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预防加热炉露点腐蚀措施探讨

2012-01-26杜俊杰霍朝阳

中国设备工程 2012年9期
关键词:预热器露点加热炉

杜俊杰,霍朝阳

(天津石化公司工程质量监督站,天津 300270)

一、低温露点腐蚀机理

在燃料油或燃料气中的硫燃烧后产生SO2,其中1%~3%在燃烧室中与氧进一步结合形成SO3。当烟气温度降低到400℃以下,SO3与烟气中的水蒸汽化合成硫酸蒸汽,当硫酸蒸汽凝结到炉子尾部受热面时即产生低温硫酸腐蚀。因此烟气的露点腐蚀实质上是硫酸在设备低温部位凝结造成的腐蚀。由于凝结的硫酸浓度和温度都较高,腐蚀非常剧烈,很多加热炉和锅炉尾部的换热管数月就被腐蚀穿孔,腐蚀产物和灰垢粘结造成严重积灰堵塞,恶化工业炉操作状况,降低了加热炉的热效率。

二、减轻低温露点腐蚀的措施

1.建立燃料质量监测制度,控制燃料的纯净度

重视脱硫设施的设置是降低露点腐蚀的基本要求。操作人员应时刻关注脱硫装置运行效果,坚持按时对燃料质量进行监测分析,并根据燃料中硫含量的变化,及时对排烟温度设定值进行调整。

为防止露点腐蚀,从燃料脱硫方面改造加热炉可以起到事半功倍的效果。中石化炼化企业改造加热炉时正在逐步进行这方面的工作,如燃料渣油改天然气、逐年增加天然气脱硫设施改造投入、严格燃料脱硫质量监测等。在制度管理上,内部网络已经实施了实时燃料成分查询,热效率实时监测等在线监测系统,在加热炉管理上也发挥了重要作用。

2.采用低氧燃烧,严格控制燃烧过剩空气量

要实现低氧燃烧就必须保证加热炉的严密性,炉体泄漏可分为向外漏和向内漏两种。向内漏包括漏水和漏气,漏入的雨水在炉内产生瞬间气化而损坏衬里;漏气是指外界冷空气的漏入,它不但不参与燃烧,使烟气中的氧含量增加,降低炉效,还会加剧炉管的氧化、降低炉膛温度和增加烟气中氮氧化物生成量等。向外漏即在炉膛出现正压操作时高温烟气向外泄漏,造成热量损失,并导致炉墙外壁钢结构的局部过热。

因此应建立加热炉定时巡检制度,以减少烟道、看火门、防爆门及各连结处漏风,特别是减少炉膛漏风,并严格控制每一个燃烧器的进风量。需要强调的是,低氧燃烧必须在保证燃料能完全燃烧的前提下进行,科学合理的配风,以便能在较小的氧富裕度下达到最稳定和最经济的燃烧效果。

3.建立定期清洗和维护燃烧器制度,必要时改造燃烧器

燃烧器投用后,火嘴处常出现结焦、喷孔堵塞、喷孔不对中等现象,如不及时处理会影响燃烧效果。因此,应建立定期清洗和维护制度,加强安装质量检查和日常维护工作。

要想有质的飞跃,对硬件进行升级改造是必要的。如某企业焦化加热炉改造前炉膛过剩空气量一直较高,过氧空气系数在1.3以上。把过氧空气系数调低后,CO检测值有大幅升高现象,表明燃气没能充分燃烧、炉膛温场分布不均。当对燃烧器进行改造后,原加热炉炉底26台燃烧器全部更换为小能量、扁平焰、低NOx气体燃烧器,燃烧效果大为改观。

(1)原燃烧器为单台单火嘴结构,共计26台,26个火嘴;新型燃烧器为单台三个火嘴结构,共计36台,108个火嘴。火嘴数量较原来大为增加。

(2)实现了小能量燃烧,使炉膛温场分布更为均匀,加热炉火焰更加整齐,炉管热强度趋于均匀,减少了火焰发软、发黄的情况。

(3)实现了小火苗、齐火焰燃烧,避免和减少了舔烧炉管现象的发生;NOx的生成量大为减少,使烟气排放更为符合环保要求。

4.定期、规范吹灰

根据燃料的品质、燃烧质量及炉负荷等因素,正确设定吹灰器的工作程序;严格按其设定的工作程序进行吹灰,吹灰器出现故障应及时消除。定期对空气预热器进行除灰清理可以避免露点腐蚀、换热效率降低。

5.防止局部露点腐蚀

有些单位对局部冷点区域露点腐蚀问题重视不够。局部冷点露点腐蚀,多为设计问题或维修失误所致,使局部保温失效,造成局部区域烟气温度处在露点之下,从而产生局部露点腐蚀,发生部位一般在烟气换热或排放末段。

如某300万t/年常减压装置加热炉空气预热器于2005年更换,8月下旬装置开工投运。从2006年1月下旬开始炉膛负压逐渐下降,出现空气预热器堵塞现象,经检查,发现空气预热器热管段堵塞严重,热管翅片严重腐蚀。

经测定,常减压炉的酸露点在120℃左右,由于预热器换热设计是烟气和空气逆流换热,虽然换热效率较高,但其烟气末端热管工作温度最低,管表温度只有121℃左右,已到露点,易发生局部露点腐蚀。由于入口空气没有预热,因此冬季换热面温度低于121℃,极易发生露点腐蚀并积灰。

对于因结构设计或保温失效造成的局部冷点区域露点腐蚀问题,除了优化设计,及时修复保温外,还可以利用增加加热盘管的方法,通过提高空气预热器入口的空气温度,来保证低温区域烟气温度始终处于露点腐蚀安全温度之上,防止局部露点腐蚀的发生。

三、结束语

综合利用各种防露点腐蚀措施,尤其是从源头、从腐蚀机制上消除露点腐蚀因素,对于消除露点腐蚀、保障设备安、稳、长、满、优运行具有良好的效果。

以前露点腐蚀较为严重的焦化车间,采取上述措施后,排烟温度基本维持在155~170℃,不但为保持加热炉的高效率打下了基础,换热器维修也由半年一修提高到3年一修,加热炉空气预热器使用寿命大大延长,露点腐蚀控制工作取得了良好的效果。

[1]钱家麟.管式加热炉(第二版)[M].中国石化出版社.

[2]郭拂娟.红外热成像技术在石化行业中的应用实例[J].中国设备工程,2008.5.

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