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烟煤奥亚膨胀度测定的影响因素分析

2011-08-15冯秀云

科技传播 2011年17期
关键词:粘结性小头炉温

冯秀云

山西省地质矿产研究院,山西太原 030001

0 引言

奥亚膨胀计试验是直接测定烟煤粘结性的一种重要的方法,它无须添加任何惰性物。它在区分中等以上粘结性煤,特别是强粘结性煤方面具有其他指标无法比拟的优点。它不仅能反映胶质体的量还能反映胶质体的质。因此,它是研究煤质,指导煤炭开发、生产、加工利用等方面的重要方法。此测定方法可得出软化点T1,始膨点T2,固化点T3,煤的最大收缩度a,最大膨胀度b。整个试验规范性很强,故测定结果受煤样储存时间、煤样粒度、电炉温度场、升温速度、成型模的放置方向等诸多因素影响。

1 试验原理

将试验煤样按规定的方法制成一定规格的煤笔放入膨胀管内,其上放置膨胀杆,然后将装有煤笔的膨胀管放入专用电炉内,以3℃/min的升温速度加热。煤受热达到一定温度后开始热解,首先析出一部分挥发分,接着开始软化析出胶质体,随着胶质的不断析出,煤笔开始变形缩短,膨胀杆随之下降——标志煤的收缩过程。当煤笔完全熔融呈塑性状态充满煤笔和膨胀管壁间的全部空隙时,膨胀杆不再下降,收缩过程结束。然后随着温度升高,塑性体开始膨胀并推动膨胀杆上升,当温度达到该煤固化点时,塑性体固化成半焦,膨胀杆停止运动。以膨胀杆上升的最大距离占煤笔原始长度的百分数作为煤的膨胀度(b);以膨胀杆下降的最大距离占煤笔原始长度的百分数作为最大收缩度(a)。如果膨胀曲线超过零点线后达到水平,则称之为正膨胀;如果膨胀曲线在恢复到零点线前达到水平,则称之为“负膨胀”。煤的性质不同,其膨胀的大小、快慢也就不同。即膨胀杆运动的状态和位置是煤性质(塑性体的量、粒度、热稳定性、析出速度等)的函数。这就是膨胀计试验能够直接反映烟煤性质(粘结性或结焦性)的基本原理。

2 试验测定操作过程

现使用的是微机奥亚膨胀度测定仪。

2.1 控制器操作

1)接通电源,且按“启动”键,(断电恢复时不按)控制器进入自检状态,控制器显示“……Tdy……”;有报警声,按“消音”键消音。约30s后自检结束,控制器显示:试验时间、要求温度、实际炉温和点亮预热指示灯;2)初始要求温度的确定:控制器自检后转入正常运行时,初始炉温若小于40℃,则认为是冷炉启动,初始要求炉温定为20℃,试验时间定为0,经过2min后,以10℃/min的速率升温。若初始实际炉温大于40℃,则认为是暖炉启动,初始炉温将定为初始要求炉温,并自动计算出相应的试验时间,当要求温度到达200℃以后,放慢以6℃/min的速度增加,直到要求的预热温度为止,进入恒温。

2.2 计算机操作

计算机共有5个显示窗口(开始窗口,填写试验资料窗口,试验报告窗口,监控窗口和数据库窗口)可进行自由切换。

1)开启计算机,进入奥亚程序,显示开始窗口。点击开始窗口中“欢迎进入”键,进入试验资料窗口;

2)在试验资料窗口中,填入相关内容。下列几项必须填入:

(1)填写试验编号或样品编号;(2)点击1种运行方式(共有煤笔长60mm,预热温度为300℃、350℃、380℃和煤笔长30mm,预热温度为300℃、350℃、380℃六种运行方式)。当Vdaf%<20,预升温度为380℃;Vdaf%20~26,预升温度为350℃;Vdaf%>26,预升温度为300℃;当试样的最大膨胀度超过300%时,改为半笔试验,即将60mm长的煤笔切掉大小两头各15mm,留下中间的30mm进行试验;(3)如做新试验,在试验报告中点击“清库”键,将上次数据清除;(4)点击试验报告中“监控”键,进入监控窗口。

3)在监控窗口中

(1)显示工作状态和测试参数;(2)监控窗口将绘制整个加热过程中的实际炉温曲线和膨胀度曲线;(3)监控窗口可进行“消音”、“正式升温度”、“计算结果”、“打印”、“保存”和窗口切换等操作;(4)必要时可点击“数据库”按钮,查看数据记录情况。还可进行增加和删除数据的操作。

4)当达到预热温度,控制器进入程序2,恒温指示灯亮,报警,按“消音”键,提示可装入膨胀管。膨胀管放入后,移动传感器活动拉杆①、杆②,使其数值显示在40.0~50.0间固定(目的使测定膨胀度的测定数值在传感器有效测量范围内),经过7分钟后,点击计算机监控窗口上的“正式升温”键,仪器转入程序3,加热指示灯亮,膨胀度将显示相对值零。随后要求温度以3℃/min的速率增加;

5)操作人员认为试验可以结束,则点击“计算结果”和“打印”“保存”,控制器自动停止加热,计算测试结果,打印试验报告;

6)在试验进行到要求温度550℃时,控制器报警,自动关掉可控硅,加热工作也宣告结束;

7)退出运行,点击窗口切换中的“开始窗口”键,转入开始窗口,点击“退出运行”键退出运行,切断电源。

3 影响测定结果的因素分析

3.1 错误的制样,导致试验煤样的粒度组成不符合国家标准的规定

以往试验使用的煤样规定为粒度小于0.2mm的空气干燥煤样,对其粒度组成没有规定。但由于制样设备和操作方法的不同,虽然都是0.2mm以下的煤样,其粒度组成却有很大差别,因而b值亦有差别。研究表明,对细粒煤样来说,由于单位质量的体积大,使得煤笔的压缩度变小,因而测值降低,反之测值变高。因此在国家标准中,对煤样粒度组成做了较严格的规定:<0.20mm,100%;<0.10mm,70%~85%;<0.06mm,55%~70%。

3.2 试样的存放时间过长

煤样在空气中放置时,由于被氧化而使得它的粘结性受到不同程度的破坏,其中对膨胀度b的影响尤为显著。试验发现,b值随存放时间的延长而逐渐下降,煤种不同下降的幅度、快慢不同。变质程度愈低、粘结性愈差的煤愈容易被氧化,存放3d后,b值已有显著性差异。

3.3 炉子的温度场不符合要求

炉子的温度场是指膨胀管内底部向上180mm一段的温度分布。虽然,上下温差越小越好。国家标准中规定0mm~120mm一段温差为±3℃,120mm~180mm一段温差(与基准点相比)为±5℃。由于测定过程中塑性体在膨胀管内沿高度方向是不断移动变化的,所以如果温度场上下温差过大对测定结果无疑是有影响的。如果上下温差超过±8℃,将使b值显著偏高或偏低。因此要定期对电炉的温度场进行检查。

3.4 升温速度的控制不能满足国家标准中的要求

各种煤的膨胀度b值皆随升温速度的增加而增加,但煤种不同影响的程度不同。一般来说升温速度对变质程度低、粘结性差的煤的膨胀度影响较大,而对变质程度高、粘结性强的煤影响相对较小。升温速度快使b值增加,反之降低,所以标准中对升温速度做了严格规定,每分钟3℃,5min内升温误差不得超过±1℃,这是在规范性的煤炭试验方法中,对温度控制要求比较高的一例。经验证明,升温速度控制的不好是试验误差的一个重要来源。

3.5 成型模尺寸变大,超过标准规定尺寸,膨胀管和膨胀杆磨损导致它们之间的空隙变大

奥亚膨胀计试验的规范性很强,成型模、膨胀管、杆的尺寸是否符合标准直接影响测定结果。由于长时间使用磨损,成型模可能变大而超过标准的规定尺寸,用这样的钢模制备的煤笔,体积大且重,膨胀度b就会增加。同样,膨胀管和膨胀杆也会由于长时间的使用磨损,二者间间隙可能超过允许误差(±0.05mm),用这样的膨胀管、杆进行测定,膨胀度就会降低,收缩度就会增加。所以不仅要对新钢模、膨胀管和杆进行认真检查,而且在使用一定次数(一般100次)后也必须按标准规定的方法检查,不合格的必须及时更换。

3.6 成型模的放置方向

试验表明,在制备煤笔时,成型模放置的方向对测定结果有影响。一般来说,小头朝上制备的煤笔的b值比小头朝下制的低,原因是小头朝上时煤笔的打击密度比小头朝下时小。考虑到小头朝下煤笔打击的比较密实,煤样不易从底部外渗,煤笔的尺寸容易保证,所以标准中规定小头朝下制备煤笔。

3.7 打击煤样时,重锤未能自由落下,打击力不符合要求

防止打击杆被卡住的办法主要是在制煤笔时,每打击一次,用手指转动且往上提一下打击杆,只要每次转动且提起来了,打击杆就不会被卡住。

3.8 制备煤笔时每次加样量过多,次数少

3.9 煤笔断,缺等

4 结论

总之,奥亚膨胀度测定属物理性试验,由于煤质本身的复杂性和测定条件的复杂性,试验规范性很强,诸多试验条件都会影响测定结果。所以,在试验中应严格按照国标操作,消除仪器及人为因素的影响,提高奥亚膨胀度测定结果的准确度,确保提供可靠的数据。

[1]段云龙.煤炭试验方法标准及其说明[M].北京:中国标准出版社,1992.

[2]李英华.煤质分析应用指南[M].北京:中国标准出版社,1991.

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