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浅谈章村矿选煤厂煤泥水处理系统技术改造

2013-08-15石鑫慧

河南科技 2013年10期
关键词:磁选机压滤机泥水

石鑫慧

(河北冀中股份有限公司 章村矿选煤厂,河北 沙河 054108)

章村矿选煤厂建于1998年,是冀中股份章村矿的配套选煤厂,原为跳汰洗选工艺,2006年进行了重介工艺技术改造,目前采用0-80mm不分级不脱泥无压三产品旋流器分选,煤泥浓缩压滤工艺,入洗本矿高变质无烟煤,2012年实际入洗原煤126 万 t。

1 煤泥水系统存在的问题

章村矿选煤厂压滤车间设有3台压滤机,总压滤面积850m2。浓缩设备为2台NG-30型耙式浓缩机,沉淀面积1413m2,浓缩机入料为精煤与中矸分级旋流器的溢流,分级旋流器的底流由两台高频筛进行粗煤泥回收。

(1)原煤煤泥中超细粒多,脱水难,压滤机处理效率低,完成一个工作循环需50—60min,循环时间随入料性质变化波动较大,导致煤泥水系统能力不足,多次出现堵塞,循环水浓度高等问题,甚至导致压耙子。

(2)煤泥不能全部回收,部分煤泥排入沉淀池,不仅造成资源损失,而且污染了周边环境。

(3)加药环节不易控制,溢流水发灰发白,高粘度煤泥水胶体性质显著,煤泥水絮凝沉降效果较差。

(4)精煤煤泥分级旋流器组分级效果较差,溢流灰分60%左右,溢流量较大,带走部分低灰粗煤泥,底流中,细粒级较多,底流灰分37%,掺入末精煤,使末精背灰严重。

(5)章村矿选煤厂高密度分选要求悬浮液密度达到1.8g/cm3,悬浮液中煤泥含量不得超过15%,这时,悬浮液易脱稳,悬浮液中一直有较多的超细粒来维持稳定性。

2 对煤泥水的分析实验

2.1 精煤泥分级旋流器工况分析

改造前章村矿选煤厂精煤旋流器组是FX350-GJ*8型,对精煤泥分级旋流器组进行试验,试验发现,底流灰分较高,粗精煤泥经过高频筛脱水,在离心机中掺入末精煤,作为精煤销售,较高的灰分使末精煤背灰严重,产品质量难控制,总煤泥量增大时,灰分易超标,这时如果通过降低分选密度对粗精煤泥进行背灰,进一步降低了产品质量稳定性,且造成中煤带煤损失,不科学不合理,要把底流灰分降下来,必须增大分级粒度,根据我矿高变质无烟煤密度大的特点,要增大分级旋流器的分级粒度,又要降低溢流中粗粒级含量和溢流浓度,可考虑更换较小溢流口的大直径分级旋流器,采用多种直径可人工更换的底流口,解决了磨损和堵塞问题,又可根据生产实际,做到灵活控制分级粒度。

2.2 絮凝沉降药剂的选择及投药量的确定

章村矿选煤厂浓缩机溢流水经常发灰发白,肉眼可以看到里面含有灰白色的微粒,这些微粒是矸石在洗选过程中遇水泥化产生的,沉降困难,与水易形成稳定的胶体分散系,增大了循环水的粘度,使循环水作为喷水效果较差,混入稀介进入磁选机后易导致细泥积聚,粘附堵塞磁选槽,我矿生产实际中,在排除磁选机入料浓度和粗颗粒影响时,多次发生磁选机回收困难问题,导致生产系统不能正常运行,多采取补加大量清水并磁选机打倒转清理磁选槽措施。为解决煤泥水絮凝沉降困难问题,章村矿选煤厂工程技术人员进行了大量的尝试,发现我矿宜采用阴离子型高分子絮凝剂,在煤质较好,泥化不严重时候,单独投加PAM-1200效果较好。

试验中,先加入1ml质量分数10%的卤粉,充分混合,再加入2ml质量分数0.15%的PAM充分混合,能迅速形成大絮团,快速沉降,上层水清澈透明,当微细颗粒增多时,这是最佳的药剂制度。

2.3 煤水分离剂的使用

我矿煤泥水亲水性极强,压滤难,能否通过改变煤泥表面性质以降低其亲水性,缩短压滤循环时间,理论上是可行的,我们采用了煤水分离剂对煤泥进行疏水处理,效果良好,针对性强,循环时间缩短至50分钟左右,对煤水分离剂进行经济效益测算,按煤泥现价150元/t,加工费为60元/t计算。药剂单价8200元/t,每月新增药剂费用12.3万元,加药后每月多产煤泥6450吨,价值96.75万元,可多增加利润96.75—60×0.645-12.3=45.75万元,经济效益显著。煤水分离剂的使用减少了煤泥粘滤布问题,煤饼粘度降低,易脱落,加快了捅板效率。

3 压滤能力核算

章村矿选煤厂,去年入洗原煤123万t,预计今年入洗量将达到150万吨,以平均每月入洗12.5万吨为例,原煤原生煤泥含量为22%,不考虑次生煤泥和精煤产品带泥,可粗略计算出平均每月原煤煤泥总量2750吨,平均每天产生煤泥916吨,我厂经过对2台KM300/1600改型,增加了滤板,加大了处理能力,现型号为KM350/1600,目前总压滤面积达到950m2,每天可处理415吨煤泥,还有500吨左右的缺口,按现有压滤机单位面积处理效率计算,需增加1084 m2的压滤面积,根据现场实际,可考虑采用3台面积400 m2的压滤机,可增加1200m2的压滤面积。

4 煤泥水处理系统工艺的改造与完善

4.1 浓缩压滤系统改造

(1)新增3台压滤机及配套设施,在原压滤车间的西侧新增3台KM400/1600型压滤机,增加了2台搅拌桶,及相应的上料系统,使压滤车间总压滤面积增大到2150 m2。新压滤机运转良好,目前每天煤泥产量约950吨左右,回收了全部资源,实现了洗水闭路循环。

(2)对2台压滤机进行改型,共增加100 m2的压滤面积,根据我矿煤泥水特点,取消了部分隔膜,降低了材料消耗,减少了维护量。

(3)增加了自动加药系统,增强了絮凝剂溶解效果,使药效充分发挥,有利与煤泥水沉降,降低了循环水浓度和粘度,减轻了磁选机负担。

4.2 粗煤泥回收系统改造

(1)将FX350-8型精煤分级旋流器组更换为FX710分级旋流器组,提高了分级精度,降低了溢流中粗粒级含量,底流浓度提高,细粒级减少,底流灰分降低至29%,提高了末精煤质量,避免了过分背灰引起的中煤带煤问题。

(2)铺设浓缩机至中矸煤泥桶的管道,同时增设管子到精煤泥桶并在管子上设置阀门,这样充分的利用了现有的粗煤泥回收系统,提高了煤泥水系统的灵活性。

5 小结

通过增设压滤机,增加煤泥水系统的处理能力,实现了洗水闭路循环,完善药剂制度,采用新药剂,不但提高了喷水脱介效果,而且提高磁选机脱泥效率,减轻了磁选机压力,提高了悬浮液的稳定性,使我矿的高密度洗选环境得到改善。

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