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浅析板桥油田原油集输系统节能降耗的途径

2013-01-29郭建勋王滔孟德钢

资源节约与环保 2013年10期
关键词:输油节电板桥

郭建勋 王滔 孟德钢

(大港油田公司第四采油厂 天津 300280)

板桥油田原油集输系统,是由油井、管道、输油泵和计量站、接转站等组成的一个油气生产、分离储运的综合系统。在板桥油田开发生产过程中,原油集输系统需要消耗大量能源。尤其在中后期生产中,原油含水量增加的情况下,如何利用现有的工艺流程和技术条件,实现原油集输系统的节能降耗,是提高板桥油田整体经济效益的当务之急。

在实际生产中,板桥油田原油集输系统的能耗,主要是电能和天然气。所以,节能降耗工作必须从节电、节气这二个方面入手。

1 节电

离心泵是板桥油田使用较多的一种输油设备,也是原油集输生产中主要的耗电设备。我们知道选用高效节能系列的离心泵,是做好离心泵节能的基础,但在老油田的原油集输生产中,节能降耗不能仅限于选用高效节能系列的离心泵,还应包括对离心泵进行的节能技术改造、确定离心泵的最佳运行区间和应用新工艺、新技术等方面。

1.1 对离心泵进行减级改造

在实际生产中,由于工艺流程或生产参数的改变,使得当原有离心泵的扬程比实际要求要高出许多。这时便可采用减级的方法,达到节能降耗的目的。

减级的原则是:在多级离心泵的前段(低压端)拆下1个或2个叶轮,然后在泵的后段(高压端)对称的拆下1个或2个叶轮。减少的级数,要使离心泵的扬程,比管线的运行压力高出1.0MPa。

近年来,板桥油田对部分接转站进行离心泵减级改造,取得了较好的节能降耗效果。如:板15站减级改造以后,实现月平均节电6385kw·h,板21站减级改造以后,实现月平均节电4082kw·h,板26站减级改造以后实现月平均节电4017kw·h。

1.2 使用变速调速输油

对进站液量不均匀,且进站液量较大的接转站,在使用工频输油时,由于用泵出口阀门控制排量,使得输油泵和管道产生很大压差。压差增大时,导致电机负荷增大,电流上升,造成了电能浪费。另外,工频输油时,不论缓冲罐液位的高低,电机的转速、输入功率都是不变的,这也造成了电能的浪费。在使用变频调速输油时,随着缓冲罐液位的降低,电机转速、输入功率也随之降低,从而实现输油泵的变频节能。

截止到目前为止,板桥油田在原有生产工艺的基础上,已对70%的接转站进行了变频改造。其中:板5站利用变频输油以后,输液单耗由1.17kw·h/m3,下降到了1.04kw·h/m3;白一站利用变频输油以后,输液单耗由 20.1kw·h/m3,下降到了 13.19kw·.h/m3。

1.3 根据电网收费标准,确定泵的运行时段

由于供电电网在不同的时段,实行峰谷段电网收费标准,为达到消峰填谷的节电目的,板桥油田每年都制定出冬、夏季的《接转站输油泵运行时间规定》,按照:峰电时,减少启泵次数;谷电时,增加启泵次数的原则。将间断运行的接转站,尽量安排在谷电时间启泵输油。

例如:板8接转站每天6次启泵输油,每次输油时间为一小时。按照《规定》要求,板8接转站峰电时启泵输油2次,谷电时启泵输油3次,平电时启泵输油1次,让峰电时的启泵时间,只占总启泵输油时间的1/3。同样,对于板6、板14、板14-1等间断运行的接转站,在《规定》的要求下,在峰电时的启泵时间,也只占各站总启泵输油时间的1/3。

1.4 应用新工艺、新技术

原油集输系统的节能降耗,除了离心泵减级、变频输油等节能技术改造以外,应用新工艺、新技术,也是达到节能降耗的一条重要途径。因此,近几年来板桥油田不断加大科研投入,在原油集输系统中引进新工艺、新技术,取得了较好的节能降耗效果。

例如:从2010年开始,板桥油田对近几年管道结垢严重的板5站,应用了量子环除垢技术以后,到2012年板5站输油泵未进行一次除垢大修,且回压降低了0.1MPa,输液单耗下降了0.1kw·h/m3,年累计节电3×104kw·h。

2 节气

在板桥油田原油集输系中,使用的井场炉、干线炉有三百多台,这些加热炉每天要消耗大量的天然气。因此,要在原油集输系降低耗气量,就需要从控制加热炉温度和减少加热炉数量入手。

2.1 确定合理的管线加热温度

由于管道轴向温度梯度的存在,使油流的粘度在输送过程中不断上升,单位管长的摩阻逐渐增大。为控制管道摩阻的增大,根据原油凝固点一般在20-30度之间的特点,管线末端的进站温度,一般控制在比凝固点高出5-10度的范围内。例如:夏季输油时,管线末端的进站温度,控制在35度左右;冬季输油时,管线末端的进站温度,控制在40度左右。

每年的冬、夏季,板桥油田都要对10个接转站输油管线末端的进站温度,进行现场测试检查。对温度在40度以上的输油管线,采取了关小炉火或关炉停火的措施。如:板5接转站安装有4个干线加热炉,测试检查后,夏季停用了3台加热炉,冬季停用了2台加热炉;板8接转站安装有3台干线加热炉,测试检查后,夏季停了2台加热炉,冬季停用了1台加热炉;白1接转站安装有7个干线加热炉,测试检查后,夏季停用了6台加热炉,冬季停用了3台加热炉;按每台加热炉日平均耗气300m3/d计算,仅板5、8、白1等3个接转站年累计节约天然气91.8×104m3。

2.2 实施常温输送

板桥油田地下管道的输油温度,在季节的变化下,温度的变化也很大。冬、夏季的最大温差,可达到40-50度。因此,利用夏季温度升高,满足原油物性需求的特点,停用部分加热炉,实行常温输油,可以有效地杜绝天然气的浪费。

通过实践摸索,板桥油田对符合:液量>10m3/d、含水>60%、凝固点>18℃、粘度<60~70 mPa.s(20℃)等条件的油井,制定常温输送计划,实施常温输送,板桥油田夏季停炉153台,冬季停炉66台,年节约天然气约960×104m3。

2.3 实施优化简化技术改造

在油井较多的井场,可对井场的输油管线,实施优化简化技术改造。方法是:先在井场铺设一条集油管线,然后把每口油井的输油管线,T接进集油管线进行集输生产。通过油井远程信息监控系统,对每口油井的油气产量进行监测,取代原有的计量站,停用每口井的井场炉、干线炉和计量站的外输炉、干线炉。通过减少加热炉的使用数量,来达到节省天然气的目的。

2012年以来板桥油田大力开展地面优化简化工作。截止目前,已对15个井场进行了优化简化改造,停运计量站6座(板15站、板25站、白1站、白2站、白3站,白5站)。待优化简化项目全部实施完成后,预计可停运计量站14座,停用加热炉126台,年节气 1360×104m3,节电 350×104kw·h。

2.4 运用管线通球技术

在单井管线中通球,可以降低回压,提高管线运行效率,是一种替代单井管线加热炉,节约天然气的较好工艺技术。方法是:首先,在管线的两端,安装收发球装置。其次,改变球的形状,用一个圆形的硬质橡胶球,替代在通球管线中通常使用的圆柱形钢丝球。然后,用个小于管线直径的橡胶球进行通球。在实际生产中,通过改变球的形状和减小球的直径,就可以在有90度弯头组成的普通单井管线中通球。

板桥油田共实施单井管线通球20口井,停用加热炉30台,年节约天然气324×104m3。

3 结语

板桥油田已进入生产开发的中后期,为实现原油集输系统中的节能降耗,我们积极探索和开展了一些工作。但原油集输系统的节能降耗工作点多面广,设计专业也比较复杂,除上述途径外,仍有许多其它的途径和方法,值得我们今后去研究和探讨,相信今后的节能降耗工作,会有新的发展和提高。

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