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二类油层聚合物驱综合调整方法研究

2012-08-15黑龙江贾玲珠

职业技术 2012年9期
关键词:产液口井含水

黑龙江 贾玲珠

黑龙江 贾玲珠

二类油层由于本身发育不好,油层非均质性严重,层间及平面矛盾突出。本文以北二西西块二类油层为例,根据二类油层不同注聚时期存在的问题,采取了有针对性的综合调整方法:注聚前深度调剖缓解油层层内矛盾,分层注入缓解油层层间矛盾,措施改造提高油层渗流能力,注聚过程中及时进行方案调整使聚驱效果达到最佳。通过这一系列的综合调整,使得二类油层聚合物驱油取得了较好的开发效果,同时也为其他注聚区块的注聚开发提供了理论依据。

1 注聚过程中存在的问题

1.1 二类油层非均质性严重,平面及层间矛盾突出

从沉积类型可以看出,北二西西块二类油层70%以上的沉积单元属三角洲前缘相沉积,其特点是河道砂发育规模小,河道宽度明显变窄,多呈条带状;河道与河间砂交错分布,井间连通关系复杂,油层非均质性严重。

从平面上看,二类油层油水井间河道与河道的连通比例小,仅为30.5%,较葡I组低24.7%,而且河道内连通方向以单、双向为主,多向连通比例只有32.9%,较葡I组低36.2个百分点。河道砂与非河道砂的连通比例较高,为40.3%,平面矛盾较为突出。

从纵向上看,二类油层平均单井射开层数5.9个,砂岩厚度19.7m,有效厚度14.8m,渗透率0.447μm2。射开油层层数多,各小层发育厚度及渗透率存在较大差异,层间矛盾突出。

1.2 中低渗透层厚度比例大、水淹程度低

全区的平均有效渗透率为0.429μm2,渗透率比较集中分布在0.1μm2~0.40μm2区间上,有效厚度比例达到50.1%,中低渗透层厚度比例大,低未水淹厚度比例占全井的50.2%。

1.3 注聚过程中聚合物堵塞地层

聚合物溶液注入地层后,地层中的阻力系数随着注入量的增加而不断增加,使得油层渗流能力下降,特别是中低渗透层,容易发生堵塞,从而使聚合物溶液延高渗透层注入,聚驱效果差。从16口井产液剖面资料看,中低渗透层产液能力低:渗透大于0.8μm2的油层,产液厚度比例达到28.5%;渗透小于0.3μm2的低渗透油层,产液厚度比例仅为8.2%。

2 注聚过程中采取的综合调整方法

在注聚过程中,我们根据不同时期存在的问题,采取了针对性调整:

2.1 注聚前深度调剖,缓解层内矛盾

在层间渗透率级差大且存在高渗透层的井区,聚合物驱调整注入剖面的作用较小,聚合物扩大波及体积的作用得不到充分发挥,聚合物驱油效果差。因此在注聚前采取深度调剖是解决聚合物延高渗透层注入的有效办法。从注聚前实施深度调剖13口井的注入剖面看,渗透率大于0.5μm2的吸水厚度及相对吸水量下降,渗透率小于0.5μm2的吸水厚度及相对吸水量增加,由此可见调剖能有效地堵塞高渗透油层,提高低渗透油层的动用程度,扩大注入液波及体积,起到改善层内矛盾的效果。

2.2 实施分层注入,缓解层间矛盾

根据数值模拟及一类油层注聚经验,分注好于笼统注入,而且分注时机越早越好,据此在空白水驱阶段实施分注16口井,注聚初期实施分注8口井,注聚见效初期实施分层注入63口井,在低值期及含水回升期,根据剖面情况及时对层间矛盾大的注入井实施分层以及进一步细分和重组,从吸入剖面可以看出,分层调整后,聚合物溶液扩大了波及体积,层间矛盾得到缓解。

2.3 实施措施改造,提高聚驱效果

注聚过程中,随着渗流阻力的增加,采出井产液量不断下降,注入井注入压力上升。为弥补产油下降,我们对产液能力低、产液量下降幅度大及油层堵塞的采出井实施压裂;为改善注入井注入状况,对注入压力高注入困难的注入井实施增注措施改善注入状况。

截止目前,共对22口采出井实施压裂,平均单井日增液40t,日增油9.1t。通过压裂提液,不仅能够提高采出井的产油量,而且能够增加低渗透油层的动用程度,降低其阻力系数,从而缓解周围注入井注入困难的问题;对注入井实施措施改造41口井,其中实施压裂11口井,解堵30口,通过这两种措施,注入井的注入状况得到改善,注入质量变好,同时由于注入压力的下降,有了很大的方案调整空间,聚驱效果得到改善。

2.4 注聚过程中,及时进行针对性方案调整,使聚驱效果最佳

在注聚过程中,方案调整是整个注聚过程中最常采用的调整方法,在不同注聚时期采取不同的调整思路,能够促进采出井见效、延长低值期、最大限度的提高聚驱驱油效果。

在注聚初期,为了促进聚合物溶液注入地层,扩大波及体积,方案调整以提高注入井注入强度及浓度为主,这样做不但可以加快油井见效速度,还可以减小采出井产液量下降幅度,增大增油幅度,提高聚合物驱采收率。注入井方案调整84井次,日实注增加771m3,配比由1:3.9调整为1:3.5。

进入低值稳定期后,为了延长含水低值期,一般不会对注入井的配注强度进行上调这样做容易使聚合物在地层中推进速度过快,造成油井的含水回升期提前,缩短含水低值期,而是采取提高注入浓度的做法,促进采出井进一步见效。注入井方案调整155井次,日配注减少236m3,日实注减少 8m3,配比由 1:3.6 调整为 1:3.1。

进入含水回升期后,为了控制含水回升,一般对注入井上提注入浓度,同时下调注入强度,以缓解聚合物推进速度,延长聚驱见效时间。注入井方案调整759井次,日配注减少2430m3,日实注减少2630m3,配比由1:3.2 调整为 1:1.7。

通过一系列的针对性综合调整,取得了较好的聚驱开发效果,该区块在注聚三个月后开始见效,低值期保持15个月,含水回升期,含水回升速度较数模预测慢3.04个百分点。

3 几点认识

3.1 针对二类油层存在的问题采取针对性综合调整可以提高聚合物驱油效果。

3.2 深度调剖可以改善油层层内矛盾,分层注入改善油层层间矛盾。

3.3 措施改造能够改善油层的渗流能力,提高采出井产液能力及注入井注入能力。

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