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SHP-01型裂解汽油加氢催化剂的工业应用

2011-09-24孙双印

河南化工 2011年5期
关键词:床层汽油入口

孙双印

(中国石化中原石油化工有限责任公司,河南濮阳 457000)

·生产与实践·

SHP-01型裂解汽油加氢催化剂的工业应用

孙双印

(中国石化中原石油化工有限责任公司,河南濮阳 457000)

介绍了SHP-01型催化剂在中原石化裂解汽油加氢装置上的工业应用情况,对催化剂投用、工业试验标定及再生过程进行了技术分析,SHP-01催化剂具有良好的原料适应性和较长的使用寿命,综合性能优于曾使用过的同类催化剂。

裂解汽油加氢;催化剂;工业应用

1 概述

中原石化公司乙烯车间DPG装置采用美国Lummus公司中间馏分加氢工艺技术设计,采用轴向绝热固定床反应器。粗裂解汽油经脱C5塔、脱C9塔后进行一段选择性加氢脱除二烯烃和苯乙烯,再经二段加氢脱硫生产加氢裂解汽油,作为芳烃抽提原料。原设计能力4万t/a,2000年乙烯扩能改造后达到8万t/a。2003年5月18日,上海石化院研制的SHP-01裂解汽油一段加氢催化剂首次在本装置上开展工业应用试验,第一周期累计连续运行了34个月,催化剂运行平稳,双烯加氢率和加氢选择性高,低温反应活性和稳定性好,原料适应性和抗干扰性能优良,综合性能优于曾使用过的工业催化剂。2006年3月18日,对催化剂进行了首次再生,反应器入口温度从70℃降至37℃,接近新催化剂开车初期入口温度,产品双烯由再生前的每100g 1.0g降至0.5g油以下,显示了优良的再生性能。目前,经2008年第二次再生,该催化剂的总运行周期已达76个月。

图1 中原石化公司DPG装置工艺流程示意图

2 SHP-01催化剂前期应用情况

2.1 催化剂投用

根据“SHP-01催化剂使用说明书”和DPG装置操作法进行催化剂装填、活化、投料开车及正常运行。催化剂实际装填量3422.4kg,实际装填高度3945mm,实际装填密度0.496kg/L。采用湿法活化。下页表1为SHP-01催化剂运行初期一段反应器进出口双烯值(每100g油样反应的顺丁烯二酸酐相当于碘的克数)。图2为SHP-01催化剂与对比催化剂开车初期床层温度分布比较。

表1 开车初期一反进/出口双烯值 g I2/100g油

图2 (开车初期)SHP-01催化剂与对比剂床层温度分布

由上可见,SHP-01催化剂低温双烯加氢活性较高,一段反应器出口双烯值均小于0.5g I2/100g油。在同样的新鲜油空速、循环比和运行时间内,SHP-01催化剂床层无明显热点,热区更分散,有助于抑制催化剂结焦失活,延长催化剂操作周期。

2.2 催化剂对原料的适应性

粗裂解汽油稳定性差,组成差异大,在贮运过程中易聚合生成胶物质等,因此不同装置粗裂解汽油的工况相差较大。考虑到上述原因以及加工能力的限制,本装置此前未曾加工过外购原料。自SHP-01催化剂投用以来,由于加工能力的提高,除加工本公司副产裂解汽油外,同时外购原料进行加工。

表2 外购原料与自产原料运行效果对比

由表2可见,尽管外购原料的胶质和苯乙烯含量远高于本装置副产粗裂解汽油,但一反出口产品的各项指标均合格,说明SHP-01催化剂具有良好的抗干扰性能和原料适应性。

2.3 工业试验运行

SHP-01催化剂自2003年5月18日投入运行以来,第一周期连续稳定运行近3年,工业试验标定数据见表3,工业运行趋势见图3。

表3 工业标定数据(300d后)

图3 SHP-01催化剂工业试验运行趋势图

在运行300d后经连续72h标定,结果表明,在新鲜油空速 2.8h-1、2.3h-1,一反平均出口双烯值分别为0.53、0.32g I2/100g 油,双烯加氢率分别为89.6%、93.1%,双烯加氢选择性分别为 56.8%、55.3%。由图3可见,SHP-01催化剂在第一周期运行了34个月,入口温度仅69℃,出口双烯值1.0g I2/100g油左右,34个月平均出口双烯值小于0.65g I2/100g油。SHP-01催化剂运行结果、标定结果和稳定性优于装置曾使用过的工业催化剂。使用SHP-01催化剂后,在一段反应器未作任何改动的情况下,新鲜油进料由原设计最大11.5t/h提高到16.0t/h以上,即一段反应器加工能力提高了40%以上,目前一段反应器的加工能力可与24万t/a乙烯装置副产裂解汽油加氢配套。

3 SHP-01催化剂近期应用情况

3.1 催化剂首次再生

2006年3月20日,SHP-01催化剂工业试验第一运行周期已达34个月,入口温度为69℃,出口双烯值1.0g I2/100g油左右,未达到常规催化剂需要再生的条件。因生产和工业试验的需要,安排SHP-01催化剂再生。再生过程中催化剂床层无明显温升,说明催化剂结焦情况不严重。SHP-01催化剂再生前后的运行情况见表4。

再生后反应器的入口温度从70℃降至37℃,接近三年前新催化剂开车初期入口温度,产品双烯值由再生前的1.05g I2/100g油降至0.5g I2/100g油以下。由于催化剂再生后表现出来的活性较高,循环比由2.15提高至3.5以上,溴价从20.0g Br2/100g油以上降至16.0g Br2/100g油以下。通过对工况的调整,溴价升至23.0g Br2/100g油以上,选择性明显提高,装置运行平稳。此次再生对催化剂的活性恢复有显著的作用,达到了再生的目的。一段反应器入口温度及出口双烯值均接近开车初期水平,表明SHP-01催化剂再生性能优良。

表4 催化剂再生前后的运行情况

3.2 二次再生后的运行

2008年6月,SHP-01催化剂第二次再生。反应器入口起始反应温度仍控制在40℃,温升30℃,产品质量稳定合格。截止到2009年9月,第三周期运行已达14个月,反应器入口温度小于50℃,温升约35℃,循环比3∶1,出口双烯、溴价指标仍在控制合格范围内。部分数据见表5。

表5 近期一反进/出口部分数据

SHP-01催化剂的总运行周期已达76个月,目前出口双烯、溴价都在要求的指标内,显示出该型催化剂的寿命长和操作性能好特点。考虑到近年多次加工外购1#苯,其经济性也很突出。

4 结论

SHP-01催化剂在本公司DPG装置工业应用,在一段反应器未改动情况下,加工能力提高40%以上,产生了显著的经济效益。运行结果表明,催化剂具有空速高,低温双烯加氢活性和选择性高,床层热区分布合理,稳定性好,对原料的适应性和抗干扰性能良好等优点。SHP-01催化剂再生后性能恢复良好,接近新催化剂的水平。SHP-01催化剂综合性能优于曾使用过的工业催化剂。

TQ032

B

1003-3467(2011)05-0043-03

2011-01-28

孙双印(1964-),男,高级工程师,从事石油化工技术管理工作,电话:13839327912。

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