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化学清洗技术在输油站设备中的应用

2014-03-09张显竹四川达州职业技术学院

油气田地面工程 2014年4期
关键词:煤炉导热油输油

张显竹 四川达州职业技术学院

化学清洗技术在输油站设备中的应用

张显竹 四川达州职业技术学院

热煤炉在长期的运行中,在高温下产生胶质,并附着在管壁中,最终形成结焦。应在清洗的过程中采用化学清洗技术,以提高清洗的质量与效率。热煤炉的清洗程序为:首先是系统放油、安装配管、水冲洗;其次是脱脂除油、油垢清洗、积炭清洗、水冲洗;然后是漂洗与钝化;最后进行调整恢复。油管的清洗工艺采用闭路强制式循环清洗。应用化学清洗技术可及时解决设备在生产中出现的各种结垢问题,提高设备的使用效率,合理利用设备资源,维持设备平稳、高效运行。

输油站;热媒炉;导热油;化学清洗技术;结垢

石油石化设备在长时间的使用中,容易出现严重的结垢现象,从而导致设备的工作效率不断降低,且在长期的结垢中,还容易造成腐蚀穿孔,导致设备无法正常使用,甚至还会引发各种安全事件。因此,需要采取有效的清洗技术,实现对污垢的清洗。以我国山东省东营输油站中的油管、热煤炉为例,介绍这些装置的结垢情况,分析结垢的原因与造成的影响,并对清洗方法、步骤以及清洗后的效果进行介绍。

1 热煤炉导热油结垢现状

在加热过程中,导热油非常容易出现氧化现象,在高温状态下,油品酸值在不断增大的同时,其变化率与运动黏度也会随之增大。在350℃温度下,非常容易出现裂解,设备内壁会产生积炭,对传热效率造成严重的影响,从而导致导热油老化,失去自身原本的功效。油焦垢的堆积,会不断增加管壁热阻,缩小管道内径,增大介质流动压力,在生产中消耗更多的能源,降低设备的使用功效,严重影响到生产进度。

2 热煤炉的化学清洗

热煤炉在长期的运行中,在高温下产生胶质,并附着在管壁中,最终形成结焦。为了提高清洗的效率,应在清洗的过程中采用化学清洗技术,以提高清洗的质量与效率。

2.1 准备工作

首先,要先准备好Cl-质量浓度低于0.2mg/L的自来水,且供水量应大于50m3/h,清洗液的加热方式为电炉加温或蒸汽加温。其次,清洗操作人员在清洗的过程中应对系统的操作、工作流程及其功能等有所了解。

2.2 清洗过程

热煤炉的清洗程序为:首先是系统放油、安装配管、水冲洗;其次是脱脂除油、油垢清洗、积炭清洗、水冲洗;然后是漂洗与钝化;最后进行调整恢复。系统放油就是要将热煤进、出口控制阀关闭,并将孔板拆下,并将放油所要用的管线连好,从而将热煤炉中的导热油排出,并在自然状态下将导热油排尽,且要采用压缩空气将残余油吹扫干净。配管的安装则是要卸去孔板和热煤进口控制阀之间的管节,并在该管节处接上清洗泵中的清洗液入口,在热煤出口控制阀关闭之后,将连接管线断开,以其作为清洗液的出口,同时设置清洗泵站,并将清洗系统的电源、水源等连接好。另外还要设置可行的监测点、取样点与污水排放管线。在进行化学清洗前,还要用水进行清洗,不仅可以将热煤炉中的杂质清洗到,还能实现对各系统、阀门的渗漏现象进行检查。脱脂除油是在热煤炉管道中加入TFTZ—B清洁剂及LX—C36清洗剂,且在加温的过程中进行循环清洗,温度应在80℃以上,清洗时间在8h以上。

对于管道的油污应采用LX2000—005洗油王、LX—TJ017金属油污清洗剂及TFBH—003表面活性剂进行循环清洗,温度为100℃左右,清洗时间视实际情况而定。对管道的积炭可采用TFQX—402渗透剂、LXS—006渗透剂及TFBH—005表面活性剂进行循环清洗,温度为90℃左右,清洗时间为12h。在化学清洗后还要用清水进行清洗,以将管道中残余的污物、清洁剂彻底清除。最后还要采用H3C6H5O7清洗剂、LX9—001缓蚀剂、Fe2+抑制剂及Fe3+抑制剂进行全面的漂洗,温度在85℃左右,pH值为5.0左右,清洗时间为2h。在漂洗工序完成后,最后进行钝化处理。

3 油管的清洗工艺

油管的清洗工艺采用闭路强制式循环清洗,其步骤为:清水顶油循环试压→表面活性剂、碱洗除油→水冲洗→酸洗浸泡循环→水冲洗→漂洗与中和钝化。为了优化清洗效果,提高管线原油的利用率,可以先进行扫线,利用管道泵压将管内介质清除到清洗的管段外部,然后注入70℃洗油剂。洗油剂一般都是碱性水基性清洗剂,可以彻底清除管壁垢表面的油脂。其成分包括:0.5%表面活性剂,3%氢氧化钠,2%分散剂等。由于油脂与水垢相结合,一般都不会产生酸反应,对取样用肉眼无法观察油脂时,可以采用泵打入除垢剂,进行清除污垢。

管道清洗质量的评定方法有多种,在本研究中采取最具有时效性的评定方法,观测管线各部的压力表,分析流量计的变化,控制储罐废液的浊度等,最终确定除垢的终止时间。在管内结垢量比较大,清洗中有时泵压在2MPa的条件下,管线排污端会排出大量的气体。因此,在这个重要环节中为了保证良好的清洗效果,最关键的是严格控制工艺程序。

酸洗后管道的钝化具有关键作用,可使酸洗后管线的腐蚀速度减慢,钝化过程中,将75℃的水中加入3%的氢氧化钠溶液中,成功排出酸洗废液。然后在75℃的水中加以2.5%磷酸三钠,2.5%亚硝酸钠,l%的调和剂,并注入管内。60min后,将会在管壁上形成保护膜,将钝化液排出后,即可联管投入运行。同时,必须进行彻底地清油、除油,管线洗油剂温度达到65℃,才能保证良好的除垢效果,提高清洗的质量。由于盐酸一般都不会与原油发生化学反应,在清洗过程中,可以不排出管道介质,注到下游管道中,进行全面清油,提升除垢质量。

4 结语

输油站系统设备种类多,经过运行的延长,都会产生结垢,降低运行效率,缩短设备的使用寿命。化学清洗技术在石油石化设备中得到普遍应用,它可及时解决设备在生产过程中出现的各种结垢问题,提高设备的使用效率,合理利用设备资源,维持设备平稳、高效地运行。

(栏目主持 杨军)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.4.012

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