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充气橡胶坝坝袋改造中复核方法的分析

2010-06-12马振文丁立国

东北水利水电 2010年1期
关键词:坝袋充气式橡胶坝

朱 军,马振文,丁立国

(1.沈阳市浑河管理中心,辽宁 沈阳110011;2.辽宁省水利水电科学研究院,辽宁 沈阳 110003)

王家湾橡胶坝工程位于浑河沈阳城段上游河道上,是一座以拦河蓄水形成连续水面,开发旅游、美化环境、改善自然景观的水利工程项目。工程建成于2004年10月,工程形式为单跨66m的6孔充气式橡胶坝,总长401m,坝高3.5m,防洪标准50年一遇。坝底板采用C20钢筋混凝土结构,宽10m、厚1.5m。坝袋采用二布三胶堵头式无缝彩色坝袋,双锚线螺栓锚固,径向强度520kN/m、纬向强度260kN/m,安全系数11。

1 问题的提出

王家湾橡胶坝底板高程43m,坝顶高程46.5m,正常运行水位47m。因当时设计周期短,考虑安全性因素,内外压比选用0.75,部分项目相对考虑不周。建成后,橡胶坝长期处于高水位运行状态,对上游右岸滨水路及苗圃等设施造成淹没,对岸边冲刷破坏时有发生。为弥补气坝无调节能力的缺陷和坝上过流对下游冲刷的不利影响,2005年10月在1号坝段下游增设了二级消力池及护坦,对下游河岸进行了加固处理。2006年对橡胶坝进行了功能优化改造,将原66m长的6号坝段由气坝改成两孔等宽的充水式橡胶坝,仍采用原坝袋,底板抬高0.6m,在水气坝之间增加了导流墙。对2~5号坝段下游进行了河底防护。在水坝建成后,虽然用水坝调节,使气坝不过流,暂时解决了上游回水的影响。但在阳光直射下,坝袋实际高度达到了4.0m,受风摆影响坝头磨损漏气现象时有发生。工程无法正常运行且安全隐患极大。

考虑到王家湾橡胶坝工程建成仅5年时间,建设成本达到4000万元,如果完全新建或进行大规模的改建都是不经济的,在现有基础上进行局部改造,可最大程度地节约改造成本。为此,提出了仍采用原充气设备、坝袋和锚固槽,只降低坝袋高度的改造方案,并委托相关部门进行复核计算。

2 2种复核方法分析

坝袋改造的复核计算主要经历了2个阶段,应用了2种复核方法,得到的结果却存在较大差异。

2.1 在坝袋与底板夹角为零情况下的复核方法

首先采用的是规范中列举的在坝袋与下游底板夹角ω=0情况下的复核方法,此种方法在新橡胶坝设计过程中被广泛采用。

(1)基本公式

式中γ为水的容重,10kN/m3;α为袋内压比,即内压水头与设计坝高之比;H1为设计坝高,m。

式中T1为坝袋设计径向拉力数值,此次从安全角度出发按原设计数值衰减50%计算,取260kN/m。

(2)验证结果

采用上述方法进行复核,考虑到橡胶坝降低坝高后,仍采用原锚固槽形状发生的变化。从降低坝袋高1.0m开始向下试算坝袋内压比数值和坝袋安全系数,复核是否满足规范要求。经计算和查阅充气式橡胶坝坝袋设计参数表,得出在坝高降至2.7m、内压比0.57、安全系数为7.47最为合理。但《规范》中规定:充气式橡胶坝宜选用的数值为内外压比为0.75~1.10,安全系数为8.0以上。由于试算产生的结果不在规范的推荐范围内,请相关专家进行论证,得出极有可能产生V字流和坝端漏水严重现象,建议进一步研究并进行水工模型试验的结论。

2.2 坝袋与底板夹角不为零的情况

通过进一步分析和查阅相关资料,特别是从2007年10月河南省水利学会橡胶坝学组会议中交流的 《橡胶坝坝袋与下游底板夹角不为零情况下参数的计算》成果获得启示,认识到王家湾橡胶坝为维持锚固槽不变,会出现坝袋与下游底板夹角不为零的情况。使用MATLAB软件,用3次样条插值计算椭圆积分值,进行重新复核,并采用《规范》中ω=0的特殊情况进行验证。计算示意图见图1。

图1 充气式橡胶坝计算示意图

(1)公式

袋壁拉力公式T=R·P,

式中R为曲率半径,m;P内外压差,kN/m2。

坝袋上游面内外压差P=r(H0-y),

式中r为水的容重,10kN/m3;ω为下游坝袋与水平面夹角;y下游曲线任意点纵坐标;H0为内压水头,m;H1为设计坝高,m。

应用椭圆积分公式,上游任一点坐标(x1,y1),

式中E,F为椭圆积分。

(2)验证结果

采用坝高H1=2.5m,原设计内压比H0=0.75H1,ω=0,验证见表1,最大误差0.4cm,在允许范围内,用此方法进行坝袋设计是合理的。

表1 公式验证表

(3)坝袋复核

参数计算:从节约成本方面考虑,橡胶坝锚固槽长度(即是贴地段长度)要求保持不变,为2.53m,在坝高2.5m情况下,采用内外压比0.75,0.8,1.0分别进行复核,见表2。

表2 坝袋复核参数表

坝袋强度复核:橡胶坝原坝袋胶布径向强度520kN/m,正常运行时间是15~20年。考虑橡胶坝已运行4~5年,按最不利情况强度衰减50%计算,坝袋强度取260kN/m时,在内外压比分别取0.75,0.8,1.0时, 计算坝袋拉力对应为 24.397,26.259,33.858,安全系数为 10.66,9.90,7.68。 可见除内外压比采用1.0除外,其它两种情况可满足《规范》提出的安全要求。

坝袋长度复核:橡胶坝原上部坝袋有效长度10.183m,为改造可利用长度,重新锚固所需长度为1.7m,按改造后坝袋有效长度在8.483m以下条件进行复核。根据表2中计算数据,计算坝袋有效长度分别为6.949,6.908,6.849m,都可以满足要求。

综上所述,经计算得出:从坝袋与下游底板不为零的实际情况出发,王家湾橡胶坝仍采用原有锚固槽、坝袋,选用内外压比为0.75,0.80时,将坝高降低至2.5m时的改建方案都是可行的。

3 结语

采用《规范》中常用的方法复核,在此情况下的坝袋应力最为均匀,是新设计橡胶坝中最为常见的一种理想情况,而在实际情况下,特别是在坝袋改造过程中,条件发生变化,一定程度上反映出了此种计算方法的不适用性。所以,在橡胶坝改造过程中,应针对坝体的实际情况,选用与之相适应的计算方法,才能对实际工作起到相关的指导作用。

[1]SL227—98,橡胶坝技术规范[S].

[2]高本虎.橡胶坝工程技术指南[M].北京.中国水利水电出版社,2004.

[3]陆吾华,候作君.橡胶坝设技与管理[M].北京:中国水利水电出版社,2005.

[4]刘要敏.橡胶坝设计与施工浅议[J].河南水利与南水北调,2008,(7).

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