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地下通道围护施工优化与变形控制技术研究

2014-09-20斯碧峰

建筑施工 2014年10期
关键词:挖土墙板标高

邢 俊 斯碧峰

1. 上海建工集团股份有限公司 上海 200080;2. 上海机场建设指挥部 上海 201202

1 工程概况

背景工程地下通道为飞机滑行道下穿地下通道,全长568 m,共分为13 个结构段(W1~W13),其中有182 m的敞开段(W1、W2、W12、W13)为放坡开挖,其余386 m采取Φ850 mm SMW工法桩加Φ609 mm钢支撑的围护形式,最深处W7段挖深约7.8 m。整个围护结构以W7段中心线为对称轴对称。场地地面标高为2.60 m。

2 基坑围护施工原设计方案

原设计方案是围护支撑采用3 道钢支撑(图1),其后施工工况:基坑开挖见底→垫层、防水、底板施工→底板达到设计强度后第3道支撑拆除→墙板外防水施工→墙板施工至顶板八字脚底(第2道支撑留在墙板内,后拆)→墙板达到设计强度后第1道支撑拆除→顶板施工→第2道支撑拆除。

3 基坑围护施工优化方案[1]

根据对周边环境条件以及地下通道结构本身情况的具体分析,对基坑围护施工进行了优化,并且请设计院在受力计算上进行了复核。

本工程的红线范围较大,地下通道周边没有其他建筑和管线,红线范围外有同步施工的滑行道道面。

图1 原设计典型围护断面

首先对场地进行卸载,将土面标高从原先的5.20 m降低至2.60 m。通过卸载,使工法围护桩的打设深度减少了2.6 m,基坑开挖深度从原本的9.1 m减小至6.5 m,由3 道支撑改为2 道支撑,不但大大降低了施工成本,更是提高了深基坑的安全性(图2)。

图2 优化后的典型围护横断面

本地下通道暗埋段的底板厚1.6 m,墙板厚1.5 m,作为承受飞机荷载的地下通道,相对普通的地下通道,无论在截面尺寸还是配筋率上,都要大得多。经过设计的计算,将基坑施工的工况进行了优化,不需要进行换撑。

优化后的施工工况:基坑开挖见底→垫层、防水、底板施工→底板达到80%强度后第2道支撑拆除→墙板外防水施工→墙板施工至第1道支撑底→墙板达到70%强度后拆除第1道支撑→剩余墙板及顶板施工。

第1道支撑拆除后,结构完全依靠自身的强度和刚度来抵抗土压力和围护变形。如此,可以节约换撑施工的成本,加快了施工的进度。

4 降水方案优化

原本初步拟定的降水方案为深井降水,深井降水具有降水深度深,面积大和排水量大的优点,但其相对轻型井点降水成本较高。

通过对施工工况的深入分析,由于地下通道结构为长条形的特点,确定了采用轻型井点降水的优化方案。该方案在保证了降水效果的同时,大幅降低了施工成本。

地下通道底板板底标高为2.78~-3.78 m,垫层厚300 mm,地下通道基坑开挖深度0.12~6.68 m。又鉴于当地的土层主要是吹填土,以及地下水位较高的情况,考虑先将土挖至第1道支撑底标高,然后采用轻型井点降水的形式,基坑内共布置轻型井23 套、观测井2 口,降水深度为地下通道地板底下0.5~1 m。每套轻型井点长约50 m,位于遮光段和暗埋段,设置2 口观察井。同时,在地下通道基坑挖土阶段,基坑内纵横布置排水盲沟,盲沟横向间距10 m,截面300 mm×300 mm,在基坑每40 m设集水井,通过抽水泵将坑内积水抽入外围排水明沟。

通过先行开挖第一皮土后,最深的降水深度约为6.5 m,深度较浅。实际施工过程中,在连续降水7 d后,通过观察井的观测,地下水位已降至标高。

5 变形控制

为实时指导施工及尽可能减小施工过程中基坑变形,基坑开挖及结构施工严格按照规范要求进行。

第1阶段:表层土开挖,+2.60 m施工区域卸载面向下统挖至SMW工法桩围护顶圈梁的底标高。第1次挖土完成后即可浇筑混凝土圈梁,待其达到设计要求70%强度,设置第1道钢支撑。

第2阶段:待降水深度达到挖土要求后开挖第1、第2道钢支撑间土体,挖土至第2道水平钢支撑支撑底标高下10 cm。挖土机械不得碰触第1道钢支撑。挖土完成后设置第2道钢支撑。

第3阶段:一次性挖至基础底板标高。第3次开挖底板标高预留200 mm人工弃土。

挖土严格遵循“先撑后挖”的原则,即挖土施工先将两端放坡开挖及最深处W7段的土体挖出,顺地下通道方向放出1∶5的坡度后按此坡度分层分段进行挖土,每挖至支撑钢管底标高,立即停止挖土,即刻设置该道支撑,决不允许超挖。待支撑设置、预应力施加完毕后进行下层土的开挖。每层土坑底面大致平整,下层的小挖机有规律地由南向北或由北向南按一定的坡度进行挖土。

垫层混凝土施工紧跟挖土工作之后进行,尽量减少基坑土体暴露面积,避免土体扰动。

在通道结构施工全过程中,对基坑围护实施不间断动态监测。深基坑阶段每天上下午2 次对围护顶部垂直位移、围护顶部水平位移、围护结构侧向位移、坑外潜水水位变化等数值进行监测。如发现监测值出现异常,立即停止可能造成危险的施工,并立即采取相应措施使监测值回到正常范围。图3、图4为最大变形W7段某监测点的基坑围护监测曲线。

图3 围护结构顶部沉降位移

图4 围护结构顶部水平位移

从图中可看出:在整个施工期间底道基坑围护最大沉降变形30.3 mm、最大水平位移变形22.2 mm,设计要求的警戒值各为50 mm,证明采用该种围护结构及有效的施工控制措施的效果是良好的,保证了基坑的施工安全。

6 结语

本工程地下通道结构周边区域开阔,环境简单,无需要保护的相邻建筑物和地下管线,因此可以通过大面积卸载施工区域上皮土方,来缩减基坑开挖深度,进而减少基坑围护工程量。通过围护方案的优化和变深井降水为轻型井点降水,使地下通道结构的施工成本和工期有显著减少,同时在变形控制上也发挥了一定的作用,相比同地区同类型的地下通道围护变形,本工程减少了约30%。

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