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YCD-4型液压道岔捣固机在既有线“天窗修”中应用的探讨

2010-06-20朱俊斌上海铁路局上海工务段

上海铁道增刊 2010年1期
关键词:紧固件轨枕道岔

朱俊斌 上海铁路局上海工务段

上海工务段管辖线路达1786.8km,其中京沪沪宁段、沪昆线沪杭段、沪春线上下行线正线755.826km,正线道岔654组,管内列车最高允许运行速度250km/h。2009年5月,京沪线沪宁段作业比照客专线执行,全面实行夜间天窗修作业制度,由于受照明、气温、人的生理习惯影响,给作业质量控制带来很大难度。而从添乘仪、动检车、轨检车检查数据来看,道岔区段一直是轨面几何状态控制的难点,因此提高道岔区段作业质量成为重中之重。通过筛选,我们选用了YCD-4型液压道岔捣固机,它适用于43kg/m~75kg/m型道岔及线路捣固作业。本文就此型号液压捣固机在我段使用情况作一些探讨。

1 结构及工作原理

在该机每组由四台(或两台)捣固装置、一个走形架和两个(或一个)下道架组成。捣固装置由底架、双捣柱、横梁、升降油缸、同步油缸、振动轴、油箱、内燃机、油泵、液压控制阀、振架和捣镐组成。单升降油缸控制油箱在双导柱上移动并带懂振架,使捣固镐插入道床或抬起,捣镐由同步缸控制张开、夹紧作业。 发动机通过三角带驱动振架上带有偏心铁的振动轴旋转,产生振动,振动的捣固镐下插、夹紧,使石碴密实。 走行架在钢轨上推行,上层架还可以左右旋转,能使两根主梁始终平行于任何一根轨枕,使四台(两台)捣固装置的全部捣镐均能同时对正规枕下插捣固,从而使工作效率大大提高。 在捣固装置的油箱与振架之间用四个橡胶球联接,橡胶球起了隔振作用。 液压系统仅由一个操纵杆控制。捣固作业时,操作人员用一只手推动捣固机,另一只手始终握住操纵杆,就能实现机器的移动,捣固装置的自由下降,捣镐的拨动下插及夹紧全部动作。

2 使用方法及注意事项

2.1 作业前检查

检查各联结部位紧固件,如有松动或脱落的应配齐和拧紧;检查手压泵工作是否可靠,进出油阀是否关闭良好,如关闭不严,不准上道;检查发动机的燃油和润滑油及捣固机液压油是否符合装置标准;启动内燃机,操作换向阀,做升、降、张、夹动作,试验油缸的动作是否灵活可靠,液压系统有无泄漏,确认整机工作正常。

2.2 捣固作业

将走行架抬到轨道上,走行架与下道架用连扳联接,推动捣固机上道,插好安全销;启动内燃机,调试升降、横移、张夹,无异常后开始作业;操纵换向阀进行捣固作业,操作顺序为:拨动下插→夹实→张开→提升→转移;接到下道命令后,将捣镐张至最大并提升至最高点,关闭内燃机;联接好走行架与下道架的连板;推动捣固机至下道架最外端,落下捣镐,插入定位销;拆开走行架与下道架的连板,将走行架抬下道,放稳(不得侵限)。

2.3 注意事项

作业过程中,注意4个操作人员力求动作协调一致,纵向推进时镐尖上抬必须超过轨枕,防止镐掌碰撞轨枕,更不准用捣镐碰撞轨枕刹车,以防镐板折断;横向移动跨越钢轨时镐尖必须抬至最高点,防止镐掌碰撞钢轨。夹实时防止捣固镐夹在岔枕上。要随时注意捣固机的声音是否异常。紧固件是否松动和油路是否泄漏。若发现异响、异味和其它不正常现象时,应立即停机下道检修。

3 使用效果

以我段上西工区为例,2009年5月使用单根捣固棒,一个作业组10人(其中:车站防护1人,工地防护1人,带班1人,操作4人,平镐窝2人,照明1人),使用效果见下表:

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2009年7 月-8月使用YCD-4型液压捣固机,一个作业组10人(其中:车站防护1人,工地防护1人,带班1人,操作2人,平镐窝2人,照明1人,配合2人),使用效果见下表:

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从上西工区5月、7月的使用效果比较来看,YCD-4液压道岔捣固机采用夹实捣固的方式,平均1min捣固轨枕1.33根,振动捣固棒平均1min捣固轨枕0.637根,大大缩短了作业时间;作业质量上,YCD-4液压捣固机与振动捣固棒的作业有效率平均达到95%以上,而且能在对提速区间道岔成组捣固时,避免单人捣固时里口或外口不实引起的轨面沉降,大大提高了劳动生产率,在天窗修工作中省时省工,减轻了工人的劳动强度。尤其在道岔上作业可以调整捣固方向,不需要再移动捣固架。采用液压机捣固,施工结束后,捣固机就直接放在路基边(不侵入限界),第二天可以直接上道工作,不必每天带出带进。

4 保养与检修

(1)每日班后进行日常保养,具体内容:擦净灰尘油污:紧固各部紧固件(调压螺母除外);消除漏油处。

(2)定期保养,每工作50h进行一次,具体内容:检查或更换镐板轴套,同步缸轴套;焊补镐掌,恢复到原设计尺寸;滤清或更换液压油并清洗液压缸、油箱、滤油器、油管;更换失效的紧固件;重新调整油压为4.0±0.5Mpa;消除漏油处,更换不良密封圈;按汽油机要求进行保养;振动框架注润滑脂(定期保养的要进行性能试验并记入工作日志)。

(3)检修,使用500h之后,对捣固机需进行全棉检查、修理工作,使捣固机各部件和性能恢复到设计水平,具体内容:

①拆开振动架,检查或更换轴承;

②分解液压系统,全面清洗,更换不良部件和密封圈;

③清洗活塞、缸体,拉伤严重的应更换;

④更换全部轴套;

⑤对各零件逐件检查,磨损严重的要更换;

⑥油泵、阀要用测试台进行测试,性能不良者应予以更换或修理;

⑦经检修的捣固机,要经过3h空载和1h的试捣,测试并记录各项技术指标,经确认达到要求后方可使用。

5 改进建议

YCD-4型液压道岔捣固机现在我段已经推广使用,获得现场一致认可,但还存在以下不足,需进一步改进:

(1)重量还是比较大,可以在构造上再改进,减轻上道下道时候的劳动强度;

(2)可以考虑在捣固机上装照明设备,以改变作业环境,提高劳动效率。

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