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双调微机调速器甩负荷时故障原因分析与处理

2014-05-16勇,文

水电站机电技术 2014年2期
关键词:测频调速器导叶

周 勇,文 艺

(重庆水轮机厂有限责任公司水电控制设备分公司,重庆 400054)

双调微机调速器甩负荷时故障原因分析与处理

周 勇,文 艺

(重庆水轮机厂有限责任公司水电控制设备分公司,重庆 400054)

介绍了轴流转桨式水轮发电机组调速系统组成及原理,针对土耳其KIZILAGAC电站调试过程中,出现甩负荷时反映的故障现象,从机组调速系统原理等方面查找原因,通过采用逐级排查方法处理故障,并为排查和防范类似故障提供了相关经验。

土耳其KIZILAGAC电站;水轮机调速系统;故障及处理

0 引言

KIZILAGAC电站位于梯级位置的KALKANDERE HEPP电站下游,距土耳其东北部黑海地区里泽市中心35km,到特拉布宗港口和机场的距离均为65km。工程以发电为主,兼顾灌溉及供水。电站总装机容量为2×3260kW,为轴流转桨式水轮发电机组,水轮机型号为ZZ660a-LJ-210,额定电压6.3kV,额定水头14.39m,额定流量25m3/s,额定转速250r/min,由重庆水轮机厂有限责任公司设计制造。

1 调速器系统综述

调速器选用的是重水水电控制设备分公司制造的WST双调微机调速器,其组成包括调速器电气柜、调速器回油箱,压力油罐及辅助部件,主要配置为法国施耐德M340可编程控制器+德国力士乐比例伺服阀+插装阀。调速器接受转速信号、水位信号、功率信号、接力器反馈信号、同期装置的频率调整信号,以及来自计算机监控系统(上位机)的操作指令和参数综合指令,输出给水轮机导叶和桨叶的调节信号,同时液压操作系统接受该调节信号,并将其转换为液压信号,放大后用于操作水轮机导叶和桨叶。调速器具有纯机械手动操作、频率控制、开度控制、功率控制、电网一次调频、网频跟踪、导叶开度限制、机组最大功率值限制、自适应式变参数、在线自诊断、容错及故障处理等功能。

1.1 电气调节装置

调速器采用法国施耐德公司M340系列可编程控制器(PLC),主频180MHz。具有计算精度高、运算速度快、抗干扰能力强等特点。

调速器采用适应式变参数PID控制规律,具备三种控制模式∶频率模式、功率模式、开度模式。空载时采用频率模式,并网后采用功率模式,功率反馈故障或没有采集功率电参量时则采用开度模式。

1.2 电源回路

调速器电源系统采用交、直流同时供电,经电源转换模块变为直流电源,交、直流输入电源任一路发生丢失或断电,不影响转换模块的直流输出。该模块还具有输出短路保护功能,负载短路不会引起输入电源故障。

电源模块的输出作为DC 24V开关电源的输入,DC 24V为PLC、电气操作回路、伺服比例阀、插装阀、引导阀、人机操作界面提供工作电源。

1.3 人机界面

图1 调速器系统组织结构框图

调速器系统人机界面采用台湾威伦通10.4寸触摸屏,具有独立处理器、主内存,可以根据需要开发出电厂实际需要的功能,如实验录波、实验数据计算处理及图形显示等。触摸屏具有多种通讯接口,如串口、ETHERNET、USB 等。

1.4 转速测量

调速器测速采用PLC高速计数模块中内置的1MHz高速计数功能直接测量,测频精度可以达到0.0025Hz。残压测频和齿盘测频互为冗余方式。齿盘和残压测速信号均分别传送至微机控制器。

在机组空载或正常工作时,以残压测频为主用、齿盘测频为备用;在机组开机或停机过程的机组的低转速区,则以齿盘测频为主用、残压测频为备用;在其中之一故障时,可以借助备用的测频通道维持调速器正常运行。

1.5 随动系统

随动系统包括比例伺服阀、数字引导阀、插装阀、双联滤油器、紧急停机阀等。整个系统均为板式集成块结构,没有明油管,结构简单,调整方便。比例伺服阀由可编程控制器输出的模拟量直接控制,具有频响高、动作灵敏、控制精度高等特点。小波动时由比例伺服阀控制,大波动时由引导阀控制的大流量插装阀控制,两者互相自由无缝切换,既满足小波动时要求的高精度又能满足大波动时的快速响应。本系统还专设分断关闭使用的快关阀组,满足分段关闭要求。一旦满足事故条件,可直接动作事故引导阀,再控制大流量插装阀快速关闭导叶,控制水轮机组不过速。

2 故障现象

调速器静态实验全部符合设计要求,根据调保计算确定调整导叶开机时间30s,关机时间13s,桨叶开关机时间都为50s。校正导叶、桨叶位移传感器行程,测频回路校正试验,协联关系验证试验,手、自动切换试验,模拟故障、事故试验,静特性试验,手动、自动开停机试验,模拟甩负荷试验。

调速器动态实验,自动开停机,空载扰动,空载摆动经过调整参数都优于国标标准。最后做带负荷试验,甩负荷试验。25%甩负荷不动时间0.18s,最高频率52.45Hz。带50%负荷时,导叶开度59%,桨叶开度20.3%。跳开出口断路器时,导叶、桨叶同时动作,快速关回,导叶开度关到48%位置突然停住不再回关,机组转速在经过短暂下降后快速上升,实验人员立即手动操作导叶粗调关闭电磁阀,无效果,再手动操作事故停机电磁阀,还是没有任何效果,导叶开度依然保持在48%位置,大约10s后,导叶才开始再度往回关闭至零开度,机组转速下降至正常停机。

初步怀疑故障现象由引导阀堵塞引起,于是拆下导叶部分引导电磁阀并清洗重装后,再次开机、并网、带负荷至50%,导叶开度60.3%,桨叶开度20.7%。再次跳开油开关,导叶开度关到48.5%位置停住不再回关,同样大约10s后,导叶才开始再度往回关闭至零开度。

3 故障原因分析

(1)引导电磁阀卡阻,导致其控制的插装阀无法有效动作,因此无法关闭导叶接力器。首先要排除用于微调控制的比例伺服阀,虽然其要求滤油精度更高,更容易被油里微小杂质卡住,但它不控制用于大波动调节的插装阀,即使出现问题也不影响插装阀动作。如果是粗调部分的电磁换向阀卡阻,导致其不能正常换向动作,因而插装阀不能正常动作,是会出现上述故障现象的,但是第二次实验前专门拆下清洗过该阀,同时出现故障时还人为手动动作过用于快速关闭的引导阀,甚至用于事故停机的引导阀,都未能如愿及时动作插装阀快速关闭,因此可以排除引导电磁阀卡阻的原因。

(2)反复对比查看两次甩负荷后故障数据,发现有几个相似点∶导叶都关闭到相同位置不再回关;都是停止关闭动作后经过相同时间,导叶才再开始动作;出现问题时都是桨叶有开度,桨叶没有开出时没有故障现象出现。

(3)数字阀组实际安装布置时,压力油源先经过桨叶阀组部分再到的导叶阀组部分,如果确实故障出现跟桨叶开出开度有关,应该就是甩负荷时出现大偏差,导叶、桨叶都需要快速关回,因为瞬时需油量太大,导致短时间油路供油不足,桨叶部分因为位置靠近油源,被优先保证动作,而导叶部分因为位置相对远离油源,所需油源需要先经过桨叶阀组部分,不足的供油结果体现在了导叶阀组上,导致其无法推动接力器活塞,使接力器关闭动作。当桨叶接力器行程从20%到全关后 (所需时间约为全行程时间1/5,即10s),不再需要油源,导叶阀组部分重新获得足够压力源,重新推动活塞动作,导叶全关。

(4)甩负荷必须保证机组转速上升率不超过国标,转速上升率取决于导叶关闭速度,与桨叶关系不大,因此,必须想办法确保甩负荷工况导叶快速关回。机械部分安装布置在现场无法改动,也就是无法将油源改到靠近导叶侧。

4 故障处理

无法改动机械安装布置,但是可以通过软件控制来达到目的。甩负荷工况下,软件控制桨叶延时动作,考虑到导叶关机时间13s,可以通过程序控制断路器跳开计时,20s后允许桨叶动作。这样既可以充分保证导叶动作所需油源,桨叶延时动作又不会影响机组转速上升率。

改动程序后,重新做甩50%负荷试验,导叶动作迅速、到位,没有再出现卡阻现象,最高频率58.28Hz,桨叶延时动作没有干扰转速上升和转速稳定。为确保理论正确,试验可靠,重复做了三次50%甩负荷,结果都正确,没有大的变化。接着做75%和100%甩负荷,最高频率、调整时间和涡壳压力上升率都在标准范围内。

5 结语

经过上述处理,两台机组甩负荷试验通过了用户验收,顺利进入正常运行。双调微机调速器甩负荷时延时动作桨叶的方式具有普遍意义,既可以保证机组转速上升率不超标,又可以在这种特殊工况下减少瞬时用油量,避免出现一台油泵损坏无法满足供油导致事故低油压的极端情形出现,是一种值得推广的控制理论。

[1]林旭升,沈炬鹏.东溪电站2号水轮机调速系统故障原因分析及处理[J].广东水利水电,2013(02).

[2]常中原,帅小乐,李初辉,等.向家坝水电站调速系统的特点及问题分析[J].水电站机电技术,2012,35(5):23-25.

TK730.4+1

B

1672-5387(2014)02-0051-03

2013-12-16

周 勇(1974-),男,工程师,从事水轮机调速器系统研发工作。

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