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催化热裂解CPP催化剂流化中断原因及处理

2014-03-24吴小平姜立辉李晓华王兴军路玉娟

当代化工 2014年1期
关键词:流化挡板压差

吴小平,姜立辉,李晓华,王兴军,路玉娟

(沈阳石蜡化工有限公司, 辽宁 沈阳 110141)

催化热裂解(CPP)工艺技术是以常压重油为原料,采用专门研制的酸性分子筛催化剂,应用流化催化裂化技术,选择适宜的温度、短停留时间、在提升管反应器中进行反应,达到多产乙烯和丙烯的目的。CPP可以充分利用催化剂的催化作用,除多产乙烯外,还兼顾丙烯的生产,其乙烯和丙烯收率分别达到20、18%(wt)以上,三烯产率达45%(wt)以上。并可以根据市场的需要,通过催化剂配方和操作条件的调整,灵活地多产乙烯或多产丙烯。

沈阳化工集团沈阳石蜡化工有限公司50万t/a催化热裂解(CPP)制乙烯装置于2009年7月建成投料试车,并一次开车成功。经过几个月的生产运行和调整优化,CPP制乙烯装置运行平稳。

2013年3月10日出现再生系统跑剂,3月23日停工处理,4月8日再次开车喷油,开压缩机出现两器流化中断,最终被迫停车检查,提出整改方案,目前装置运行状况良好。

1 CPP装置运行存在问题

2013年2月10日再生系统出现跑剂,每班三旋到四旋,每天都卸剂,为维持系统催化剂藏量,每班都大量补催化剂,同时立即排查引发再生系统催化剂跑损的因素,外取热器、催化剂强度、粒度等原因,补充平衡剂200多吨,3月23日装置被迫停工抢修,检查发现再生系统外取热器气相返回管脱落,砸在料腿拉筋,引发1#二级旋分器灰斗与料腿焊口脱开,串气,引发催化剂跑损。恢复原设计焊口衬里重做。

4月8日,CPP装置反再系统下午开始加剂升温转剂,分馏系统塔外三路循环改塔内循环,两器流化正常,沉降器顶部温度升至450 ℃时喷油,反应温度控制600 ℃,解吸气压缩机由1 500 r/min冲转至6 000 r/min时,沉降器顶压力由80 kPa降至34 kPa,分布板压差达到66 kPa,瞬间催化剂流化不正常,沉降器床层料位急剧上涨,而汽提段料位下降,待生斜管密度下降,提沉降器压力,给事故汽仍然没有恢复,被迫切断进料,催化剂转回再生器烧焦,重新转剂流化,重复几次仍然如此,把沉降器压力提至由0.08 MPa(G)提至 0.01 MPa(G),反应出口分布板床层催化剂还是流不到汽提段,怀疑沉降器某处衬里脱落堵到人字板上与器壁之间,阻止催化剂下落,4月9日,退料停工处理。对沉降器详细检查,沉降器汽提段打开后检查结果:

(1)汽提段内提升管反应器延长约45 cm,致使反应器分布板顶部侧壁4个导流槽移出导轨,其中西侧导流槽与导轨脱开且导轨偏移。

(2)汽提段喇叭口周围外侧衬里大面积脱落损坏。

(3)汽提段人字挡板检查结果:

第10块与第9块挡板两沿间距10~12 cm;

第9块与第8块挡板两沿间距100~120 cm;

第8块与第7块挡板两沿间距11~13 cm;

第6块与第5块挡板两沿间距26~27 cm;

第4块与第5块挡板两沿间距25~26 cm;

第2块与第1块挡板两沿间距30 cm。

蒸汽第一个环管与第7块挡板基本持平,间隙5 cm,并且有脱落衬里堵住。反应器延长致使反应器侧面人字板位置上移,而汽提段器壁人字板位置不动,致使反应器侧壁人字板与汽提段人字板的间距变短。

经多次分析,认为环形挡板间距变小的根本原因是提升管被拉长,通过对汽提段环形挡板间距、蘑菇头处导向槽的测量得出提升管比 2009年设备原始状态被拉长45 cm左右;而提升管器壁厚度由10 cm减薄到9.4 cm。以往每次停工检查,感觉人字板间距在缩短,间隙不足以造成流化中断,没有得到足够重视。

2 分析引发汽提段内提升管拉长原因

设计院设计人员到达现场立即对反应器、汽提段进行检查,告知当初设备专业只接到工艺专业提供分布板正常工况时压差设计10 kPa,而没有提供开车工况及事故工况的差压,所以按照正常工况进行设计,没有考虑开车工况及事故工况,因此计算出来的反应器器壁厚度10 mm,本企业 DCC装置40万t/a,反应器内提升管壁厚度16 mm,反应温度545 ℃,CPP反应温度600 ℃,器壁薄于DCC装置,显然是设计原因。

按照设计分布板开孔率开车工况时,转剂势必分布板差压超过10 kPa(设计盲板力为13 t);最高达到60 kPa(盲板力为98 t);事故状态或停电,沉降器床层催化剂堆积为恢复催化剂流化采用加大蒸汽流量,造成提升管分布板压差达加大,正常生产时差压在15 kPa,有时30~40 kPa,分布板盲板力远远超过设计值,引发汽提段提升管在高温状态下瞬间内外压差过大,盲板力超过其设计负荷,同时温度过高,逐次、逐年累计导致发生提升管壁蠕变增长。

3 沉降器临时处理措施

3.1 结构处理

按照检查结果,在不更换内部提升管的情况下,为保证装置下次能够继续开车催化剂流化正常,人字板间距加大,经与设计沟通同意采取割除10、7、6、3、2块板,留有5块汽提挡板。为降低分布板压差,采取增加分布板开孔率,增加66个喷嘴的方法,开孔面积增加0.2 m2,开孔率由8.46%增加值9.99%。

3.2 操作注意事项

为此,在今后的开停工、正常生产或是事故状态下,反应岗位都需将提升管压差做为重要监控指标,确保其在设计指标范围内,其他岗位要无条件给予配合(提升管设计压差不大于15 kPa)。

3.2 开工过程提升管压差控制方案

将提升管总压降 PDI-41212和分布板压降PDI-41213组态至反应主操作2#画面上,方便随时监控。

(1)两器升温,放空先开到位的情况下:主风引进反应部分时要先缓慢开待生滑阀,开到一定后,再缓慢打开再生滑阀将主风引进提升管,同时观察分布板前后压差变化,按照压差的大小控制滑阀开度。

(2)赶空气拆盲前,主风退回再生器大部分撤出后,给蒸汽赶空气时,适当关小沉降器顶放空和油气管线放空,然后看分布板差压缓慢打开与提升蒸汽及雾化汽(压差不要超)。撤蒸汽时不会影响压差。

(3)拆盲板阶段,缩短调油气大盲板时间,避免反应器整体温度下降过低,以减少两器没进料情况下吹汽时间,减少因系统含微量水引起的提升管压差波动过大。在调盲板前,请施工人员将前期工作准备好,力争在1~1.5 h将油气大盲板、急冷器6块小盲板调通。

(4)拆盲之后,开始两器升温,蒸汽进反应部分同样注意上诉问题,同时压力采用分馏塔蝶阀控制沉降器压力,决不能出现瞬间失压;

(5)加转剂阶段,系统装剂过程中系统装至120 t开始再生器喷燃烧油升温,系统藏量达到190 t,再生温度达到700~730 ℃开始转剂。转剂时,因热剂过来与蒸汽接触,蒸汽体积迅速膨胀,所以转剂要缓慢,观察分布板差压及沉降器压力,调整流化正常,如波动较大需适当关小再生滑阀。待两器温度达到喷油条件。

(6)喷油时要缓慢,逐渐提高进料量至正常,在此过程中注意两器差压的稳定,分布板差压恒定在裂解气压缩机2 000转暖机时,将反应进料量提至60~65 t/h、反应温度控制在600 ℃、反应压力控制在(90±5)kPa;同时,乙丙烷裂解炉最大量回炼DCC丙烷,将COT调整到正常操作指标。反应岗位未调整到位前,压缩机岗位严禁升速。

(7)准备就绪后,裂解气压缩机冲转,由2 200转升至5 100 r/min,待提升管压差正常后再升至可调转数5 632 r/min以上;随着压缩机转数的升高,压缩机升速过程中更要注意沉降器压力的变化,不能突然失压,造成分布板压差瞬间增大,反应及压缩机岗位要协调控制好放火炬,控制好反应压力。

(8)正常生产阶段注意观察提升管压差情况如果过大及时对蒸汽注入量、进料量等进行调整。

4 整改后运行情况

CPP装置于4月22日重新开车,11:30转剂,两器流化正常,12:50进料,乙丙烷裂解炉同时开车,压缩机升速反应岗位控制放火炬及时沉降器压力没有波动。提升管分布板压差4 kPa。由于人字板减少至5块,汽提段的密度高达700 kg/m3,再生斜管催化剂密度350~400 kg/m3波动,待生斜管出现摆动,幅度达1.5 cm, 频率每分钟为3次,经分析原因是汽提段催化剂密度过大,斜管出现架桥,到一定密度出现振幅性塌方,引发待生斜管立管振动,经过3 d调整,减少汽提段藏量,增加汽提段底部蒸汽量,加大待生斜管拐弯处松动气量,汽提段的密度降至550 kg/m3,待生斜管密度降至300 kg/m3,振动状况得到解决,生产运行正常。

5 遗留问题

因汽提段反应器器壁已拉伸减薄,目前还不具备整改条件,只能维持继续开车,虽然采取些措施,但还存在风险,同时提出一旦反应器被拉断时的现象及处理手段,防止事故扩大等方案。

待下次停车检修对汽提段内提升管进行更换,壁厚加至16 mm。

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