APP下载

浅析新技术在转炉改造中的应用

2014-12-31时慧斌

机械工程与自动化 2014年5期
关键词:炉口炉壳炉体

时慧斌

(山西太钢炼钢二厂 设备能源科,山西 太原 030003)

1 概述

太钢炼钢二厂南区2#、3#两台80t转炉,炉壳、托圈从2001年投入使用,服役10余年来,均已达到蠕变极限,虽经过数次修补,但由于炉壳、托圈变形开焊严重,球铰装置存在缺陷,耳轴密封以及炉口使用周期缩短等严重问题,导致2#、3#转炉运行状态极不稳定。

2 转炉存在的重大隐患

2.1 转炉炉壳内部严重开裂

对转炉炉壳内部进行检查,发现其内部焊缝多处出现裂纹,热影响区的母材出现撕裂,如图1、图2所示。

图1 2#转炉炉壳内部裂纹(总长3 520mm)

图2 3#转炉炉壳内部裂纹(总长2 130mm)

2.2 炉壳、托圈变形严重

判断转炉炉壳、托圈是否变形,二者之间的间隙是重要参数之一。根据图纸资料,炉壳及托圈间隙原设计尺寸为150mm,2009年中修时,对炉壳与托圈间隙进行测量,数据如表1所示。

表1 2#、3#转炉炉壳与托圈间隙测量表 mm

表1数据显示,3#转炉最小间隙为20mm,最大间隙为200mm;2#转炉最小间隙为30mm,最大间隙为180mm。由此得出,两个转炉炉壳、托圈均严重变形。

2.3 托圈散热孔开焊严重

转炉托圈采用箱体分段焊接,自然水冷,由于炼钢过程中受热以及出钢出渣时受力,导致散热孔焊缝开裂严重,如图3所示,检修时需经常性补焊。

图3 托圈散热孔开裂情况

2.4 炉壳吊挂装置隐患重重

转炉吊挂机构及限位装置承受炉壳的轴向载荷和对炉壳的定位导向,属于转炉关键部件。2#、3#转炉吊挂系统原设计为三点球铰支撑机构,安装在炉壳支撑法兰与托圈销座之间,成120°均布,如图4所示。2008年以来,3#转炉的托圈上限位装置曾出现3次撕裂,每次检修都对其进行检查加固。转炉日常摇炉时经常出现异音。2009年中修前,由于炉壳热变形、综合受力等原因,3#转炉支撑机构轴销发生3次窜出,严重影响了设备的运行和安全生产。

图4 转炉三点球铰支撑机构

3 原因分析及改造方案

3.1 炉壳、托圈变形开裂的原因及改造方案

炼钢过程中,随着出钢温度的升高及应用了传热系数较大的Mg-O转炉衬等因素,使得转炉炉壳温度升高,炉壳长期工作在接近或超过蠕变温度的高温下,导致炉壳发生严重的热蠕变变形,使炉壳与托圈之间的间隙减小,甚至使炉壳顶靠托圈,危及安全生产。解决此问题的办法只有2个,其一是提高炉壳用钢的热强性,其二是加强对炉体的冷却。具体措施如下:

(1)2#、3#转炉炉壳、托圈材质为16Mng,它具有较高的强度、较好的焊接性能和耐开裂性能,但其抗热蠕变的性能较差(蠕变温度400℃)。通过对炉壳、托圈常用钢号的理化性能进行分析比较(见表2、表3),在本次改造中,我们采用低合金耐热钢16Mo3。

表2 16Mng、16Mo3化学成分对照表 %

表3 16Mng、16Mo3力学性能对照表

从表2和表3可知,新材料16Mo3与原材料相比,具有较好的高温性能和抗热蠕变性能,具有较高的耐热强度,且无热脆性,一般在正火和高温回火后使用,具有良好的焊接性以及延展性。采用的专用焊接材料在室温力学性能、高温强度、抗蠕变性能等方面与母材完全匹配,能确保焊接接头性能,也具有良好的施焊性。

(2)加强对炉体的冷却,控制其表面温度,是延长转炉炉壳寿命的有效措施之一。在这次更换改造过程中,对2#、3#转炉炉壳的炉帽部分进行重新设计,其方法是用角钢倒扣焊接在冷却锥形段,角钢垂直布置,上、下分别与半圆管制作的集水管相通,垂直角钢和集水管焊接在炉帽锥体上。为了加强冷却效果,将冷却通道分成若干组群,各组群串联连接在供、排水管上,以改善冷却水循环系统,有效地对炉口法兰、炉帽进行冷却。炉口采用4块分体式球墨铸铁炉口,内部作加强并埋管通水,循环水强制冷却,结构简单,坚固耐用且不粘炉渣,维修方便。炉壳下半部分采用自然风对其进行冷却,控制温升变形。

(3)为有效控制托圈的塑性变形及开裂现象,对托圈重新进行设计,对内部加强筋进行了优化,取消了原设计腹板上均布的散热孔,同时冷却方式由水冷改为风冷,以改善托圈的冷热交变所带来的应力集中,提高了其抗裂能力。

3.2 炉壳吊挂系统事故原因分析及改造方案

3.2.1 原因分析

通过对转炉吊挂系统近年来发生的事故进行分析,发现其主要原因如下:①吊挂螺栓拧紧后两球面不同心,自由度不足,径向偏摆受阻,侧向(或环向)无偏摆功能;②3#转炉3个球铰悬挂装置长期以来一直调整不到一个比较合理的水平位置,阻碍了其正常功能的发挥;③炉壳整体受力不均匀,转炉在出渣和出钢时耳轴两侧声音异常;④炉膛内钢水、钢渣约重80t,摆动很大,在出钢、出渣时产生剪力、切力,得不到均衡释放,造成水平支撑限位装置开焊或撕裂。

3.2.2 改造方案

通过对比,敲定了炉壳与托圈联接的最终方案,变原设计的上悬挂系统为下悬挂系统,选用了VAICON连杆吊挂系统,见图5。

图5 转炉VAI-CON连杆吊挂系统

这种下悬挂系统,取消了原设计中的承重板,使得炉壳整体重心下移,优化了力学系统,降低了转炉倾动机构的负荷。该连杆吊挂系统由5组摆动连杆机构组成,其中3组摆动连杆安装在托圈下部,用于吊挂炉体,另2组摆动连杆水平放置在两耳轴侧的托圈下部。5组摆动连杆机构构成转炉炉体和托圈连接的力学静定结构。连杆自身只受拉力或压力,无弯曲力矩;导向座将炉体横向定位在托圈上。转炉与托圈间连杆两端装有关节轴承,允许任何方向的旋转运动,通过销将连杆分别连接到炉体外壳的销座和托圈下翼的销座。该机构的优点是不需维修,可无约束地吸收炉壳膨胀,设备倾动过程中无冲击。

4 结束语

太钢炼钢二厂南区2#、3#转炉炉壳改造工程于2012年8月顺利实施,到目前为止运行良好,是一例成功的改造工程。

[1] 北龙二.转炉炉体的长寿化[J].赵明涛,译.国外钢铁,1990(3):27-32.

[2] Bone B,Brilich M.炼钢转炉的修复[J].李昌源,译.国外钢铁,1994(2):25-30.

猜你喜欢

炉口炉壳炉体
全氧燃烧熔块炉
转炉炉口法兰在线更换技术实践
提高连续退火炉快冷段设备的气密性改造
炉口粘钢问题分析及改进措施
炉 火
昆鹏公司50t转炉侧炉口砌筑方式改进实践
管式炉炉体外壁温度的经济设置
自身返碱重灰蒸汽煅烧炉炉体腐蚀的探讨
综合式多功能节能炉
浅谈高炉炉壳的现场拼装