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NP3-80井∅177.8mm尾管固井“插旗杆”事故处理探讨

2014-03-28饶开波汪胜武肖仰德中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一钻井公司天津300280

长江大学学报(自科版) 2014年16期
关键词:尾管旗杆固井

饶开波,汪胜武,肖仰德 (中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一钻井公司,天津 300280)

NP3-80井∅177.8mm尾管固井“插旗杆”事故处理探讨

饶开波,汪胜武,肖仰德 (中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一钻井公司,天津 300280)

NP3-80井是冀东油田3号构造的一口重点预探井,该井在四开215.9mm井眼中完下∅177.8mm尾管固井过程中发生了“插旗杆”事故。介绍了事故发生经过,详细阐述了事故处理过程(包括爆炸松扣起出上部自由井段钻具、套铣、倒扣,震击捞出全部落鱼、测固井质量和套管试压),并分析了事故发生的原因,以便为油田尾管固井施工提供借鉴。

NP3-80井;尾管固井;“插旗杆”事故;套铣

NP3-80井是冀东油田一口设计井深为5856m的五段制预探井,位于河北省唐山市南堡开发区南堡乡东南约15.8km的曹妃甸工业园区内。该井是一口五开五段制定向井,其井身结构如下:∅762mm导管×24m+∅660.4mm钻头×320m+∅508mm套管×318m+∅444.5mm钻头×2258m+∅339.7mm套管×2255m+∅311.1mm钻头×4353m+∅244.5mm套管×4349.06m+∅215.9mm钻头×5679m+∅177.8mm尾管×(4023.42~5677m)+∅152.4mm钻头×5856m,裸眼完井。该井2012年6月21日15∶00下钢级P110壁厚10.36mm的∅177.8mm尾管,6月22日14∶00下钻送尾管完,下深5677m,悬挂器位置4023.42~4027.55m。2012年6月24日19∶43开始注水泥,至21∶49施工结束,累计施工时间为126min。固井施工完,准备拔出尾管送入工具时,上提钻具遇卡但能转动钻具,1.5h后采用泥浆泵从环空反挤水泥,反挤压力达到24MPa不能将水泥憋回地层挤入,然后用水泥车环空反挤压力加大至34MPa仍不能将水泥憋回地层,导致钻杆被水泥固定住,发生了所谓“插旗杆”事故。下面,笔者阐述了NP3-80井177.8mm尾管固井“插旗杆”事故的处理过程。

1 事故发生经过

1)下尾管情况。2012年6月21日15∶00开始下钢级P110壁厚10.36mm的∅177.8mm尾管,至6月22日14∶00下钻送尾管完,下深5677m,悬挂器位置4023.42~4027.55m。套管刚性扶正器安放情况如下:第1根套管加1只、底部300m套管每5根加1只、重合段每5根套管加1只、悬挂器下面连续加2只、技套脚连续加2只,总共安放16只刚性扶正器。

2)悬挂器坐挂、丢手。下完尾管后,钻具称重,上提钻具悬重为2100k N,下放钻具悬重为1500k N。开泵顶通钻井液困难,难以建立循环,经反挤清水,2012年6月23日4∶00建立循环,至9∶30逐步提高提泵冲至65冲(排量1.2m3/min)循环。

2012年6月24日10∶57投球;11∶05小排量开泵送球;11∶36钢球进入球座,泵压升高到12MPa,停泵憋压2min,缓慢下放钻具,悬重由1700k N下降至1000k N,判断∅177.8mm尾管坐挂成功。11∶54上提钻具悬重至1300k N,开泵憋压至19MPa,憋通球座,泵压下降,建立循环。12∶00停泵进行尾管倒扣、丢手作业,正转35圈,回转共1.5圈。上提钻具1.8m,其悬重升至1560k N不变,再下放钻具至原位置,其悬重降为1200k N,通过上提和下放钻具,判断尾管送入工具扣已倒开,丢手成功[1]。

3)固井施工作业。2012年6月24日18∶30开始注入先导浆、冲洗液,19∶43注水泥,至21∶49施工结束,累计施工时间为126min,整个施工过程正常。21∶49~22∶05拆水泥头,起钻时,上提钻具悬重由1000k N升至2000k N,拉力不正常,下放钻具接顶驱,施加扭矩40k N/m能转动钻具,再上提钻具悬重至1800k N后顶驱憋停,并下放钻具至自由状态时钻具仍可转动,最后最大上提钻具悬重至2400k N,仍不能将钻杆提出,但下放钻具至自由状态(1200k N时的状态)时钻具仍可转动。产生上述现象的原因是悬挂器未能倒开,所以一直正转倒扣。23∶30用钻井泵从环空反挤钻井液700L,反挤压力达到24MPa。

2012年6月25日00∶31~01∶01用水泥车从环空反挤清水,尝试将悬挂器处的水泥憋回地层,挤入1000L清水时,压力达到了25MPa;然后挤入150L清水,压力由25MPa升至28MPa;再挤入100L清水,压力继续升至30MPa;最后连续小排量缓慢挤入250 L,压力逐渐增大至34MPa。上述过程共挤入清水1500 L,但未能将水泥憋回地层,最终钻具完全被水泥固定。

2 事故处理过程

NP3-80井发生“插旗杆”事故后,紧急制定了事故处理方案,即首先测卡点,爆炸松扣起出自由段钻具,然后套铣下部落鱼至回接筒顶部,若尾管送入工具没有卡死,则直接捞出落鱼,若尾管送入工具卡死,则震击解卡,捞出落鱼。

1)爆炸松扣起出上部自由井段钻具。将测卡仪器下放至3876m(5in钻杆第220单根时,正转8圈时测卡仪无信号),上提2个单根正转8圈时测卡仪信号微弱,再上提2个单根,正转8圈时测卡仪信号明显,选择爆炸松扣位置为3821.83m,爆炸松扣成功,落鱼为∅165mm提升短接×1.38m+∅127mm钻杆×203.42m(21根),鱼长204.80m。起钻前循环调整钻井液,适当加入石墨等降低摩阻和抗钙污染处理剂的泥浆材料[2]。

2)套铣、倒扣,震击并捞出全部落鱼。利用∅206mm套铣筒套铣落鱼,然后下带安全接头的钻具对扣,再利用爆炸松扣方法倒出套铣钻具,经过3次正扣钻具套铣至3903m,爆炸松扣成功打捞出5根钻杆。如果钻具水眼不通,可以采取反扣钻具套铣及反扣倒扣接头、反扣公锥、反扣母锥等工具倒扣,倒出落鱼,直至套铣最后一根落鱼钻杆和送入工具后,下入正扣钻具+正扣震击器对扣震击,累计震击28次解卡,最后捞出全部落鱼。

套铣钻具组合如下:∅206mm铣鞋×0.72m+∅206mm套铣管×(3~9根)+∅206mm大小头×0.81m+∅165mm屈性长轴×3.39m+∅165mm随钻震击器×6.52m+∅127mm钻杆×2065.52m +∅139.7mm钻杆。套铣参数如下:钻压20~40k N,排量20~30L/s,泵压11~13MPa,转速40~70r/min,扭矩18~20k N/m。由于该井为斜井,钻具紧贴着套管,在套铣过程中,钻杆接箍会被套铣掉一部分,为避免铁块和水泥块等碎片卡钻,在套铣管上加装自制的随钻捞杯以捞出套铣碎片,这样可以避免卡钻事故的发生。

3)固井质量检测和套管试压。打捞出全部落鱼之后,现场测试声波幅度测井和声波变密度测井[3],经测井解释,认为井深4345m以下井段固井质量封固良好,而上部井段固井质量一般。对∅244.5mm及∅177.8mm尾管进行试压,结果表明试压合格。

3 事故原因分析

1)悬挂器密封定位块存在一定缺陷。对事故处理的经过进行分析,当事故发生后及对扣震击前,钻具在自由状态下均可转动,但不能上下活动。起出后,发现悬挂器中心管上4个可收缩的密封定位块的上部棱角挤损,且定位块内侧与中心管均有比较严重摩擦痕迹。由此推断,此次事故发生的主要原因是悬挂器中心管上密封定位块存在缺陷,导致丢手后尾管送入工具不能与悬挂器脱离。

2)水泥浆提前稠化凝固。由于NP3-80井没有实测井温,化验水泥浆时以相邻堡古2井(比NP3-80井垂深少230m左右)的井温作为依据,取值为155℃,该值可能比NP3-80井底温度要低得多,从而导致水泥浆提前稠化和凝固,最终将钻具被完全固定。

4 几点认识

1)尾管悬挂器性能必须可靠,要下得去,坐得住,提得出。对高温井尾管固井,应尽量选用带顶部封隔器的悬挂器,避免常规悬挂器留塞固井容易插旗杆的隐患[2]。

2)对于结构复杂的深井,在化验固井水泥浆时必须以实测井温为依据;如果水泥浆未提前稠化,需要及时将水泥浆憋回地层。

3)由于NP3-80井井眼轨迹为五段制,尾管下入深,井温高,套铣前应采取降摩减阻等措施,在套铣时要不断调整套铣管长度和铣鞋类型。此外,自制一些特殊工具(如旁通接头、正反接头、带阀门的提丝等)对加快事故处理进度可以提供很好的帮助。

[1]张君亚,夏栢如,曹永斌,等.Rabaa-1井177.8mm尾管固井“插旗杆”事故处理[J].石油钻采工艺,2010,32(4):33-36.

[2]郭启军,周仕.阿姆河右岸Pir21井窄窗口尾管固井技术[J].钻采工艺,2009,32(3):112-113.

[3]裴建忠,刘天科,孙启忠,等.胜科1井钻井事故的预防与处理[J].石油钻探技术,2007,35(6):18-21.

[编辑] 李启栋

TE256.4

A

1673-1409(2014)16- 0051- 03

2014-02-14

饶开波(1970-),男,硕士,高级工程师,现主要从事钻井技术方面的研究工作。

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