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200kt/a焦炉气制甲醇装置合成催化剂升温还原过程简介

2014-07-31段汝元

化工设计通讯 2014年3期
关键词:合成塔喷射器出水量

段汝元,赵 敏,田 刚

(山西省焦炭集团益达化工股份有限公司,山西 介休 032000)

山西省焦炭集团益达化工股份有限公司200kt/a焦炉气制甲醇项目,是以益隆、益兴两个焦化厂副产的焦炉气为原料气,经精脱硫、转化后送往合成气压缩工段,再与出塔气体进行气气换热后进入合成塔顶部,在催化剂的作用下合成甲醇。

装置于2011年7月19日开始合成塔升温;24日5:05还原气各项指标合格,开始还原;27日18:00还原完毕,导入合格转化气进行试生产;27日19:05产出粗甲醇,装置正式进入试生产阶段。

1 合成塔结构及催化剂装填简介

我公司合成塔采用华东理工大学的专利技术,为管壳式外冷-绝热复合式固定床催化反应器(φ3 800mm;H13 965mm),管束φ44×2×7 000mm,管程为反应气,管间为沸腾水。

合成塔内所用催化剂为大连瑞克科技有限公司生产的RK-05型低压甲醇合成催化剂,装填量43.57m3。全部列管装满催化剂后,按照设计要求,再继续装填绝热层,每根列管装满并超出上管板200mm;因还原后,催化剂体积收缩,催化剂的收缩全部在绝热层,上管板上方催化剂落入列管中,还原后体积约41.88m3。

2 催化剂升温还原过程

2.1 还原的目的

甲醇合成催化剂使用前必须经过还原,才具有活性;合适的还原是获得高活性催化剂的关键。催化剂中主要是CuO被还原,还原气主要组分为CO和H2。CuO的还原是强放热反应,其反应式如下:

催化剂厂家提供的理论出水量为6t。还原过程中,以实际出水量控制还原进度:170~190℃时控制在160~200kg/h;190~210℃时控制在70~90kg/h;210~230℃时控制在25~35kg/h[1]。

2.2 还原气指标

RK-05催化剂对还原气组分含量要求为H2≥70%、总硫≤0.1×10-6、NH3≤10×10-6、O2≤0.2%。为了节约成本,我公司没有外购纯氢,而是采用经精脱硫、转化工段后的清洁转化气为还原气,其组分为 H271.73%、CO 11.72%、CO211.02%、CH40.74%、O20.06%、NH310.53×10-6、总硫0.04×10-6。由此可见,以转化气作为还原气基本上可以满足还原的需要。

因为还原气中的NH3会与甲醇催化剂中的铜生成铜氨络合物,造成铜流失,从而损坏催化剂;还会与CO产生副反应生成甲胺类物质并伴有腥臭味;当系统中NH3含量超标时,还会发生铵盐结晶堵塞设备的严重后果,所以,还原过程中要严格控制还原气中NH3的含量[2]。

在我公司的整个还原过程中,由于原料焦炉气中NH3含量出现大幅波动,导致还原气中NH3含量超标,当时采取的是切断还原气源、加大放空量带走塔中有效气体、系统入口加大补氮量置换系统等措施。

2.3 升温还原过程

合成塔内催化剂的升温,用中压蒸汽喷射器来完成。加入3.43MPa的中压蒸汽,通过蒸汽喷射器带动炉水循环,使催化剂层温度缓慢、均匀上升。现场配备两只铁桶,一台计量秤,配氢开始后每半小时从甲醇分离器液相出口导淋处排水一次并称重、记录;中控每半小时记录一次各项指标及出水量。现场配氢阀用铝皮制作刻度表,严格按指示调整阀门开度,防止因配氢过快而导致合成塔温升过快。

本次升温还原从2011年7月19日22:00开始,温度直接升至170℃(注:合成催化剂于2010年11月已经出完物理水,后因原料气硫含量超标无法还原,与厂家人员协商后决定本次还原直接升温至170℃),等待前工段具备条件。24日5:05还原气合格,开始配氢;27日19:00开始导气生产,累计耗时189h。还原期间因氨含量超标终止还原三次,具体数据如表1。还原过程中的温升情况及化学出水量如图1、图2。

表1 升温还原中断数据(7月24日)

图1 催化剂升温还原温度曲线图

27日16:06合成塔出口温度达到227.5℃,各项记录数据与厂家提供的理论数据基本符合。① 实际出化学水量共计6 259.1kg,与厂家提供的理论出水量6t基本相同;② 合成塔进、出口的氢含量经化验分析无变化;③ 塔出口温度230℃左右时恒温,逐渐提高配氢浓度,催化剂床层无明显温升。以上三项数据充分表明,合成塔第一炉催化剂升温还原圆满完成。

图2 催化剂升温还原出水量曲线图

2.4 升温还原注意事项[3]

(1)初始配氢时应缓慢,观察合成塔床层温升情况,及时分析入塔气中H2+CO的浓度,据此逐渐加大配氢浓度。应避免因阀门失灵、流量不准、分析失误等原因造成的H2+CO浓度过高而烧坏催化剂。

(2)合成塔床层温度猛升或合成气压缩机出现故障无法正常运行时,应立即停止补入还原气,关闭喷射器蒸汽,降合成汽包压力,加大N2补入量,加大系统放空量。

(3)N2压力不足,无法给合成系统补N2时,应立即关闭放空阀,切断还原气,调整喷射器蒸汽量,维持合成塔恒温。

(4)有毒物质含量超标时,要及时切断还原气气源,置换系统。

(5)提温与提 H2+CO(含量)不能同时进行,应按其厂家要求进行还原。

(6)因催化剂使用前期活性较强,为了保护催化剂,并使催化剂性能充分发挥,当温度升至230℃时,按照厂家要求,必须恒温4h后再转为轻负荷生产,且使用前期要控制较低的反应温度。

3 导气及低负荷运行状况

27日18:00左右塔出口温度降至208℃,准备导气试生产。导气过程中,合成、合成气压缩、转化三个岗位密切联系,合成系统升压速率<0.1MPa/min,防止造成催化剂破碎;调节蒸汽喷射器进汽量及汽包排污量,维持合成塔出口温度在208℃,汽包液位维持在50%。由于前工段焦炉气量只有约15 000m3/h,最后合成系统压力提至2.1MPa,19:05甲醇分离器出现液位,经分析含醇量为81%,转入低负荷生产阶段。低负荷运行数据如表2。

表2 合成系统低负荷运行数据

4 结 语

(1)此次还原还是比较成功的,虽然出现过几次氨含量超标,但处理较及时,并未对催化剂造成大的影响。

(2)RK-05催化剂起活温度较低,在208℃下即能达到较好的催化效果。

(3)通过一段时间的运行,发现该催化剂的活性高、选择性较好,吨甲醇焦炉气消耗量基本在2 000m3左右,没出现结蜡的现象。

[1]大连瑞克科技有限公司.RK-05甲醇合成催化剂使用说明书.

[2]章小林,李新怀,吕小婉,等.甲醇生产中微量氨的危害及脱氨剂的研究 [J].化工催化剂及甲醇技术,2006,15(6):2~3.

[3]赵绍民,陈淑贞,胡福生,等.NC306型催化剂在低压甲醇装置中的应用 [J].工业催化,2003,12(10):26~29.

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