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基于PROFIBUS-DP现场总线技术的智能化打包机控制系统

2012-10-12罗庚兴

制造业自动化 2012年5期
关键词:高线主站组态

罗庚兴

LUO Geng-xing

(广东松山职业技术学院,韶关 512126)

0 引言

韶关某钢铁厂高线分厂的二高线是2008年3月改造成功的一条全新的现代化的高速线材生产线,二高线精整区主要设备有集卷站、打包机、称重站、卸卷站和PF输送链等。其中打包机由一套S7-300 PLC及远程I/O站点实现控制,HMI采用西门子MP27710″Key实时监控,网络采用PROFIBUS-DP光纤实现各站点间的信息通讯。改造后的打包机控制系统结构简单,减少了系统安装费用并且易于维护;实时监控打包机的状态,及时了解和处理打包机故障,同时维修人员对设备进行监控和及时发现设备所存在的隐患,及时采取有效措施,对避免事故的扩大化和设备维护造成很大的麻烦。大大减少了设备的运行和维护成本。

1 系统拓扑结构及配置

打包机是一套非常复杂的机电液一体化的全自动控制的设备。打包机的PLC系统是由一套S7317-2PN/DP和七套ET200S及一套MP277组成,其拓扑结构如图l所示。根据打包机工艺流程和生产过程对控制、管理的要求确定直接控制层和操作监控层的设备配置。

1.1 直接控制层的设备配置

直接控制层的主要设备是控制站,其应用功能是输入、输出、运算和控制。共设计了一个PLC主站,七台远程分布式I/O站,合计约273个点。

DP主站是控制中心。本系统DP主站选用CPU 317-2 PN/DP(订货号:6ES7317-2EK14-0AB0)。主站DP =2,有一块4MB的MCC卡、一个MPI/DP口和一个PROFINET口。DP口用于连接到DP耦合器,与其他从站进行通信。NET口通过RJ45双绞线连接到编程单元PC。

ET-200S是一款按位模块化、防护等级为IP20,同时支持PROFBUS和PROFINET现场总线的分布式I/O从站。可以连接包括数字量、模拟量、高速计数器、步进、电机启动器和变频器在内的所有模块。

图1 打包机DP网络拓扑图

A101、A201、A202、A203、A204、A205这六个从站,均选用6ES7151-1AB02-0AB0 ET 200S IM 151 光纤接口模板,可扩展63个模块。A11从站选用6ES7151-7AB00-0AB0 ET 200S IM 151 带CPU 光纤接口模板,集成24KB工作内存。

A101从站,DP=11,用于主控台的本地控制和用户接口。A201从站,DP=21,用于线库、升降台、压板I/O箱的控制。A202从站,DP=22,用于打包单元1&2、便携面板、公共功能I/O箱的控制。A203从站,DP=23,用于打包单元3&4、便携面板、公共功能I/O箱的控制。A204从站,DP=24,用于喂线单元1-4、本地控制单元1-4、公共功能I/O箱的控制。A205从站,DP=25,用于压板、线导架I/O箱的控制。A11从站,DP=8,有一块64KB的MCC卡,用于液压站单元PLC的本地控制及与主控台接口。

1.2 操作监控层的设备配置

操作监控层的主要设备是HMI,其应用功能是操作命令的输入、运行状态的输出和故障信息的监视等等。HMI选用西门子公司的6AV6643-0DD01-1AX1 MP27710″Key多功能面板,该面板操作方便、性能优越,有6MB用户存储器,64K色,分辨率640×480,36个功能键,可以用作直接按键,集成有1×RS422/485、2×USB1.1、1×Ethernet接口。

1.3 通信网络的设备配置

主站PLC与监控HMI和OBT光纤终端之间采用PROFIBUS-DP铜电缆实现通信,这部分的信号主要在主控室内,受现场的干扰较轻。选用6ES7972-0AA01-0XA0 DP中继器实现通讯信号的耦合。现场采集的输入信号和主站发出的控制信号由各从站集散,这部分信号分布在打包机上和液压站,受现场干扰比较严重,因此选用光纤来传输信号。OBT光纤转换器选用西门子公司的6GK1500-3AA00。

2 PROFIBUS-DP通信功能的设计

主从站之间的通信数据交换信号主要有:通信正确信号、急停信号、液压泵的启停、运行、封锁和故障信号,循环泵和加热器的启停、运行、封锁和故障信号,油位、油温高低检测信号,油温值,等等,这些信息均通过PROFIBUSDP网络传输。DP网络采用屏蔽双绞铜线或光纤两种传输电缆。在总线的两端为了防止浪涌,接有终端电阻,实际使用时,应注意将位于中间节点的接头终端电阻置于OFF位置。

2.1 网络的组态设计

2.1.1 组态CPU 317主站

在STEP7中创建打包机控制系统的项目“PCMH”,在项目下生成一个S7-300的站。进入HW Con fig界面,在2号槽插入CPU 317-2 PN/DP。考虑打包机控制系统的通讯距离在200m以内,设置PROFIBUS的传输速率为1.5Mbps,行规为DP。在电缆选项卡中,设置光纤电缆的OBT数目为1,电缆长度0.1km。在MPI/DP的属性窗口的“工作模式”选项卡中,选择该站为DP主站。完成主站系统的组态。

2.1.2 组态ET200S从站

在主站硬件组态界面的硬件目录下的“PROFIBUS-DPET200S”文件夹,选择接口模块6ES7151-7AB00-0AB0 IM153-1 F0 Standard,拖曳图标“”到PROFIBUS(1):DP总线上,设置该从站的地址为11;标识栏设为A101。选中从站11,从硬件目录下的“IM153-1 F0”文件夹中,按订货号依次插入电源模块、数字量I/O模块等,完成从站11的组态。用同样的方法,完成从站A201到A205的硬件组态。在组态时,STEP 7自动分配DP从站的输入/输出地址,就像访问主站内部的输入/输出模块一样,DP主站的CPU通过这些地址直接访问他们。

2.1.3 组态ET200S /CPU智能从站

ET200S IM151-7是智能从站。先在项目下插入一个S7-300的站点,取名“液压站”。从硬件目录下的“PROFIBUS-DPET200S”文件夹中,拖曳IM 151-7 CPU F0(订货号6ES7151-7AB00-0AB0)到硬件组态界面。然后从4号槽开始依次插入1个电源模块、9个数字量输入模块、1个模拟量输入模块和7个数字量输出模块。将该站地址设为8,并设置为DP从站。编译保存组态数据。在主站硬件组态界面,从“PROFIBUS-DPConfigured Station”文件夹中,拖曳图标“”到PROFIBUS(1):DP总线上。“DP 从站属性”窗口,“连接”选项卡中,选中IM151/CPU F0,点击“连接”按钮,将该站连接到DP网路中。

编译保存主站的组态数据。组态好的PROFIBUS-DP网络如图2所示。

图2 组态好的PROFIBUS网络

2.2 主站与智能从站主从通讯方式的组态

DP主站不是直接访问智能DP从站的输入/输出信号,而是访问CPU的输入/输出地址空间的传输区,由智能从站的CPU处理该地址区与实际的输入/输出之间的数据交换。主站与智能从站之间的数据交换是由PLC的操作系统周期性自动完成的,不需要用户编程。

主从站之间的通信连接和数据交换区组态如表1所示。路径:DP从站→“组态”→“新建”→对话框,按表1的内容设置通信模式、输入输出地址、交换区长度和单位等参数。

表1 DP主从通信地址的组态

3 HMI监控界面开发

WinCC flexible 是一种前瞻性的面向机器的自动化概念的HMI 软件,它具有舒适而高效的设计。WinCC flexible 综合了下列优点:直接的处理方式、透明性和灵活性。

HMI 是人(操作员)与过程(机器/设备)之间的接口,采用西门子MP27710″Key实时监控,主要完成以下任务。

1)设备控制画面:虽然S7-300能实现在现场总线上的数据采集和控制信号的输出,且具有一些控制算法,但复杂的控制功能仍然需要在上位机上实现人工控制,在界面中点击相应设备按钮即可对设备如变频器、变流器等进行单独控制;

2)信息显示画面:主要显示当前运行状态信息,如电机的速度、变频器的运行频率以及一些故障信息;

3)实时报警处理:对系统实时采集的数据进行判断,发出报警信号,并按技术要求进行处理、自动进行相应设备控制;

4)报表打印及数据曲线显示等。

图3 打包机主控画面

打包机的实时监控画面共18幅。设备控制画面有打包机主控画面(如图3所示)、4个打包头控制画面和液压站控制画面等。信息显示画面有打包头状态画面、打包头工作过程画面、打包头设置画面、打包机状态画面、打包机工作过程画面、压实设置画面、与PF线通信状态画面和PROFIBUS通信信号状态画面等。实时报警画面有打包头故障显示画面、压实过程故障显示画面和液压站帮助画面等。

4 结束语

韶关某钢铁厂二高线打包机自动控制系统经过改造后,采用了先进的CPU 317-2PN/DP和PROFIBUS-DP网络结构,系统更加紧凑,PLC运行环境得到了有效改善,维护和故障处理更加方便,使高线厂精整区的完全生产自动化成为现实。自打包机投入使用以来,打包机扭结失败率小于0.3%,对于最大盘卷整个过程大约32s。打包后的线卷最小长度大约为600mm,大大方便了盘卷的储藏、运输,提高了产品的包装质量和作业率,消除了产品包装上的质量异议。

[1]廖常初.S7-300/400PLC应用技术[M].北京:机械工业出版社,2005:335-338,108-111.

[2]罗庚兴,宁玉珊.大中型PLC应用技术[M].北京:北京师范大学出版集团,2010.

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[6]徐希康,黄显华,王德堂,王金泉,王公华,郑本光.基于PROFIBUS网络结构的全数字矿井直流提升电控系统[J].工矿自动化,2002(6):26-28

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