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无固相有机盐钻完井液在克拉美丽气田的应用

2014-06-13赵利尹照强李竞余加水李春祥余进刘学斌中石油西部钻探工程有限公司新疆乌鲁木齐830000

石油天然气学报 2014年3期
关键词:抗污染活度气田

赵利,尹照强,李竞,余加水 李春祥,余进,刘学斌( 中石油西部钻探工程有限公司,新疆 乌鲁木齐830000)

克拉美丽气田位于准噶尔盆地陆梁隆起滴南凸起,主要储层为梧桐沟组和巴山组油气藏。该气田是准噶尔盆地第一个1000×108m3规模的大气田,储量达到1033×108m3。克拉美丽气田地层构造复杂,上部地层胶结疏松、地层压力因数低,易发生井漏、缩径;下部三叠系及二叠系裂缝发育易漏失,压力因数较高,存在异常高压,溢流风险较大。该井区原设计二开、三开均采用钾钙基钻井完井液体系,钻井施工中除发生井漏和溢流等复杂情况外,三开施工中钻井液易受地层流体污染,造成钻井液流变性及失水等性能发生变化,影响钻井提速和油气层保护。针对该区施工难题优选出了无固相有机盐钻井液体系,通过现场应用较好解决了克拉美丽气田钻井施工中的技术难题。

1 钻井液体系优选

根据克拉美丽气田的地层特征、施工技术难题及储层保护要求,钻井液必须具有较强的抑制性能、较好的抗污染性能、较低的固相含量及黏度、较高的矿化度。有机盐与普通钻井液相比具有以下特点:①体系滤液具有较低的活度,抑制性强,有利于井壁稳定及钻屑、黏土的不分散;②固相含量低,流变性好;③滤失造性好;④抗污染能力强;⑤抗温能力强;⑥保护储层效果好;⑦对金属无腐蚀,对环境无污染。

由于钻井液各添加剂在水中的质量浓度较高,活度也较高,使得钻井液中水的活度降低,相应的水化应力减小。不同种类盐及处理剂的饱和溶液中的活度值见表1。

由表1可知加重剂Weigh2、OS-100饱和溶液的活度值极小,因此在有机盐钻井液中,井壁、钻屑、黏土颗粒的水化应力比在其他钻井液中小得多,其结果是在有机盐钻井液中,井壁稳定,钻屑、黏土不分散、不膨胀。另外由于钻井液中水的活度远比岩石中水的活度小得多,岩石中的水将渗流入钻井液,钻井液中的水不会渗流入岩石,这有利于井壁稳定及钻屑、黏土的不分散。

因此钻井液体系选用加重剂 Weigh2和OS-100,减少固相损害,改变滤液性质,降低体系活度;包被剂IND10增强钻井液包被抑制能力,抑制泥岩分散、垮塌;NFA-25、PGCS-1、QCX-1改善滤饼质量,提高钻井液封堵防透性能;XC提高钻井液的黏切;Redu1降低钻井液滤失量,控制体系的API失水量及高温高压失水量;PGCS-1和RH-102提高体系的润滑性,降低阻卡发生;TP-2、QCX-1提高封堵能力。

表1 不同种类盐的饱和溶液中的活度值

2 无固相有机盐钻井液体系性能评价

通过试验研究确定无固相有机盐钻井液体系配方。

1#配方:水+0.2%黄原胶XC+0.3‰NaOH+1.5%抗盐降失水剂Redu1+3%无荧光白沥青NFA-25+2%聚合醇干粉PGCS-1+80%有机盐 Weigh2+2%改性纤维TP-2+2%轻钙 QCX-1+0.2%包被剂IND10+2%润滑剂RH102(密度≤1.35g/cm3)(配方中的百分数均为质量分数 ,下同)。

2#配方:水+0.2%黄原胶XC+0.3‰NaOH+1.5%抗盐降失水剂Redu1+3%无荧光白沥青NFA-25+2%聚合醇干粉PGCS-1+80%有机盐 Weigh2+60%有机盐OS-100+2%改性纤维TP-2+2%轻钙QCX-1+0.2%包被剂IND10+2%润滑剂RH102 (密度≥1.35g/cm3)。

2.1 常规性能评价

对1#、2#配方的常温性能及100℃热滚16h后的性能进行了评价,试验结果如表2所示,无固相有机盐钻井液体系具有较好的流变性、滤失性及抗温性能。

表2 无固相有机盐钻井液体系配方性能评价

2.2 体系抑制性能评价

选用安集海河组露头岩心进行岩心滚动回收率试验,评价体系的抑制性能。在100℃热滚16h后,如表3所示,1#、2#配方的回收率较高,表明无固相有机盐钻井液体系具有较强的抑制性能。

表3 不同体系岩心滚动回收率试验

2.3 体系抗污染性能评价

在无固相有机盐钻井液的2#配方中分别加入质量分数为10%新疆夏子街三级土、10%NaCl、2%CaCl2和2%NaHCO3,将加入污染物的钻井液在100℃热滚16h,评价体系抗土、抗盐侵、钙侵及污染能力。如表4所示,加入污染物后体系的各项性能变化幅度不大,均在可控范围之内,表明无固相有机盐钻井液体系具有较强的抗污染能力,可满足克拉美丽气田三开钻井施工要求。

表4 无固相有机盐钻井液抗污染性能评价

3 现场应用

3.1 无固相有机盐钻井液体系的配制及维护措施

3.1.1 无固相有机盐井液体系配制

清除地面循环罐,按1#配方的顺序及质量分数依次加入各种处理剂,充分搅拌均匀,待处理剂全部溶解,调整钻井液密度不低于1.15g/cm3,并顶替出技术套管内全部二开浆,调整钻井液性能符合要求设计,钻掉水泥塞后三开。

3.1.2 无固相有机盐钻井液体系维护措施

三开钻井液设计密度1.15~1.43g/cm3,起步密度1.15g/cm3,进入克拉玛依组实际需要密度提至1.25~1.30g/cm3,梧桐沟组前30m密度提至1.35g/cm3。在保证井下安全的情况下,钻进中尽可能使用较低密度的钻井液,预防井漏。密度低于1.32g/cm3使用加重剂weigh2,超过1.32g/cm3使用加重剂OS-100。钻至梧桐沟组时,用2#配方调整钻井液密度及相关性能。钻进中控制钻井液滤失量不大于6mL,钻井液高温高压滤失量控制在15mL以内,加足量的润滑剂PGCS-1,强化润滑性,降低摩阻和扭矩,保证井下安全。

如果出现渗漏,补充堵漏剂TP-2和QCX-1,使其质量分数达到3%~5%,提高钻井液的封堵能力。发生井漏采取桥堵,其中桥堵浆配方为:3%~5%综合堵漏剂+3%~5%核桃壳 (1~3mm)+2%改性纤维TP-2+5%轻钙QCX-1。堵漏成功后,待堵漏剂钻进30~50m (或12h),如出现溢流压井情况,可以使用重晶石粉快速提高钻井液密度。钻进过程中使用离心机、除砂器、除泥器及时清除钻井液中的有害固相,保持钻井液性能稳定。

3.2 无固相有机盐钻井液体系现场应用性能

无固相有机盐钻井液体系在克拉美丽气田DX1708井、DX1418井及滴西179井进行三开井段现场试验,性能参数见表5所示,三口井从开钻到完钻钻井液性能非常稳定,钻井液的流变性能、高温高压滤失量和润滑性都能控制在理想的范围内,较好地满足了安全钻井的需求。

表5 无固相有机盐钻井液现场试验性能参数

3.3 现场应用效果

施工过程中钻井液性能稳定,井壁稳定,起下钻无阻卡,较高的动切力满足了携带要求,较低的静切力易于开泵,利于防漏。3口井在三开段施工中,滴西179井在井深3806m处发生1次漏失,采用质量分数5%堵漏剂LCM段塞桥堵一次成功;其余2口井三开段均无复杂事故。

4 结论

1)无固相有机盐钻井液体系在克拉美丽气田3口井的成功应用表明,体系具有较强的抑制性能,体系滤液活度远低于地层水,钻井液中的水不易侵入地层,能有效抑制水敏性泥岩地层的水化膨胀,防止了地层缩径垮塌。

2)无固相有机盐钻井液体系有较强的抗污染能力,防止了地层流体对钻井液的污染而导致的钻井液性能恶化,施工过程中钻井液性能稳定。体系无固相,防止了固相对于储层的伤害,具有较好的储层保护性能。

3)无固相有机盐钻井液体系固相容量很大,并具有较低的黏度,有利于防漏堵漏。

[1]鄢捷年 .钻井液工艺学 [M].东营:石油大学出版社,2001.5.

[2]虞海法,左凤江,陶德灿,等 .水平井无固相甲酸盐保护储层钻井完井液技术 [J].钻井液与完井液,2008,25(5):32~34.

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