敞开式循环水系统经济运行浅谈
2013-06-27高林李为
高林 李为
引言:
合理调配循环水泵台数,大小水泵并联使用,调整浓缩倍数是该化工厂进行经济运行,节能降耗的最佳方式。
一、该化工厂循环水运行情况
该厂循环水主要为精馏塔、合成塔、尾气回收装置提供循环水,整套循环水系统为敞开式冷却系统,所有经过换热装置的回水均回收至循环水池经过降温再输送至用户。
进行经济运行前,该厂的循环水泵维持3台运行,一台备用,浓缩倍数在2.0以下。每天耗电量1000*24*3=72000KW,每天排污量2100t,两者每天消耗费用之和占循环水系统总费用的90%以上。
因此对循环水泵系统及合理排污运行的经济性研究,对于节约厂用电、节约厂用水,提高化工厂运行经济性具有重要的意义。
二、循环水泵的经济运行
2.1、循环水泵的经济运行方式简述
1)调整水泵的运行台数及搭配方案。采用循环量大的循环水泵与循环量小的水泵进行并联使用,或调整同等循环量水泵的开启台数。
2)改变管路系统运行特性,该运行方式最常用的方法是节流,即阀门调节。由于它改变了阀门开度,故增加了管路水力损失,运行很不经济。
3)改变水泵本身特性,最常见的方式为,将工频运转通过增加变频器改变为变频运行,通过变频运行来满足全厂循环水用量无级变化的要求。
三、浓缩倍数
通常循环水的循环率都在95%以上,也即补充水量只有3~5%。提高浓缩倍数不但可以节约用水,也可以减少因排水而流失的药剂量,同时还可以节约污水处理费用,一举多得。
该厂现有的循环水系统为例加以说明。循环水系统容量为2.4×104m3/h,循环水量 R 为 1.3×104m3/h,根据:H 蒸发量=R×α ×ΔT×80%
式中ΔT——该厂循环水进出口水温之差(≈3℃)K——循环水系统的K浓缩倍数α——蒸发因子
H蒸发量=蒸发量 M补水量=补水量 D排水量=排污量
80%为热负荷百分比,根据厂实际情况采用不同百分比
据此可计算出α=0.0018和K=1.32—2.3时系统所需补水量M、排污量 D、(M/R)%、(D/R)%及节水率(ΔM/R)/ΔK。
同时可依据此公式计算出K=3.0—6.0时所需补水量M、排污量 D、(M/R)%、(D/R)%及节水率(ΔM/R)/ΔK,计算结果见表 3。
以下为该厂12年3月~5月期间的浓缩倍数变化情况,采用电导率法计算。 2012.3.13—1.32;2012.3.21—1.36;2012.3.29—1.8;2012.4.06—2;2012.4.11—2.15;2012.4.20—2.3;2012.5.7—3.0
表1 在不同浓缩倍数值下循环水系统的水量参数计算值
表2 在不同浓缩倍数值(3.0-6.0)下循环水系统的水量参数计算值
很明显,从3月13日起,该厂循环水浓缩倍数开始从1.32逐步提高至3.0,由于浓缩倍数的提高,补水量从97.7t/h降低至73.8t/h,补水量每小时减少23.9t,排污量减少23.9t。
按照当地市政用水水费(3.45元/t)计算每小时可节约水费23.9*3.45=82.5元,每月节约水费82.5*24*30=59400元
从从表1和表2看出:
①随着浓缩倍数的增加,冷却水系统的补充水量M和排污水量D都不断减少。
②从表3(ΔM/R)/ΔK中,每提高0.5个浓缩倍数所降低的补充水量的百分比[(ΔM/R)/ΔK]随浓缩倍数的增加而降低,且在低浓缩倍数时,提高K值的补水百分比较明显;但当K提高到4.0以上时再进一步提高浓缩倍数的话,补水百分比就不太明显了,同时会影响到水质。如该厂由4.5提高到5.0时,节水量仅占循环水量的0.019%,因此该厂循环冷却水系统的浓缩倍数控制在3.0~4.0为好。
四、结论
4.1 对于该厂的循环水运行,在不进行变频暨改的前提下,根据外界用水量合理调配水泵台数,大大节省电费;
4.2 合理提高浓缩倍数,建议控制在3.0~4.0之间,有助于节省水资源费。
[1]朱月海主编.循环冷却水 中国建筑出版社,2007年
[2]严冯旭东主编.给排水设计手册第4册“工业给水处理”.北京中国建筑工业出版社,2002年4月