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纳滤膜处理炼油厂循环冷却水排水

2012-12-08平春霞

化工环保 2012年4期
关键词:混凝滤膜冷却水

平春霞,邢 琳

(中国石化 北京化工研究院环保所,北京 100013)

治理技术

纳滤膜处理炼油厂循环冷却水排水

平春霞,邢 琳

(中国石化 北京化工研究院环保所,北京 100013)

采用高效混凝沉降—超滤工艺对循环冷却水排水进行预处理后,考察了NF-A、NF-B和NF-C型纳滤膜的运行情况和处理效果。实验结果表明:NF-A膜对COD、Ca2+和Mg2+的去除率均较低,对Cl-没有去除效果;NF-C膜对COD、Ca2+、Mg2+和SO24-的去除率均较高,对Cl-去除率为83.1%,但运行压力较高;NF-B膜运行压力居中,对COD去除率为95.9%,对Ca2+去除率为98.3%,对Mg2+去除率为93.4%,对SO42-去除率为98.2%,对Cl-去除率为67.4%,处理后出水达到循环回用的要求。

高效混凝沉降;超滤;纳滤膜;循环冷却水;排水;废水处理

在循环冷却水系统的运行过程中,由于冷却塔的蒸发、风吹及系统排污等损失,需要不断补充新鲜水[1]。为节约用水及减少排污,通常将循环冷却水排水进行处理后回用。刘发强等[2]采用除浊技术、王科等[3]采用溶气气浮法处理炼油厂循环冷却水排水,但上述方法仅去除了排水中的悬浮物和油等杂质,无法去除排水中的离子。梁建瑞等[4-6]采用超滤—反渗透组合工艺处理电厂循环冷却水排水,处理后出水水质良好,但系统运行成本较高。随着膜技术的不断推广,纳滤膜以其独特的分离特性、相对较低的价格而得到较广泛的应用[7-11]。

本工作先对某炼油厂循环冷却水排水进行预处理,再采用纳滤膜工艺进行处理,处理后出水的电导率、COD和各种离子含量均大幅度下降,水质达到循环回用的要求,实现了节水减排的目标。

1 实验部分

1.1 材料和仪器

超滤膜:SFP2660型,纳滤膜:NF-A型、NF-B型、NF-C型。实验用水为某炼油厂循环冷却水排水,其水质见表1。

表1 实验用水水质

Cond330i型电导率分析仪:德国WTW公司;721型可见分光光度计:上海分析仪器厂。

1.2 工艺流程

纳滤膜处理循环冷却水排水工艺流程示意见图1。循环冷却水排水先经过预处理系统去除大部分的悬浮物、油、胶体和细菌等。本实验采用两种预处理方法:其一为多介质过滤—超滤工艺,多介质过滤设备规格为φ700 mm×1 600 mm,处理量为2 m3/h,反冲洗时间为4 h,超滤膜的膜通量为50 L/(m2·h),过滤时间为30 min;其二为高效混凝沉降—超滤工艺,混凝沉淀装置规格为2 300 mm×1 500 mm×2 800 mm,处理量为2 m3/h ,斜板沉淀池上升流速为1.2 m/h,排污周期为48 h,排污时间为2 m in。循环冷却水排水经预处理后经过保安过滤器进入纳滤膜处理系统,纳滤膜的膜通量为15 L/(m2·h),运行回收率75%。

图1 纳滤膜处理循环冷却水排水工艺流程示意

1.3 分析方法

采用电导率分析仪测定电导率;按照GB/ T11914—1989《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》测定COD[12];按照GB/T7476—1987《水质 钙的测定 EDTA滴定法》测定ρ(Ca2+)、ρ(Mg2+)[13];按照GB/T11899—1989《水质 硫酸盐的测定 重量法》测定ρ(SO42-)[14];按照GB/T11896—1989《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》测定ρ(Cl-)[15]。

2 结果与讨论

2.1 预处理方法对纳滤膜处理系统运行情况的影响

两种预处理方法对纳滤膜处理系统运行情况的影响见图2。由图2可见: 采用多介质过滤—超滤工艺进行预处理时,纳滤膜处理系统运行不稳定,在短时间内系统运行压力上升较快;采用高效混凝沉降—超滤工艺进行预处理时,系统运行压力较稳定。故本实验采用高效混凝沉降—超滤工艺对循环冷却水排水进行预处理。

图2 预处理方法对纳滤膜处理系统运行情况的影响

2.2 纳滤膜处理系统的运行情况

3种型号的纳滤膜处理系统运行压力的变化情况见图3。由图3可见:采用NF-A膜时,纳滤膜处理系统运行压力最低,约为0.3 MPa;采用NF-B膜时,纳滤膜处理系统运行压力居中,约为0.7 MPa;采用NF-C膜时,纳滤膜处理系统运行压力较高,约为0.9 MPa。

图3 纳滤膜处理系统运行压力的变化情况

纳滤膜对各种离子和COD的去除率见表2。由表2可见:NF-A膜的COD去除率为76.0%,对Ca2+和Mg2+的去除率均为77%左右,对Cl-没有去除效果,处理后出水水质较差;NF-B膜的COD去除率为95.9%,对Ca2+去除率为98.3%,对M g2+去除率为93.4%,对SO42-去除率为98.2%,对Cl-去除率为67.4%,处理后出水水质较好;NF-C膜的COD去除率为98.1%,对Ca2+、M g2+和SO42-的去除率接近100%,对Cl-去除率为83.1%,处理出水水质最好。但由于NF-C膜系统运行压力过高,综合处理出水指标和系统压力运行情况,选择NF-B膜进行纳滤处理。

表2 纳滤膜对各种离子和COD的去除率 %

2.3 纳滤处理系统运行稳定性和出水水质

将经过高效混凝沉降—超滤工艺预处理的循环冷却水排水用NF-B膜进行纳滤处理,纳滤处理系统的运行压力见图4。由图4可见:系统运行的前11 d,运行压力稳定在0.70 MPa左右;后期运行压力在0.66~0.76 MPa范围内波动,这是因为纳滤膜已出现污染。

循环冷却水排水经纳滤膜工艺处理后的出水水质见表3。

图4 纳滤处理系统的运行压力

表3 纳滤膜工艺处理出水水质

由表3可见,处理后出水的电导率、COD和各种离子质量浓度均大幅度下降,水质明显优于循环水补水水质,可直接作为新鲜水回用,具有明显的节水减排效果。

3 结论

a)采用高效混凝沉降—超滤工艺对炼油厂循环冷却水排水进行预处理后,再分别采用3种型号的纳滤膜进行纳滤处理。

b) NF-A膜运行压力最低,对COD、 Ca2+和M g2+的去除率均较低,对C l-没有去除效果,处理后出水水质较差;NF-C膜的COD去除率为98.1%,对Ca2+、Mg2+和SO42-的去除率接近100%,对Cl-去除率为83.1%,处理出水水质良好,但运行压力较高。

c) NF-B膜运行压力居中,对COD去除率为95.9%,对Ca2+去除率为98.3%,对Mg2+去除率为93.4%,对SO42-去除率为98.2%,对Cl-去除率为67.4%,处理后出水达到循环回用的要求。

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[12] 北京市化工研究院. GB/T11914—1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法[S]. 北京:中国标准出版社,1989.

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[14] 中国环境监测总站. GB/T11899—1989水质 硫酸盐的测定 重量法[S]. 北京:中国标准出版社,1989.

[15] 中国环境监测总站. GB/T11896—1989水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法[S]. 北京:中国标准出版社,1989.

Treatment of Effluent Circulation Cooling W ater in Refinery Using Nanofitration(NF) M embrane

Ping Chunxia,Xing Lin

(Environmental Protection Research Institute,BRICI,SINOPEC,Beijing 100013,China)

Effluent circulation cooling water was pretreated by the process of efficient coagulation and sedimentation-ultrafiltration. The running conditions and treatment effects of NF-A,NF-B and NF-C were studied. The experimental results show that:For NF-A,the removal rates of COD,Ca2+and Mg2+are lower and it has no effect on the removal of Cl-;For NF-C,the removal rates of COD,Ca2+,Mg2+and SO42-are higher and the Cl-removal rate is 83.1%,but the running pressure is too high;For NF-B,the running pressure is suitable and the removal rates of COD,Ca2+,Mg2+,SO42-,Cl-are 95.9%,98.3%,93.4%,98.2%,67.4% respectively. The treated water can meet the requirements of reuse.

efficient coagulation and sedimentation;ultrafiltration;nanofiltration membrane;circulation cooling water;effluent;wastewater treatment

A

1006-1878(2012)04 - 0339 - 04

2011 - 12 - 09;

2012 - 01 - 14。

平春霞(1979—),女,河北省故城县人,硕士,工程师,主要从事石油化工领域废水处理技术。电话 010 - 59202579,电邮 pingcx.bjhy@sinopec.com。

(编辑 祖国红)

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