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以创新实现扭亏增盈——记大冶有色金属公司劳动模范、金生铜业公司董事长刘守华

2010-08-16杨运红程丽红

当代矿工 2010年9期
关键词:竖炉阳极板标煤

□杨运红 程丽红

2009年,金生铜业公司在董事长刘守华的带领下,圆满完成6.7万吨阳极铜生产任务,主要能耗指标优于国内水平,其中吨铜天然气单耗仅为91立方米,远远低于国内同行业吨铜天然气单耗120立方米的最好水平,全年实现利润261万元,按大冶有色金属公司绩效考核目标,减亏增盈525万元,一举扭转了公司投产以来连年亏损的被动局面。

2009年,金生铜业公司生产面临诸多不利因素。一是上半年进厂原料严重不足,导致阳极铜厂频繁停产、开炉,生产成本急剧上升;二是由于公司面临整合,员工队伍不稳定;三是下半年原料蜂拥而至,给原料堆放、打包、转运和配料造成很大影响;四是管理人员配备不齐,技术人员缺乏,公司班子成员从成立之初的5人锐减到仅剩刘守华一人。面对困难,作为董事长的刘守华深知,只有围绕“五大发展战略”,突出管理创新、科技创新,走提升冶炼规模之路,做到人无我有、人有我优、人优我特,努力降低能耗,减少排放,提高各项技术经济指标,大幅度降低成本,才能实现扭亏为盈。

管理创新出成果

刘守华首先加强生产组织管理,一方面积极与大冶有色金属公司生产调度部门和冶炼厂联系,了解各种原料进厂的时段、数量和成分,科学组织生产;另一方面以平炉为重点,系统改进工艺,完善计量、化验等检测手段,实现生产全过程控制,使平炉单产达到115吨以上,每炉时控制在24小时以内,并充分发挥竖炉优势,不断调整、优化生产组织方式,使公司独创的竖——平炉联合作业工艺日趋完善,作业手段基本成熟,竖炉化料速度达到20吨/小时,平均炉时12.02小时,日产最高达到536.9吨,使衡量铜精炼工艺性能的核心指标——床能率(指1平方米炉床面积日产量水平)每天每平方米达到16.1吨,远远高于倾动炉和反射炉的国内最好水平,处于国际领先地位。该项目荣获大冶有色金属公司优秀科技项目三等奖,并已经申请国家专利。

其次是加强质量管理,重点抓好冶炼工序的配合与衔接,使公司质量管理水平再上新台阶。阳极板浇铸合格率达到98.52%,同比提高2.39%;阳极板平均品位99.32%,超公司计划要求2.32%;全年未发生一炉主品位和杂质超标的阳极板,为股份公司冶炼厂降低残极率提供了保障。

第三是全面预算管理和“5S”管理等基础管理工作不断加强,继一次性通过“5S”管理整理阶段验收后,公司严格按照整顿阶段执行标准和验收标准的要求,在大冶公司“5S”管理办公室的指导下,结合公司实际,围绕“三化”,抓好“四个结合”,做到“五个到位”,通过内部树标杆,使公司整顿工作规范有序地开展,取得了阶段性成效。在大冶有色金属公司“5S”改善成果展示中,金生铜业公司选送的天然气泄漏监控弹片、更换顶杆用踏板等3项成果分别荣获二、三等奖和优秀奖。在常态化管理中,公司整体通过常态化达标验收,现场管理持续好转。

科技创新降能耗

在国内利用竖炉处理铜电解残极和杂铜,金生铜业公司是第一家,没有现成的经验可以借鉴。为了节能降耗,刘守华带领技术人员经多次考察和论证,提出了在技术改造和新技术应用方面下工夫,通过内部挖潜节能降耗、节支增效的方案。他们首先引入了平炉富氧燃烧系统,使平炉燃烧火焰温度显著提高,熔化速度明显加快,每炉铜的作业时间缩短两个多小时,扣除天然气的费用,一炉铜可以节约成本3000元左右,同时对空气换热器进行技术改造,使空气预热的温度达到200℃左右,年可节约标煤500吨,减少二氧化碳排放量440吨。与此同时,在刘守华的倡导下,公司员工结合“5S”管理,踊跃献计献策,先后对竖炉溜槽、烟道闸门、炉砖等40多个项目进行小改小革。通过不断的科技创新,金生铜业公司2009年阳极铜单位综合能耗仅为109公斤标煤,同比下降47公斤标煤,全年节约标煤3149吨。

为了落实大冶有色金属公司“五大发展战略”和国家节能减排政策,发展低碳经济,刘守华力主新建收尘系统,对平炉烟道和工作门的烟气、粉尘集中回收,提高了铜、金、银的回收率,基本上实现了粉尘零排放,金属回收率超过大冶有色金属公司计划要求,仅此一项每年就可以增利近千万元,创造了可观的经济效益和社会效益。

一年来,在大冶有色金属公司的领导下,刘守华围绕提升冶炼规模,实现节能减排,带领金生铜业公司全体员工困境中求生存,逆境中图发展,以创新的思维科学组织生产,确保公司安全生产实现“六个为零”目标,产品质量稳步提高,主要技术经济指标优于国内先进水平,一举实现了扭亏为盈,为金生铜业公司的发展画上了闪光的一笔。

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