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洗毛用水方式的探讨

2011-10-19利华宁波羊毛工业有限公司

河南科技 2011年12期
关键词:排泥羊毛泥沙

利华(宁波)羊毛工业有限公司 江 涛

洗毛用水方式的探讨

利华(宁波)羊毛工业有限公司 江 涛

传统的羊毛开、洗、烘联合机的生产过程由开松、洗毛、烘干三环节组成,其中洗毛环节的主要作用是除去羊毛脂、羊汗和砂土等杂质。羊毛在此阶段需经历浸润、加洗剂洗涤、漂洗等工序,在此工序中,除洗剂、温度外,洗毛用水量的多少及用水方式对羊毛成品的品质都有重要影响;同时,在洗毛过程中排放的高浓度废水(COD指标高达25 000mg/L),又影响着后续的污水处理。因此,研究洗毛工艺中的用水方式及设备配置是很有必要的,本文,笔者仅对羊毛洗涤的用水方式及设备配置进行探讨。

目前国内洗毛工厂用得最多的洗毛机是由澳大利亚或者台湾进口,或者是仿造进口的,国产设备由于生产效率低、能耗高、品质不稳定等原因已被逐步淘汰。

一、传统设备存在的问题

1. 洗槽排泥排放时间短。洗槽排泥基本上都是按隔一规定时间开启若干排水阀的方式排放,由于不是连续排放,且排放时的时间很短(一般只有几秒钟时间),致使泥沙在洗槽中停留的时间较长,泥沙容易沉积在洗槽的底部,从而造成槽液的泥沙浓度过高,直接影响洗净毛的品质;如果增加排放时间或者增加排放量,则会增加水及洗剂的用量,进而也会增加生产成本。

2. 排泥水沟堵塞频繁。排放的位置基本上都在生产线的设备底下。生产过程中,洗槽排放的含杂质泥水的浓度非常高,而生产线底部的空间一般不大,泥沙在排泥水沟中很容易造成堵塞,需要人工进行很频繁的彻底清理,一般需要一星期大清理一次,成本较高。

3. 羊毛脂处理不当。大量排放的泥水及其中含有的羊毛脂,使得废水的COD指标高达25 000~30 000mg/L左右,造成废水处理困难、处理成本提高甚至处理不能达标。另外,羊毛脂是高档化妆品的原料,价格高达2~3万元/吨,直接排放,实在可惜。

为了在生产出高品质羊毛的同时,兼顾到经济效益与社会效益,对现有的设备进行改造是很有必要的。针对以上问题,我们参考了国内外的先进工艺后,认为采用外部循环、机外过滤、集中排泥的方式是个比较理想的方法。该方案的主要特点是:增加洗涤用水的循环量,使得槽内的沉泥随时排出机外,同时节约了用水;由于槽内没有了沉泥,去除了排泥进水沟的环节,沉泥在机外经处理后,直接外运;机外循环的同时进行羊毛脂的提取,并对排放废水进行预处理,使得进入污水处理系统的废水COD控制在4 000mg/L以下。

二、具体的设备改造方案

1. 洗一、洗二、洗三3槽的底部加装若干抽泥水管(口径30~40mm,每槽4组),每槽加装1台流量30m3/h以上的离心泵,定量抽取泥水,关闭原有的排水阀。

2. 分别新造30m3、60m3储罐各1台,30m3的储罐为洗一槽所用、60m3储罐为洗二、三槽所用,底部装设大口径的排泥阀。

3. 30m3储罐中的泥水经过沉淀,泥沙从底部的排泥阀定期排放,上清液从溢流孔返回各自的洗槽,作为洗涤用水重复使用。

4. 由于大槽的设计中考虑到泵入的泥水对泥沙的沉淀有扰动作用,故采用了进水处的上部与储水部隔离,储水部的下部采用60°的锥形结构,以加速泥沙的沉淀。

5. 排放的泥沙经处理后接入脱泥设备处理,避免直接进入污水处理系统。

6. 洗二、洗三槽的槽液经沉淀后,上部含油量较高的槽液进入羊毛脂回收系统,进行羊脂回收,处理后的清液回到原来的洗二、洗三槽重复使用。

7. 经羊脂提炼后的重液等废水,经酸化等工艺处理,COD低于4 000mg/L后接入污水处理系统。

三、新增加的工艺流程

新工艺流程如下:

四、增加的设备要点

1. 泵的选择。除了要满足流量的要求,还需要满足能输送含有大量泥沙的污水,我们经过多次实验比较,采用气动隔膜泵,能达到使用要求。

2. 管道的口径。配合泵的管道口径只要按泵的要求配置即可,溢流的回用水管适宜配口径较大的管道。因为尽管经过沉淀,但其中还是含有不少的泥沙等杂质,口径过小,容易堵塞,宜配的口径为75~100mm。

3. 储罐的底部锥角宜小于60°,以利泥沙的快速沉淀。

四、改造成果

设备改造后经1年左右的使用,达到了以下几个目的:

1. 洗涤的效率有较大的提高,由于采用了大三倍的储罐沉泥,槽液中的含泥量减少了大约20%左右。

2. 由于采用了外部循环水工艺(即原直接排放的废水,经过外部沉淀后回用),用水量减少了25%左右,每吨成品的用水平均在18吨左右。

3. 洗剂用量减少5%左右。

4. 设备底部的排泥沟中的积泥大大减少,以前几乎每星期需要清理一次的排泥沟,现仅需二至三个月清理一次,大大减少了工作量。

5. 由于大部分的泥沙在前道已直接处理,进入污水处理系统的废水COD指标从 25 000~30 00mg/L降至4 000mg/L以下,效果非常明显。

五、经济效益分析

新造2套不锈钢储罐及配套的附属设备等,价格大约为人民币60万元; 按800吨月产量计算,一个月节水的费用大约为人民币4万元左右;清理地沟等费用直接节约人民币1万左右。

仅考虑节水费用和清理费用节约两项,就能在一年内收回投资,如果计入污水处理成本及羊毛脂的回收收益,则经济及社会效益更加可观。此方案,设备改造简单易行,投资回收期较短,性价比较高。

经过设备改造的生产线已运行了1年,效果非常明显,达到了预设目的,证明了采用外部循环、机外过滤、集中排泥的方式是可行的。综上所述,对羊毛洗涤的前道设备进行改造,改为外部循环,既有经济上的可观收益,又能起到节能减排的作用。

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