的通道。(3)施工程序。托圈转动设备支护,50t汽车吊就位,烟罩接活平台就位,切断烟道风、水、电,拆除移动小车上和烟道周围的障碍物及台车面上部分水冷板,拆除吊装通道平台板、梁、障碍物。拆除烟道进料管、支架及杂物,拆开移动段与第一固定段接口,并作必要的支护,放活动烟罩至炉口并拆开吊链及供排水管,向北水平移动烟罩至天车吊走,令移动烟道台车向西行至吊装通道。卷扬机和20t天车吊起移动段烟道离开台车,令台车东移至炉口上方。由50t汽车吊或天车配合经吊装通道,放移动段烟道至炉台上,令20t天车东移至转炉上方,配合卷扬机拆除第一固定段烟道放在台车上,令台车西行至吊装通道,由20t天车和卷扬机吊起固定段离开台车,令台车东行,固定段烟道从吊装通道移出。(标高52m的20t天车,行程及吊装能力满足不了吊装烟道的需要,估计旧烟道毛重在35t左右)。(4)施工要点。①烟罩、烟道在拆除前除了必要的加固支护外,一定要把相关控制尺寸点和进出水管的管孔接口位置作出标记,并和生产单位落实好新的连接管,阀门、垫等,移动段和固定一段之间是“非金属连接装置”,因无图纸要提前与生产单位联系好。②烟道系统工作压力为2.45MPa,更新钢管道的焊缝一定要按压力管道施工工艺焊接。③烟道系统是由钢管组合成的,在拆装过程中,不能随意在管束上焊吊点及支撑,也不能过力碰撞,需采用适当的垫护。④拆装吊运通道是依据图纸估算的结果,实施前一定要根据现场实际情况,详细测量。⑤通道过梁恢复开双边单面坡口熔透焊,二级焊缝。

图1

5 方案实施效果分析

(1)冶炼平台浓烟明显减少,工人工作环境得到显著改善。(2)改造前汽化烟道强制循环与自然循环数据对比数据可以看出:两种循环方式补水量无明显变化,烟道温度有明显降低,循环水压力无明显变化,烟道使用正常,温度降低后能提高烟道使用寿命。(3)更换强制循环泵、电机次数为零,工人检修劳动强度显著降低,同时其他循环设备故障率也大幅度下降。

结语

通过改造项目的顺利实施,解决了设备故障率居高不下的实际状况,减少了备件消耗,降低了成本,保证了正常的冶炼工序,为2500m3高炉投产后炼钢的生产打下了坚实基础。总结该方案顺利完成的成功经验,一是领导重视,精心准备;二是组织细致,实施坚决;三是质量优先,科学施工。为其他同类项目的实施提供了可借鉴经验。

[1]杨丽华.宣钢80t转炉汽化冷却系统技术改造[C].第十四届全国炼钢学术会议,2006.

猜你喜欢

宣钢天车汽化
基于蒙特卡洛树搜索的智能天车倒垛优化方法
六西格玛在提高宣钢2号高炉喷煤比中的应用
机械驱动式天车升沉补偿装置研究
宣钢利用烧结炼铁工艺协同处置铬渣的实践
25 t/d黑液汽化联合纸幅干燥的设计方案
铝电解多功能天车清渣铲葫芦双制动改造
钻机TC450天车设计及结构强度分析