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输油变频控制系统在油田中的应用

2012-11-15邵明智大庆油田技术监督中心

石油石化节能 2012年2期
关键词:输油泵输油工频

邵明智(大庆油田技术监督中心)

输油变频控制系统在油田中的应用

邵明智(大庆油田技术监督中心)

大庆油田第七采油厂中转站输油泵采用工频直接启动,存在启动电流过大、劳动强度大、电耗大的问题,为此采用TD2000—4T0750P通用变频器对输油控制系统进行了自动变频控制改造,实现了输油系统的自动恒液位输油,大大降低了人工劳动强度,降低了电耗,节能效果明显。

输油泵 变频器 开环控制 闭环控制 工频控制 恒液位输油

1 系统状况

大庆油田第七采油厂中转站担负着输送原油的任务,每个中转站有3台输油泵、3个工频控制柜,24 h运行。3台输油泵中2#、3#为正常工作泵,1#为备用泵。本次改造工程采用TD2000—4T0750P通用变频器。

改造前输油泵采用工频直接启动,存在以下问题:

1)采用工频直接启动45 kW输油泵时,电流达到200 A左右,而稳定运行保持在60 A左右。长期启动运行,过大电流冲击电动机绕组及绝缘电缆,会产生一定的损害,曾多次出现故障,造成较高的维护成本。

2)从输油泵的运行状况看,泵在额定转速下运行时输油量远远大于实际输油量,只能通过调节阀门开度的办法控制整个输油管网压力,造成阀门前后压差增大,一般阀门损失在20%左右,并且控制精度及可操作性差,操作工须经常调节阀门,劳动强度增大。

3)输油泵长期24 h工频运行时,大量电能消耗在阀门上,造成大量的电力资源浪费。

采用变频一拖二闭环调速方式对工频控制进行了技术改造,改造后具有以下优点:

1)变频器软启、软停:45 kW输油泵在变频器50 Hz启动时,电流不超过60 A,不仅对绝缘电缆、输油泵等具有保护作用,而且减小了对电缆横截面积的要求,大大提高了维护人员的安全因数。

2)节能效果明显:当变频器工作在44 Hz时,45 kW掺水泵输出电流为40 A,而工频工作电流为60 A,长期运行可节省大量电费。

3)输油泵启动平滑,且具有过压、过流、欠压、短路及缺相等保护功能,确保了整个电网及供电系统的稳定。

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4)形成闭环一拖二压力控制,自动调节输油泵的转速,控制精度高,输油状况稳定。

5)接触器、电机轴承、泵机轮、阀门等易损件检修与更换周期明显增长。

6)自动化程度高,减轻了工人的劳动强度。

2 改造方案

由于输油泵在油田输油回路中起着举足轻重的作用,用户对改造工程非常重视,提出以下要求:

◇变频柜能分别控制工频和变频两路,并且互相联锁;

◇变频柜具有开环、闭环设定功能。

恒液位输油系统工作原理如图1所示。

针对用户的要求,对2、3输油泵进行变频一拖二技术改造,采用1台艾默生TD2000—4T0750P变频器拖动2#、3#输油泵。

在总油罐上加装液位变送器,闭环控制时,变送器将检测到的油罐实际液位反馈值与设定液位值进行比较,比较后的差值信号控制输油泵的转速,使液位稳定在设定值上。如果1台变频泵满足不了输油需求,变频器自动启动第2台工频泵,当输油量下降时,变频器自动甩掉工频泵,实现了自动恒液位输油。

采用闭环控制方式时,变频器设定模拟输入端子VRF、VCI、GND 0~10 VDC来控制变频器的运转频率,从而手动调节油位,也减轻了工人的劳动强度。采用工频控制方式时,关掉开环与闭环,直接启动按钮实现启与停。

3 方案设计

针对用户要求,对变频柜进行了如图2所示的设计。

变频控制柜电路分主回路和控制回路两部分。主回路输入电源为380 V、50 Hz,三相交流电源,由空开,变频器输出接触器KM0、KM2,工频输出接触器KM1、KM3及2台电动机组成。控制回路输入为单相220 V交流电源,包括变频器供电、停电,变频器运行、停机,变频器故障复位,PID智能仪和液位变送器的供电和停电等功能。

合空开QF、ZK,使系统上电,电源指示灯HD1亮,合QF2使变频器上电,操作面板显示0000。

3.1 闭环控制方式

首先将转换开关KZ3断开位置(白杠在中间位置),然后转换开关KZ2-1来选择变频2#泵电动机,之后KZ1-1接通变频位置,交流接触器KM0线圈得电吸合,LD2指示灯亮,变频器开始运转。对液位变送器检测到的实际液位值与给定液位值进行比较,比较后的差值信号控制输油泵的转速,当2#变频泵达不到设定要求时,变频器将输出Y1端子,YS1线圈得电,待10 s后仍满足不了设定要求时,YS1触点延时闭合,中间继电器KA1得电,KA1触点闭合,3#工频输油泵启动,当8液位逐渐下降时,变频器自动延时甩掉3#工频泵(2#、3#输油泵逆止阀正常工作情况下)实现恒液位输油。同样,选择3#变频泵时与2#变频泵控制原理相同。

3.2 开环控制方式

首先将转换开关KZ3接通位置(白杠在右侧位置),然后转换开关KZ2来选择2#或3#变频泵,再把KZ1接通,变频器开始启动。通过给定电位器的旋钮来控制变频器的转速,继而可控制管网的压力,保持恒液位输油。Y1、Y2的输出端子则与闭环方式的相同。

3.3 工频控制方式

KZ1接通工频位置,按下SB3按钮,2#工频泵启动,按下SB1停止;按下SB4按钮,3#泵工频启动,按下SB2停止。

当变频器出现故障时,TA—TC触点闭合,变频故障灯亮,触动故障复位按钮,TA—TC触点断开,变频故障灯灭,根据面板故障显示码查找故障原因。

4 调试步骤

TD2000-4T变频器在输油泵调试中参数设置如表1所示[1]。

表1

电位器模拟电压控制非常实用(由于变频器操作面板按键多,易产生失误,不宜操作)。参数设置完后应检查接线是否正确,是否对地绝缘,电位器极性是否接反等,检查无误后方可继续操作。

以上为输油泵参数粗调步骤,经过几小时上电跟踪运行,系统运行良好,满足用户要求。

5 结论

采用变频调速技术恒液位输油控制是油田地区改造的一大趋势,不仅节约了电力资源,而且机械部分检修周期大大延长,减轻了工人的劳动强度,提高了自动化程度。为了保证用户使用放心、质量放心,为该系统建立了质量、技术、节能跟踪卡。从近3个多月的运行情况看,运行稳定,节能效果明显。

[1]艾默生网络能源有限公司.TD2000系列通用变频器用户手册.

10.3969/j.issn.2095-1493.2012.02.011

邵明智,1989年毕业于黑龙江省电子工业学校,从事容量、流量计量检定工作,E-mail:smz680904@sina.com,地址:黑龙江省大庆市让胡路区西宾路552号,163453。

2011-11-12)

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