APP下载

外输泵振动故障分析与处理

2011-08-25潘多艳李俊义

设备管理与维修 2011年9期
关键词:泵体槽钢频谱

唐 伟 潘多艳 李俊义

作者通联:科比技术有限公司 新疆克拉玛依市金龙镇 834003

E-mail:tangwei412@sohu.com

一、概述

石西油田作业区莫北转油站两台外输泵为多级离心泵,型号150GDKS120×8,转速2860r/min;电机功率185kW,转速2982r/min。设备自动变频,正常生产时出口压力在1.0~4.0MPa,出口压力波动频繁,振动值随压力相应发生变化。外输泵安装运行后,泵体的机械密封经常泄漏、失效,轴承未到使用期限就损坏,隔一段时间就要进行大修。外输泵无法正常运行,影响生产,虽经多次维修但仍没得到有效改善。为此,对外输泵进行状态监测,做全面的振动测试和分析,以找出故障原因进行处理。设备测点布置见图1、图2。

图1 测点布置示意图

二、振动监测

利用Enpac2500数据采集器对外输泵的垂直、水平、轴向方向振动测量,两台设备均为变频,设备在较低频率下运行时,振动较小,随着运行频率、负荷的增加(电机的电流与运行频率、负荷成正比),振动呈上升趋势,工频运行时振动最大,设备本体大部分测点振动超过二级报警值7.1mm/s(表1)。包括设备本体基础在内,基础共有3个接触面,对各个基础面分别进行了振动监测,基础测点振动峰值均超过基础相应的标准20μm(表2)。

图2 设备基础测点

表1 1#泵本体各测点振动值 mm/s

表2 1#泵基础各测点振动数据 μm

三、振动分析与故障查找

振动监测结果显示,当泵的电流升至110A时,泵体部分测点振动超过报警;电流升至150A时,电机的振动也有较大幅度的增加,设备的基础振动也有所增加并超过相应标准。两台设备的运行状况相同,故而判断这两台设备均存在故障。

设备本体及基础频谱图显示,其主要振动频率为设备的转速频率,这首先是不平衡的典型故障特点,通过对设备的维修、检查,可以排除不平衡故障(两台泵体经过多次大修,更换轴、叶轮等转动部件,情况仍没有好转)。

通过对泵体基础监测发现,基础的主要振动方向为垂直方向,在水泥基础上共有三层基础面,分别对水泥基础及图2所示的三个基础面垂直方向振动峰值进行监测(表2),越往下振动越大,基础中心部位14V测点振动最大。这不符合基础的振动特点——设备轴承部位振动响应最大,越向下振动越小。基础若有多个接合面,下层的基础振动应小于上层,反之这两个基础接合面存在松动现象。

从现场观察,设备的水泥基础振动较小且表面无松动现象,可以排除水泥基础存在松动的可能性。水泥基础上的矩形槽钢框架没有用水泥进行灌浆填实,其底座的支撑刚度较小,判断这可能是引起振动的主要原因。

相关专业书中介绍基础故障时有一条是结构框架或基础松动的故障,包括:①结构松动或机器地脚,基础平板和混凝土基础差(刚性差);②变形或破碎的砂浆;③框架或基础变形(软地脚);④地脚螺栓松动。

这种松动故障的振动特点是:①频谱图中转速频率占主要成分。②比较每个轴承座水平、垂直方向的振动会发现振动具有方向性。③随负荷的增加振动会增大。

基础槽钢框架没有进行灌浆填实其故障属于基础刚性差,表现出的故障特点也相同。这为上述判断提供了更可靠的理论依据。

四、故障处理

通过以上的分析研究,决定对基础槽钢框架进行灌浆填实。基础灌浆填实前后频谱图见图3、图4。

图3 基础未灌实前测点 4V频谱(2009年11月)

2010年1月在停工检修期间将基础矩形槽钢框架用水泥、沙石进行填实,结果外输泵振动有较大幅度的下降,在工频转速下各测点振动均在标准范围内(表1、表2),达到预期效果,确保了设备安全正常运行。

图4 基础灌实后测点4V频谱(2010年1月)

1 沈庆根.化工机器故障诊断技术.浙江大学出版社出版,1994

2 沈庆根,郑水英.设备故障诊断.化学工业出版社,2006

猜你喜欢

泵体槽钢频谱
管道基坑槽钢支护在水环境治理工程中的应用
基于ANSYS Workbench三螺杆轴头泵泵体设计与试验
槽钢加强T形圆钢管节点的轴向承载性能研究*
ECC-钢桥面铺装层槽钢连接件承载力分析
一种用于深空探测的Chirp变换频谱分析仪设计与实现
一种基于稀疏度估计的自适应压缩频谱感知算法
单级蜗壳泵强度有限元分析
泵体水力模具逆向工程技术研究
一种可移动的充气橡胶制品装置
一种基于功率限制下的认知无线电的频谱感知模型