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机场地面混凝土鼓胀原因及处理措施

2014-12-02王惠玲甘肃土木工程科学研究院甘肃兰州730020

中国建材科技 2014年3期
关键词:灰土生石灰石灰

王惠玲 黄 华 姜 辉(甘肃土木工程科学研究院,甘肃 兰州 730020)

1 工程概况

混凝土主体结构为二层现浇钢筋混凝土框架,局部设一层地下室,一层局部夹层,夹层楼板不连续。地面施工工艺:三七灰土垫层,厚度不等,基槽部位1米到2米,地下室周边8米,房心部位0.3米到0.5米;上层为10cm素混凝土。三七灰土垫层和素混凝土施工日期:2013年5~6月。大概9月开始,地面出现大面积鼓胀,最大鼓胀高度约8厘米,局部有裂缝。

2 检测内容

2.1 灰土垫层原材料检验

2.1.1 素土

表1 素土检验结果

2.1.2 石灰

表2 石灰检验结果

依据《建筑消石灰粉》JC/T481-2013[1],该石灰的(CaO+MgO)含量和SO3含量均不符合规范要求,(CaO+MgO)含量低于标准要求,而SO3含量高于标准要求5倍左右。

2.1.3 三七灰土(取自膨胀部位)

表3 三七灰土(取自膨胀部位)检验结果

2.1.4 三七灰土(取自未发生膨胀部位)

表4 三七灰土(取自未发生膨胀部位)检验结果

2.2 现场调查情况

1)石灰进入施工现场后未消解、未过5mm筛、直接拌合使用;

2)石灰和素土的体积计量不准确,采用估计方法;

3)三七灰土采用人工拌合,不均匀;

4)三七灰土垫层膨胀严重的部位,7~8月下雨时有雨水渗入;

5)开挖三七灰土垫层时,有冻结现象。

3 地面鼓胀原因分析

3.1 生石灰消化引起的体积膨胀。石灰进入施工现场后未进行消解、未过5mm筛,和土大致3:7体积比加水搅拌后直接使用。三七灰土拌合时加水量达到最优含水率,其中的生石灰大量在碾压后很快水化,这部分灰土垫层不膨胀或只有微膨胀;三七灰土拌合时加水量未达到最优含水率的,其中的生石灰(包括过烧生石灰)碾压后遇水消解膨胀,生石灰水化[2]体积会膨胀1~2.5倍,膨胀的快慢以及膨胀量和未消化的生石灰以及过少生石灰的量有关,正常未消解生石灰遇水立即膨胀,过烧生石灰膨胀十分缓慢。地面周边和伸缩缝进水区域属于这种膨胀引起。试验结果也是膨胀区域含水率高(17.1%),未膨胀区域含水率低(10.5%)。

3.2 三七灰土中土中的SO42-与消石灰Ca(OH)2反应生成CaSO4·2H2O(石膏),体积膨胀,致使混凝土地面鼓胀。三七灰土化验分析结果表明灰土膨胀部位Ca2+含量是未膨胀部位的3倍左右,同时有较高的SO42-和含水率。

3.3 进水部位近期有膨胀增加现象。在现场开挖灰土垫层时发现灰土垫层有冻结现象,冻结膨胀也会使混凝土地面鼓胀。

4 处理措施

1)铲除臌胀较大部位的混凝土层和300mm三七灰土垫层;

2)在混凝土垫层下回填300mm砂加石;

3)在混凝土垫层上做一层防水。

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