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金山金矿通风系统优化设计

2015-03-09陈广宝

现代矿业 2015年8期
关键词:风井斜井采场

陈广宝

(江西金山矿业有限公司)

金山金矿通风系统优化设计

陈广宝

(江西金山矿业有限公司)

金山金矿采用平硐—斜井联合开拓,中央斜井进风,东、西两翼风井出风的中央对角抽出式通风系统。随着深部开拓工程的实施,现有通风网络、通风设施等存在一些问题,不能满足矿山生产的需求,通过通风系统优化设计,增加了有效风量,完善了通风网络,减少了粉尘污染,为井下安全高效生产提供了保障。

矿井通风 通风方式 局部风扇 通风构筑物

金山金矿矿床为金山金矿田内规模最大的金矿床,居矿田中东部,其成因类型为受韧性剪切带控制的变质热液型矿床,工业类型为贫硫化物蚀变岩型矿床。矿体赋存在剪切带中心部位(主剪切面附近)之硅化、黄铁矿化、铁白云石化超糜棱岩和糜棱岩中。其产状受主剪切面控制,总体走向NW,倾向NE,平均倾角为25°,沿走向、倾向均呈舒缓波状延伸,浅部及深部矿体倾角相对较缓,平均倾角为5°~15°,中部相对较陡,为30°~45°。V1#矿体为主矿体,其矿石量和金属量分别占矿床总储量的82%和72%。矿体走向控制长1 910 m,倾向控制延伸长1 480 m,沿走向、倾向尚未完全控制;最大厚度为16.28 m,最小为0.13 m,平均为3.45 m。采用平硐—斜井联合开拓,中段高度为25~40 m,已开采18个中段。地表以下现有4条开拓井,分别为主斜井、副斜井、东回风井和西回风井。主斜井仅作矿石提升用,副井为提升废石、运输材料设备、行人及进风等。矿山0 m标高开拓的中段有+0,-40,-80,-105,-130,-155 m,除-155 m中段外,各中段向西均与西风井连通,向东有-105,0 m中段与东风井连通。-155 m以下尚有-180,-200 m中段未开拓。采矿方法主要有浅眼房柱法和中深孔房柱法等。坑内矿石采用7 t电机车牵引运输,由各中段运至斜井矿仓,由主井箕斗提升至地表;废石由副井提升至地面碴场排放。

1 通风系统现状

矿井采用中央进风、两翼抽风的通风方式。中央进风井为副斜井和147 m斜井(下部为泄水进风井),回风井为两翼东、西回风井。新鲜风流从副斜井、147 m斜井和泄水进风井进入各个中段,经运输巷道和穿脉巷道进入采场,清洗采场之后,经过上中段穿脉巷道和运输巷道进入东、西回风井,然后排出地表。主扇风机安装在地表2条风井井口,其中东风井井口安装一台K40-6-No19型风机,功率90 kW;西风井井口安装一台GAF14-6.7-1型风机,功率为75 kW。

主斜井装矿站采用局扇通风,风流从-105 m中段经下向人行天井至主斜井内,排出地表;掘进工作面均采用局扇通风,局扇型号主要有JK55-2No.4、YBT25-2和YBT-52等;部分采场采用局扇辅助通风,共26台。矿山设置了西部0,-105 m等中段回风石门及0 m中段泄水井调节风窗,上部已结束回采中段的部分穿脉及沿脉设置了密闭墙[1]。

2 存在主要问题

(1)有效风量率偏低,短路漏风严重,工作面通风条件差。据实测,矿井有效风量率仅为39.99%,主要原因是井下大量采空区未得到及时密闭、通风构筑物设置不全及对通风构筑物的管理不善,同时,作业点未安装局扇及局扇安装不合理。

(2)风机与通风网络不匹配,主扇工作效率低。从实测结果看,东区主扇效率为61.30%,西区主扇效率为16.23%,全矿平均主扇装置效率为39.04%,未达到主扇效率的平均值(不得小于70%)。

(3)风速合格率低,实测仅为17.91%,大大低于65%的要求。除了与已结束的中段及采场未及时密闭有关外,同时还与局扇安装不规范有关。大量的新风从已结束回采工作的采场短路进入中段回风道及回风井,使工作面风流速度降低。

(4)污风串联较为严重,作业面空气质量差。由于历史的原因,该系统各中段未建立专用回风道,中段沿脉巷道不仅是本中段各需风点的进风道,又是下部中段的回风道,易形成污风串联。其次,作业面局扇通风取风点设置在掘进巷道内,也是形成风流循环和作业面空气质量差的最直接原因。

(5)风机提供的风量不能满足正常生产通风需求。从实测结果看,东区主扇风量为49.22 m3/s,西部主扇风量为68.50 m3/s,总计117.72 m3/s。经调查后不完全统计,全矿目前总计同时作业点数为67个,按此计算全矿总风量约为190 m3/s,不能满足正常生产通风需求。

(6)同时作业中段数多,作业战线长,采场数量多,作业地点多。矿山现有10个中段,其中+50,+75,+100 m中段已经回采结束,目前仅回收矿柱;+25,0,-40、-80,-105及-130 m中段正在生产作业;-155 m中段正在开拓,作业战线长。

(7)西部+25 m中段与西回风井,东部+25,-40,-80,-130 m中段与东回风井,都没有贯通,造成中段回风不畅,工作面通风条件差,炮烟排出时间长。东回风井除作回风井外,还作为提升井用,导致东回风井主扇在提升期间无法正常运行,影响井下正常通风。

(8)主溜井溜破系统既无独立的回风系统,又无风流净化设施,产生的粉尘污染进风质量。据调查,-105 m等中段主溜井产生粉尘严重时,污染近400 m 主运输巷,并造成区域风流短路,对0,-40,-80,-105 m等中段进风风源质量造成较大影响。据测定,主溜井产生粉尘浓度为6~15 mg/m3,最高可达20 mg/m3。通风系统中通风构筑物设置较少,无法实现井下风量的有效调节与合理分配。

(9)部分独头掘进工作面无局扇通风,仅用高压风冲洗,既不经济,又达不到需风量的要求;部分掘进工作面局扇安装位置不合理,如穿脉掘进工作面局扇安装在穿脉巷道内,形成局部循环通风;风筒口离工作面的距离太远,大多在20 m以上,通风效果差;部分风筒破损严重,风筒出口几乎无风[2]。

3 通风系统优化

3.1 通风方式

矿井通风方式有统一通风或分区通风2种。统一通风为一个矿井构成一个整体的通风系统,入排风比较集中,使用通风设备较少,便于集中管理,适用于开采范围不大﹑地表出口不多的矿井,特别是深矿井。而分区通风是将一个矿井划分为若干个独立的通风系统,风流互不干扰,具有风路短、阻力小、漏风少、费用低、网路简单、风流易于控制、有利于减少风流串联和合理分配风量的特点,适用条件为矿体埋藏较浅且分散,开凿通达地面的通风井巷工程较小,或有现成的井巷可供利用;矿体埋藏较浅,走向长,产量大;开采围岩或矿石有自燃发火危险的规模较大的矿井[3]。金山矿区矿体走向长约1 500 m,赋存于329~330勘探线,矿体埋藏较深,同时矿山主、副斜井及东、西回风井已经形成。因此,采用全矿统一通风比较合理[4]。

3.2 通风系统方案

根据矿井生产情况及现有工程,拟定3种通风方案:方案Ⅰ为副斜井、+147 m斜井(下部为泄水井)进风,东、西回风井回风,并在回风井地表设置风机;方案Ⅱ为副斜井、+147 m斜井(下部为西泄水井)、+118 m斜井(下部为301~303线新掘进风井)进风,东、西回风井回风,并在回风井地表设置风机;方案Ⅲ为副斜井、+147 m斜井(下部为泄水井)、+118 m斜井(+118 m斜井断面需刷大,下部为301~303线新掘进风井)进风,东、西回风井回风,并在回风井地表设置风机。其工程量、设备材料、经营成本等方面的比较见表1[5]。

表1 通风系统优化方案比较

从表1可知,方案Ⅰ、方案Ⅱ、方案Ⅲ利用副斜井、+147 m斜井等多路进风,都能充分利用原有通风井巷,需开凿的通风井巷较少,有利于降低副斜井进风风速及矿井通风阻力。从总投资、经营成本及通风效果等方面综合考虑,选用方案Ⅲ[6]。

根据通风网络计算机解算结果,东、西回风井各配备一台DK-10-№27型风机,电机型号为YB450S-10;-155 m溜矿防尘系统配备一台K-4-№10型风机,电机型号为Y200L-4。

3.3 局扇选择

矿山现有局扇型号主要有JK55-2No.4、YBT25-2和YBT-52等,功率为7.5,11kW。开拓、采切和探矿等独头掘进工作面采用矿山已有的7.5 kW局扇通风;当送风距离较长时, 采用11kW局扇进行压、抽混合式通风。人员进入独头工作面之前,应开动局部设备通风,确保空气质量满足作业要求。独头工作面有人作业时,局扇应连续运转。对某些通风较困难的采场可以利用K40-4-No8(5.5 kW)型或K40-6-No8(2.2 kW)型辅扇进行辅助通风,辅扇可安装在采场上山与中段穿脉巷道联络处。

在矿石溜井及装矿硐室旁设有溜矿系统专用回风井。此专用回风井下端掘至-167 m装矿计量水平,上端掘至-70 m水平,并通过回风联络巷和主溜井相通。在-167 m装矿计量水平安装风门和专用的K-4-№11型辅扇(45 kW),溜矿系统内的污风经主斜井排出地表。

3.4 除尘措施

为保证井下作业人员安全和健康,采取以下防尘和个体防护措施:湿式凿岩,抑制尘源和捕集悬浮矿尘;箕斗主斜井严禁兼作进风井;井下所有接触粉尘作业人员必须佩戴防尘口罩;在各装卸矿点和工作面等产生粉尘的地点进行喷雾洒水,并采取其他必要的防尘措施;工作面爆破后,必须加强通风,喷雾洒水,抑制粉尘飞扬;安排专人定期进行粉尘和风量测定,对不符合要求的地段,采取风流净化措施,确保通风质量[7]。

4 结 语

矿井通风关系到作业人员的身体健康与生命安全,矿山当前应该做好以下工作:

(1)加快-105~-155 m东回风井及-105,-130,-155 m等中段沿脉巷道(中段回风道)的开拓掘进工作,以便尽早形成完整的通风系统。

(2)强化开采,提高采场生产能力,力求缩短采场采准、回采时间;尽早结束0 m以上中段回采及残采工作,尽可能减少同时工作的中段、采场、掘进工作面个数。

(3)在各中段未建立专用回风道形成平行双巷中段通风网路之前,应严格采取后退式回采方式,在空间关系上确保上中段作业面超前下中段作业面,以形成阶梯式中段通风网络,减少污风串联。

(4)在井下必要的地点安设通风构筑物,实现风量有效调节和合理分配。对回采结束的采场及时进行密闭,加强对通风构筑物、通风状况的检查和管理,减少漏风。

[1] 吴风国.矿井通风系统安全评价与优化研究[D].焦作:河南理工大学,2012.

[2] 程 磊,党海波,彭信山.矿井通风网络分析研究现状及趋势[J].煤炭工程,2011(3):20-24.

[3] 李 成,谭海櫵.基于ELS的矿井通风网络可视化仿真模拟研究[J].金属矿山,2009(5):15-18.

[4] 黄华越,胡明振.矿井通风网络三维仿真与优化模型[J].现代矿业,2012(1):19-21.

[5] 胡汉华.复杂高温矿井通风网络数字化金属[J].矿业研究与开发,2003(12):30-34.

[6] 鲍 瑞.矿井通风系统可靠性分析[D].西安:西安科技大学,2009.

[7] 吴 超.李孜军,黄沛生,等.极复杂矿井通风网络分析实践与经验[J].金属矿山,2003(10):13-17.

2015-03-30)

陈广宝(1970—),男,副总经理,高级工程师,334213 江西省德兴市花桥镇。

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