APP下载

一起10kV消弧选线装置误动作的分析与处置建议

2014-07-09孙翔宇

山东工业技术 2014年22期
关键词:故障分析

孙翔宇

摘 要:一般情况下消弧选线成套装置能够 实时跟踪电网电容电流的变化,并根据预先设定的脱谐度,计算调容式消弧线圈补偿位置,以保证电网发生接地故障时快速补偿。系统发生单相接地后,装置能自动查出故障线路,并注入可靠的特殊信号触发线路上的故障指示器实现故障定位。本文结合我单位一起10kV消弧选线装置误动作的事件案例,通过对事件过程、设备控制解析、接地信息分析,分析本次事件发生的原因并根据现场情况提出处置建议。

关键词:消弧选线装置;接地补偿;故障分析

1 引言

2014年11月6日18时前后,我单位管辖的35kV程村站10kV消弧选线成套装置误动作,相继将站内10kVⅠ段上的4条10kV馈线开关全部切除,造成程村站供电范围内的4千多名供电用户被迫停电近2个小时。本文以本次事件为背景,对站内设备及故障过程进行分析,提出整改意见。

2 故障分析

消弧选线装置型号:XHK-II型,生产商:上海思源电气,投运时间:2010年。该装置接入程村站10KV7路馈线、4路电容,消弧选线装置接入的交流量包括接地变中性点电压、接地变中性点电流以及接入馈线的零序电流。消弧选线装置采用基波、谐波选线法进行接地线路的判别,中性点电压过高则判别为有接地故障发生,然后通过判别各路接入馈线的零序电流进行选线,接地故障判别与选线判别同时进行。

2.1 选线装置动作情况分析

(1)消弧选线装置出现选择开关在分位的线路作为接地线路的异常情况。

以10kVF07莲花线为例:该开关共有8次变位,报文如下:

2014-11-06 16:58:45 093ms SOE 状态 分 10kV莲花线F07 F07合位

2014-11-06 17:05:30 024ms SOE 状态 合 10kV莲花线F07 F07合位

2014-11-06 17:23:28 976ms SOE 状态 分 10kV莲花线F07 F07合位

2014-11-06 17:28:53 951ms SOE 状态 合 10kV莲花线F07 F07合位

2014-11-06 17:29:55 967ms SOE 状态 分 10kV莲花线F07 F07合位

2014-11-06 18:30:22 280ms SOE 状态 合 10kV莲花线F07 F07合位

2014-11-06 18:35:17 711ms SOE 状态 分 10kV莲花线F07 F07合位

2014-11-06 19:16:03 353ms SOE 状态 合 10kV莲花线F07 F07合位

消弧选线装置上的报文显示消弧选线装置当天一共12次选出F07莲花线为接地线路,选线时刻按先后顺序如下:

2014-11-06 16:56:09

2014-11-06 16:57:01

2014-11-06 16:58:59

2014-11-06 17:05:34

2014-11-06 17:42:04

2014-11-06 17:45:23

2014-11-06 17:49:03

2014-11-06 17:54:37

2014-11-06 18:02:40

2014-11-06 18:04:30

2014-11-06 18:08:35

2014-11-06 18:34:15

在2014-11-06 17:29:55 974ms时10kVF07莲花线开关已跳闸,直到2014-11-06 18:30:22 280ms时10kVF07莲花线才被遥控合闸,在此期间,10kVF07莲花线不应再次被选中,但消弧选线装置依然在2014-11-06 17:42:047时刻与2014-11-06 18:08:35时刻之间7次选中10kVF07莲花线。

其他线路的选线情况与F07类似,在此不再赘述。

(2)10kV接地变5D2开关热备用后,消弧选线装置出现依然选线的情况。

在2014-11-06 18:06:20 928ms时调度人员遥控分闸接地变开关后依次遥合10kV 程村线F01、10kV蚝场线 F02、10kV 坡尾线F03、10kV莲花线 F07 四条馈线,5分钟后消弧选线装置再次在4分钟内跳开10kV 程村线F01、10kV蚝场线 F02、10kV莲花线 F07 三条馈线。报文如下:

18:38:04 012ms SOE 状态 分位 10kV程村F01线路保护 F01断路器合位

18:37:51 797ms SOE 状态 分位 10kV蚝场F02线路保护 F02断路器合位

18:35:17 711ms SOE 状态 分位 10kV莲花线F07 F07合位

18:30:22 280ms SOE 状态 合位 10kV莲花线F07 F07合位

18:29:20 040ms SOE 状态 合位 10kV坡尾F03线路保护 F03断路器合位

18:27:53 461ms SOE 状态 合位 10kV蚝场F02线路保护 F02断路器合位

18:27:00 223ms SOE 状态 合位 10kV程村F01线路保护 F01断路器合位

18:06:20 922ms SOE 状态 分位 10kV接地变5D2 5D2合位

在接地变开关分开后,接地变中性点电压互感器将采集不到电压,消弧选线装置的中性点电压输入为零,消弧选线装置不应判别接地故障以及选线跳闸,但当日报文显示,在10kV接地变5D2开关断开之后,公用测控反复有10kVII段母线接地告警动与复归的信号开入(该信号由消弧选线装置硬节点提供),另外,从以上报文可以看出,在接地变5D2开关分闸之后,消弧选线装置依然选跳了三条馈线,这种现象违背了装置本身接地故障判别与选线原理。

(3)11月6日当天,10kVI母、II母上的所有馈线与电容器在消弧选线装置上都有选线记录。

鉴于当天不属于大风和下雨天气,10kVI母、II母上的所有馈线均接地的可能性不大;10kV母线如果出现接地,主变低后备保护应有相关记录,但经检查主变低后备保护无相应记录。该情况出现的最大可能是消弧选线装置出现了误选线。

2.2 装置控制器分析

本套装置的中性点电压、中性点电流为实时状态数据,且为重要运行数据,电路板内部为直接引入到控制器的AD芯片进行采集处理。线路的零序信号,只有在接地时用到,且由于通道较多,AD负荷较重,平时不进行采集,只有在系统发生单相接地故障时,装置通过数字通道切换选择开关的方式,依次选择进入AD芯片进行采集处理。

检查程村变消弧线圈控制装置,发现控制器的数字通道切换开关信号稳定性存在异常,信号加入到对应通道后,显示数据无法稳定,说明数字通道切换开关可能存在异常,导致采样通道不能稳定的切换成功,引起线路信号虽然接入到装置,但并没有进入AD采样芯片,从而引起线路电流采样异常,造成选线不准;进而造成跳闸异常。

2.3 接地信息分析

程村变消弧线圈的运行方式为手动固定16档运行,因为运行时不允许调档,因此装置显示的电容电流、残流数据不能确认是否为系统的实时状态数据。根据控制器的记录信息,11.12日,发生了多次瞬时性接地故障,其中,接地持续时间超过跳闸延时(整定值为10秒钟)的接地有4次,并触发故障跳闸。其中,因电压波动被判断为多次瞬时接地故障的接地,也可能是同一次接地,并未统计在内。

根据装置记录的中点电压、中点电流数据进行分析,单相故障时,消弧线圈设备确实流过较大的补偿电流,且电压电流呈线性关系,故可以确认本套选线装置记录的数据是可信的,系统当时确实发生多次瞬时性单相接地故障,需要用户检查多次瞬时接地故障的原因,并排除可能存在的系统故障。

3 整改措施与建议

3.1 更换控制器

更换现场控制装置;同时优化控制逻辑,避免多次瞬时性单相接地故障下频繁跳闸的发生。

3.2 检查零序电流互感器

业主需保障线路的零序电流互感器接线准确,互感器变比一致;对于变比不一致的出线,本套装置需调整选线板的匹配电阻,以确保选线准确。

3.3 检查线路

系统连续发生多次瞬时性接地故障,建议业主检查系统接线运行情况,查明频繁单相接地故障原因并排除故障。

3.4 跳闸的应用

根据故障信息记录,系统发生多次瞬时性接地故障并触发线路跳闸,目前整定的跳闸延时时间为10秒钟,而消弧线圈的带故障运行时间为2小时;故建议将跳闸时间延长,或故障跳闸压板不投入,可大大提高供电可靠性。

4 结语

本文通过以上述一起10kV消弧选线装置误动作的事件案例为背景,对现有的10kV消弧选线装置的动作情况、控制分析与接地信息分析,提出了整改措施和建议。但是由于传统消弧选线装置的固有不足,造成了我们在实际生产过程中无法达到设想的100%正确性,因此需要我们以后从消弧选线装置的测量方式、控制逻辑与接地信息分析等方面进行更深层次的研究,以提高实际运行过程中选线选切的正确性。

猜你喜欢

故障分析
离合器摩擦片常见故障分析与更换
柴油机喷油器常见故障分析
柴油机排气异常故障分析
柴油机配气机构常见故障分析与预防措施
S2315综合治疗台控制面板设置方法及常见故障分析
变频器控制回路抗干扰措施及调试故障处理
关于火电厂汽轮机故障分析方法与检修的探讨
发射台中央控制系统典型故障分析及维护
某型飞机静止变频器干扰电台通话故障分析及改进措施
超短波定向机电源系统故障分析