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高温烟气膨胀节波纹管开裂失效分析*

2015-01-13万泰力孟庆武

化工机械 2015年5期
关键词:波纹管内壁断口

万泰力 孟庆武

(1.大庆炼化公司;2.东北石油大学)

膨胀节(又称补偿器或者伸缩节)是石油化工装置中常用的一种能自由伸缩的弹性补偿机构,用于补偿因温度差或者机械载荷而产生的附加应力以及减振和降噪[1, 2]。近年来,炼油装置中的膨胀节失效事故时有发生。例如,1995年的吉林石化公司[3]、2004年和2013年的大连石化公司[3, 4]、2006年的玉门炼油厂[5]均发生过膨胀节失效事故,给企业生产造成一定的经济损失。膨胀节失效机制比较复杂,由于长期承受高温、介质腐蚀及交变载荷等恶劣工况,导致其金属波纹管产生晶间腐蚀、腐蚀疲劳、应力腐蚀及高温损伤等失效[6~10]。

2012年某炼油厂重油催化生产装置中,一套高温烟气膨胀节在使用了一年多就发生了开裂泄漏。为了生产继续运行,将泄漏波纹管处在线补焊密封套,勉强维持使用,待大修时更换。膨胀节的波纹管壁厚为2.5mm,材料为Incoloy800,操作温度670~680℃,操作压力0.2~0.3MPa,介质为高温烟气。为查明原因,针对其开裂波纹管进行检测分析,以确定其失效性质和原因,为相关膨胀节制造和使用提供借鉴和指导。

1 膨胀节泄漏宏观检查分析

将膨胀节外侧的密封套切割开,露出里侧的波纹管。由图1、2可以看出,波纹管的波峰处存在一条较大的裂纹,这条裂纹造成了膨胀节泄漏。将开裂处的波纹管切割取下一部分,制备成各类试样,进行检测分析。

图1 膨胀节波纹管泄漏部位

图2 波纹管泄漏部位的裂纹形貌

2 波纹管内外壁微观形貌检测分析

在远离波纹管开裂区域截取多个小试样,用超声波清洗干净,利用扫描电镜观察分析试样表面的微观形貌,查找是否存在微裂纹。由图3波纹管内壁表面的微观形貌可以看出,在多个波纹管试样内壁均发现微裂纹,在波纹管外壁表面未发现微裂纹,表明波纹管的裂纹萌生于内壁,向外壁扩展开裂。

图3 波纹管内壁的微裂纹形貌

波纹管的外壁一侧暴露在空气中,而其内壁接触高温烟气,烟气中SO2等硫化物较多,腐蚀性很强。由此可以判断出,波纹管内壁一侧的高温烟气腐蚀作用是造成波纹管开裂的重要因素。

3 波纹管开裂断口微观检测分析

在波纹管开裂处截取断口小试样,用超声波清洗干净,利用扫描电镜观察分析断口表面的微观形貌(图4),可以看出,波纹管断口表面存在二次裂纹,并且断口表面腐蚀严重,在高倍下断口表面布满腐蚀产物(图5)。用能谱仪检测断口表面的腐蚀产物,结果显示腐蚀产物中含有较多S元素,这说明烟气中的硫化物(主要为SO2)对波纹管开裂起到腐蚀作用。用盐酸与六亚甲基四胺配制清洗剂,将断口表面的腐蚀产物清洗掉。由酸洗后的波纹管断口微观形貌(图6)可以看出,断口微观形貌特征为脆性解理断口,这就排除了波纹管过载以及高温蠕变造成塑形开裂的可能性。

图4 波纹管开裂断口的低倍微观形貌

图5 波纹管断口的高倍微观形貌(酸洗前)

图6 波纹管断口的高倍微观形貌(酸洗后)

4 波纹管试样金相组织检测分析

在波纹管上靠近开裂以及远离开裂区域各截取小试样,经研磨抛光后用王水溶液浸蚀,制备成金相试样,利用金相显微镜对试样的金相组织以及裂纹扩展形态进行观察分析。图7为波纹管上远离开裂区域的金相组织图片,可以看出波纹管金相组织为奥氏体,其中夹杂有小颗粒状碳化物,晶粒度评定等级为6级,未发现异常组织和粗大夹杂物。图8、9为波纹管上靠近开裂区域的微观组织图片。图8为王水浸蚀前的组织中微裂纹扩展形态,可以看出裂纹扩展呈现明显的树枝分叉形态,这是应力腐蚀裂纹的典型形态。图9为王水浸蚀后的组织中微裂纹形态,可以看出裂纹扩展呈现穿晶形态,未发现明显的沿晶腐蚀特征。

图7 波纹管微观金相组织 ×100

图8 波纹管未浸蚀组织中微裂纹 ×100

图9 波纹管浸蚀组织中微裂纹 ×500

5 预防建议

根据膨胀节失效机理以及现场实际情况,制定了以下技术措施来延长其使用寿命:将波纹管的材料更换为耐蚀性能更好的镍基合金Inconel625;调整膨胀节连接两端的烟气管路接口距离与对中性,尽量减小膨胀节连接造成的附加载荷;装置检修停工时通入热空气吹扫,避免硫化物的露点腐蚀产生。

6 结束语

应力腐蚀产生的条件是拉应力+特定腐蚀介质。膨胀节的波纹管材料为Incoloy800,金相组织为奥氏体,对硫化物应力腐蚀比较敏感。高温烟气中含有硫化物(主要为SO2),在生产停工时结露附着在波纹管内壁上,满足了应力腐蚀的特定介质条件。膨胀节安装以及生产中的热胀冷缩联合载荷作用,在波纹管上产生复杂的应力状态,某些区域产生较高的拉应力,具备了应力腐蚀的拉应力条件。波纹管断裂无明显塑性变形,属于脆性断口,断口腐蚀产物中检测出硫化物,组织中微裂纹树枝状分叉穿晶扩展。因此确定波纹管开裂属于硫化物导致的应力腐蚀开裂。

[1] 高海涛,钱才富,刘颖,等. 膨胀节标准简述[J]. 化工机械,2001,28(2):106~109.

[2] GB/T 12777- 2008,金属波纹管膨胀节通用技术条件[S]. 北京:中国标准出版社,2008.

[3] 项忠维,张伟奎,李峰,等. 催化裂化装置膨胀节失效原因与措施[J].腐蚀科学与防护技术,2005,17(2):128~130.

[4] 王旭. 烟机入口管膨胀节失效分析[J]. 炼油技术与工程,2015,45(1):39~42.

[5] 唐卫兵,王自军. 重油催化装置膨胀节腐蚀原因分析及对策[J]. 化工机械,2010,37(1):115~117.

[6] 马丹,何颜红. 30万t/a催化裂化装置烟机入口膨胀节波纹管开裂分析[J]. 化工机械,2013,40(3):396~399.

[7] 康学勤,孙智,李晓伋. 低频率下波纹管膨胀节腐蚀疲劳行为模拟[J]. 压力容器,2008,25(9):1~3.

[8] 张海,谢圣利. 3.5Mt /a重油催化裂化装置膨胀节开裂原因分析[J].石油和化工设备,2011,14(7):55~56.

[9] 王来,马海涛,韩双起,等. 催化裂化装置中大型波纹管膨胀节失效分析[J].金属热处理,2007,32(z1):167~169.

[10] 张爱琴. 高温烟气管道铰链型膨胀节失效分析与设计优化[J].材料开发与应用,2014,(12):99~103.

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