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复杂地质工况下高瓦斯矿井巷道通风技术探析

2023-10-19*张

当代化工研究 2023年18期
关键词:风量瓦斯通风

*张 伟

(晋能控股装备制造集团长平煤业公司 山西 048000)

瓦斯是一种在矿井开采中形成的无色无味的气体,在标准状态下,其密度为0.716kg/m3,透气性是空气的1.6倍,在一定的环境下,其含量高达一定范围,可导致人窒息,严重者可引发火灾和爆炸。瓦斯通常以游离状态或依附于煤的形式存在于煤层中,在开采时,易产生大量的瓦斯气体,若得不到及时有效的通风,在高瓦斯、复杂的地质环境中,将极大地影响隧道的工作效率。为此,本项目以晋能控股装备制造集团为例,在掘进过程中,研究在复杂的地质环境下如何进行有效的通风。在此基础上,应提升通风系统运行的可靠性,根据采场工作的不同情况及时调节风量,从而实现了煤层瓦斯含量的有效控制,确保了煤层的安全。

1.地质概况

晋能控股装备制造集团某矿,采区总长度为1900m,开采面积为2.3km2,其中倾斜长度占总长度的65%。

采区中的煤层赋存较为稳定,伪顶板为碳质泥岩,厚度约2m,正顶板下部为铝质泥岩,自下而上,铝质泥岩在煤层中不断降低,直至变成泥岩;直接顶的厚度变化很大,从2.87m到7.74m不等,老顶以砂、泥两相为主,有明显的西薄东厚倾向。采区煤层以弱粘性、不粘性为主,因其所在区域的地质构造比较复杂,在地壳运动作用下,煤层被挤压、牵引,煤层的整体结构已经被破坏,其内部结构变得松散,在其上部有一定的塑性流。

该矿区共设置了五口进风井、三口回风井,形成了一个完整的整体通风体系。井下通风系统的特点是采用了分段对角机抽放通风的方法。该煤矿属于高瓦斯矿,甲烷的绝对出气量和相对出气量分别为174.71m3/min和24.68m3/t。二氧化碳的绝对排气量为25.84m3/t,相对排放量为4.81m3/t。

103回采工作面共设置了3个巷道,即瓦斯排放巷、回风巷、运输巷。瓦斯排放巷属于顶板巷,它对顶板巷起着先期探矿、先期放气等作用。回风道与运输道都是底板巷,底板巷与顶板巷并联。结合本矿实际情况,发现103采区存在7条断裂,长度在1.4~6m之间。工作面的空气需求量是1719m3/min,在实际的生产过程中,工作面的需求量不得低于下限的10%,也不得超过上限的20%,因此可以得到工作面对空气的需求量在1547~2063m3/min之间。

2.通风技术方案设计

(1)方案设计

①单次掘进通风设计方案。在掘进巷道围岩中喷出的瓦斯量关系到施工人员的人身安全,因此,在巷道内的瓦斯含量不能超过1%。在矿山开采中,选择合适的通风设备或风筒来降低煤巷内的瓦斯浓度,可以保证煤巷的安全开采。第一个方案为一次回采,其原理图如图1所示,在东大巷1180m巷1600m的巷道中进行了试验。

图1 单次掘进通风方案示意图

②分两段掘进通风设计方案。第二类通风方式为分段通风方式,根据各阶段所需空气的不同需求来确定各阶段的通风方式。

该采区运输巷,回风顺槽巷,排放巷三巷平行开挖至700m时,应开挖出一条连接巷,使得三巷互通,这样就可以将整条巷道分成两个部分进行通风,这种方法能有效地缩短局部通风路线,在联络巷中,通过在两条巷道间安装风阀,可对巷道进行调整,达到完全负压的目的。

在第一阶段中,由图2(a)中所示的部分通风系统来对掘进工作面进行通风。第二期联络巷完成后,对联络巷西面的巷道采用完全负压通风,对其他巷道采用局部通风方式,见图2(b)。

图2 分两段掘进通风系统示意图

(2)结果对比

①技术方面。方案一中一次开挖可以实现长距离通风,但随着开挖深度的增大,巷道内的总风阻也随之增大,因此需要进行多次抽采。同时,由于方案一中所用输风筒较长,所以在系统远行的过程中,需要进行大量的维护。在方案二中,将送风分为两个部分,使送风过程变得更短,同时也方便了各部分的管理。由于分步开采的送风筒体积小,极大地提升了维修和保养的便捷性。巷道中风阻的变化整体平稳,可以进行二次集中抽采。

②费用方面。方案一由于空气输送管道较长,因此在施工时,空气输送管道的成本相对较高,而且还需要通过胶带输送机等辅助设备来实现。方案二因为修建了联络巷,所以这一部分的造价是最大的。另外,方案二输风筒的建造和后期的维修成本都要比方案一低得多。通过实证分析得出,备选方案一的成本约为备选方案二的4倍左右。

因此,在巷道通风系统建设中采用方案二。

3.效果分析

(1)试验结果。采用二次采煤工艺在103工作面上进行了施工,试验情况如下:

在第一阶段初期,采用JBT-11型局部通风机及600mm输送风管,在掘进深度至272m时,工作面瓦斯涌出量增大,后巷中瓦斯含量达最大值;现在换成了一台30kW的DF系列对转鼓风机。在图3中,我们可以看到一段时间内的风量和瓦斯涌出量随时间变化的曲线。从图表上可以看到,随着巷道长度的增大,所需要的空气与瓦斯的涌出量也随之增大。

图3 掘进初期掘进长度与风量、瓦斯涌出量关系图

在巷道掘进过程中,瓦斯的排放量持续上升,增加一台30kW对流风机,并在后巷增加一台JBT-11局部通风器,3台风机同时工作,将空气输送到排放巷,排放巷总供风长度为1248m,图4为随着掘进长度的变化,通风量与瓦斯排放量的变化趋势。从曲线上可以看到,随着风扇的增大,气体排放的浓度将达到一个稳定的水平。

图4 掘进中期掘进长度与风量、瓦斯涌出量关系图

可以发现,工作面的进风口空气流量为2100m3/min,回风口空气流量2257m3/min,给整个工作面的通风作业带来一定难度。与此同时,瓦斯含量的的变化与巷道长度呈正相关。在其他工作环境不变的情况下,排放巷中的风机停止运转,煤层瓦斯的涌出速率也随之下降。在排放巷的中段,巷道的风量和瓦斯涌出量与巷道的距离曲线见图5。

图5 掘进后期掘进长度与风量、瓦斯涌出量关系图

副联络巷的开掘地点是沿着排放巷方向,回风方向840n,排放巷最大长度为1250m,采用60kW的对轮风机,将空气送到800m的联络巷及掘进面,采用30kW的对轮风机,将空气送到排放巷,并将后巷中的瓦斯进行稀释。从而使副联络巷贯通,通风模式得到调节,供风系统得到了优化。

二次联络巷施工完毕并贯通后,可大大缩短通风距离,使巷道的通风变得更加方便。与前几次相比,1180巷在距离103联络巷20~110m的距离上都设置了局部换气扇。在完全负压通风条件下,瓦斯含量低于0.05%,通过对部分通风机进行布置,排放巷中瓦斯含量最低可达0.17%,最高可达0.22%,在运输顺槽中瓦斯含量最低可达0.28%,最高可达0.32%。在排放巷回风顺槽中,随巷道长度的增大,采用2个对置式旋风送风,而在输送顺槽中采用2个28kW的2JBT-62风机。对1631m的排放巷完成了改造,在排风巷后方420m的位置设置运输顺槽,并在该段形成一个新的采场,并沿西向进行延伸。

第二段排放巷随掘进距离的增大,整个排放巷开挖完成后,掘进距离与风量和瓦斯涌出量的关系曲线见图6。

图6 全部掘完后掘进长度与风量、瓦斯涌出量关系图

(2)先抽后掘。通过对该矿区的地质调查,发现103号瓦斯排放巷在采煤过程中,排放巷的掘进位置始终在回风顺槽前方150m处,回风顺槽的掘进位置始终在运输顺槽前方200m处。在巷道持续开挖的过程中,煤层中的瓦斯渗出越来越多,这时应从排放巷到回风顺槽成孔,采用先抽气后卸压的方法,从回风方向到输送方向上的长孔,降低了巷道内的瓦斯涌出,降低了巷道内的瓦斯压力。通过现场实测,发现采用抽采方式后,回采20m范围的煤层气绝对流失量降低0.5~0.8m3/min。

排放巷与回风顺槽完全贯通后,在排放巷中形成了19个钻场,其中排放巷14个钻场,91个钻孔,钻井总长度为17km,每年可抽取的瓦斯总量为244.9万立方米。

(3)注意事项。当工作面风道出现出风不畅,风量显著降低时,应立即切断电源,停止有关操作,并迅速将现场人员从进风道迅速撤离至辅助运巷口,并向上级报告。在对通风设施进行管理和维修的时候,禁止采取任何可能会影响到通风效果的行为,例如:一次打开两道风门,擅自调整风窗,改变风量的大小。不能有2台以上的无轨胶轮,不能有130kW以上的总功率。本装置能同时监控工作面中的甲烷、CO、O2、N2、H2等12种气体。为了保证工作面的安全,应在瓦斯传感器上实现高压断电和瓦电源闭锁。

4.结论

晋能控股装备制造集团某煤矿为典型的高瓦斯矿山,其通风系统设计是煤矿安全生产的重要环节,经对各方案进行比较,得到以下几点结论:

(1)针对矿山复杂的施工环境及通风状况,给出了两个施工方案,并对其进行了定量分析,得出了方案二较好的效果。

(2)在东面试验场地,采用“排风巷—回风道—运输道”的施工方法,可调回风管和输送管的收放期,从而提高了施工效率。

(3)经实践计算,在完全负压通风条件下,瓦斯含量低于0.05%,排放巷中瓦斯的含量在0.17%~0.22%之间,在运输顺槽中,瓦斯含量在0.28%~0.32%之间,在巷道内,瓦斯含量满足了通风的需要。

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