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成品车立体仓库PLC控制系统设计与实现

2010-11-22文元雄徐龙艳

湖北汽车工业学院学报 2010年4期
关键词:立体仓库点数存储器

文元雄,徐龙艳 ,许 辉

(1.湖北汽车工业学院 电气与信息工程学院,湖北 十堰442002;2.襄樊风神汽车有限公司,湖北 襄樊441000)

天籁车涂装成品库作为风神涂装车间生产线的重要组成部分,是一种多层存放成品车身的高架系统,主要是起一个缓冲排序和批量生产的功能。它是计算机与信息管理和设备控制集成起来,能按照控制指令要求自动完成成品车身的存储作业,并能对库存的成品车身进行自动管理,达到存储技术的全面自动化。

从结构上可以分为外围设备和库区设备2个部分,外围设备包括一条生产线(精饰点补生产线)以及与总装配线的连接,主要由提升机、移行机、旋转滚床、举升滚床、侧移链和输送链等设备构成;库区设备由举升滚床、侧移链、积放链、停止器等构成。库区部分有2层,每层由7条积放链构成,总共能够存放42辆车身,在其他自动线出现故障时,库区可以起到一个缓冲的作用;在生产过程中,车身的生产顺序和定单上不一致时,通过对车身入、出库的顺序进行排列,使车身的生产顺序满足定单要求。因此,自动化立体仓库是风神公司管理现代化的重要手段之一。

本课题对风神襄樊汽车有限公司的PBS自动线进行设计,使其能按照中央控制室服务器发布的车身同期生产号进行出入库,并能将移动车载信息传送给中央控制室服务器,同时还具备各种调整调试功能,用于单个设备的运行和调试。

1 硬件选型与设计

在PLC系统设计时,重要的一个工作步骤就是PLC工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。PLC及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型。所选用PLC应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统,PLC的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩短编程时间,因此,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围确定所需的操作和动作,然后根据控制要求,估算输入输出点数、所需存储器容量、确定PLC的功能、外部设备特性等,最后选择有较高性能价格比的PLC和设计相应的控制系统。

1.1 I/O点数的估算

I/O点数估算时应考虑适当的余量,通常根据统计的输入输出点数,再增加10%~20%的可扩展余量后,作为输入输出点数估算数据。根据现场实际需求需要1500左右的输入输出点数,为扩展需要应采用输入输出点数在5000左右的PLC。

1.2 存储器容量的估算

存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小,因此程序容量小于存储器容量。设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,程序容量在设计阶段是未知的,需在程序调试之后才知道。为了设计选型时能对程序容量有一定估算,通常采用存储器容量的估算来替代。

存储器内存容量的估算没有固定的公式,许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量I/O点数的10~15倍,加上模拟I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为1个字),另外再按此数的25%考虑余量。

本课题要求PLC自身计算实现自动选道且同期项目较多,在PLC选型的时候充分考虑到后续项目的进行,如NEPID系统的建立、触摸屏的实现等一系列的功能实现,以及根据客户要求要能随时进行实时监控和调试,以方便技术人员的维修检护。因此本课题的PLC要求是一款运算功能强大,控制方式全面,通信能同时满足Device Net的要求和NEPID系统的建立,支持离线编程方式的大型PLC。且由于控制系统庞大、控制精度较高,因此的PLC的处理速度要求尽可能地快。

根据上述探讨经厂家同意后,最终选择了OMRON公司最新推出的CS1系列产品中,选择型号 CS1H-CPU-65H。

2 软件设计与实现

图1 选道程序设计流程图

立体仓库控制系统是2个基于网络的现场总线控制系统。控制系统由主PLC连接2个Device Net,其中有4组电柜,由总线控制。在2楼出口电柜由远程扩展直接控制,本机上挂以太网用于管理数据和传递车体型号。控制网主要是通过上位机完成对全车间生产线的在线监测,并向设备控制层下达控制指令;最上层是Ethernet网络通过Ethernet网络与公司的企业资源管理 (ERP)系统连接,向ERP系统提供整个车的生产数据。现场总线连接单元在总机架上有2个单元模块。

在这次立体仓库的程序设计在大体上分为3个部分:立体仓库入口、立体仓库的存储楼层、立体仓库出口。一共有6个控制电柜、30多个滚床、4个旋转滚床、30个举升滚床、2个提升机、4条侧移链、14条积放链,可以积放近百台车,从根本上解决了涂装车间和总装车间的作业时间不能衔接的问题。库区选道程序设计流程图如图1所示。

3 系统调试与运行

在系统安装完成之后进行了模拟雪橇走道的测试,分别进行了手动和半自动化自动的测试。在手动测试时,发现一些电机线路相序错误,进行了及时调整。在试完手动操作后,采用铁片使接近感应开关有信号输出,完成了自动部分的测试。

在上述测试完成之后进行了空雪橇的模拟生产测试,在首次测试过程中发现了许多感应开关安装高度有误差,使雪橇超过感应开关感应距离,开关无感应信号。经过多次测试之后,使得感应开关位置调整正确。

进行了现场测试,测试结果表明系统能够满足生产要求,根据现场操作人员的建议,还修改了部分PLC和变频器的参数值,使系统运行更加合理。系统实现半自动运行,能够完成自动选道,车身按照选择自动入库和出库。

PLC与中央控制室联网成功后,PLC根据接收到的同期生产号信息,进行自动运算,实现了PLC自动选道入库和出库,完成自动运行。出库时按照同期生产号最小的原则出库,从而满足同期生产号的顺序要求。

4 结 论

立体仓库控制系统自动化程度较高、数据采集量大、控制站多,因此,对系统可靠性的要求较高。设计达到了用户系统的要求。系统投入运行表明,系统设计合理,运行稳定,可靠、灵活地实现了复杂的连锁任务,具有较高的机电一体化水平。同时,该系统的使用,减轻了工人的劳动强度,减少了设备运行的故障,提高了生产效率。

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