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跨海高速铁路结合梁斜拉桥上部结构施工关键技术

2022-10-11叶德炳翁方文

铁道建筑 2022年9期
关键词:钢梁拉索主梁

叶德炳翁方文

1.东南沿海铁路福建有限责任公司,福州 350013;2.中交第二航务工程局有限公司,武汉430040

铁路钢-混凝土结合桥梁采用剪力连接件将钢板梁、钢箱梁或钢桁梁等钢结构构件和混凝土桥面板结合成共同工作的钢-混凝土组合截面,具有良好的经济性,充分发挥了两种材料的优势,可快速便捷施工,在国内外公路桥梁和国外铁路(公铁两用)桥梁中得到了广泛应用。国内已建成铁路斜拉桥采用结合梁的仅有数座,而国内外铁路桥梁中主梁全联长采用钢-混组合梁的斜拉桥未见工程应用先例[1-5]。本文依托国内首座跨海高速铁路结合梁斜拉桥,基于其设计特点及现有施工资源,对上部结构施工方案进行优化分析并应用,形成一套跨海高速铁路结合梁斜拉桥上部结构施工可行的方案。

1 工程概况

泉州湾跨海大桥为国内首座跨海高速铁路斜拉桥,主桥设计为(70+130+400+130+70)m双塔双索面钢-混结合梁半漂浮体系斜拉桥,见图1。

图1 泉州湾跨海大桥主桥立面布置(单位:m)

钢梁采用Q370qE钢,主梁含风嘴全宽21 m,梁高4.25 m,采用单箱三室等高截面,由平底板、斜底板、中纵腹板及边板围封而成。钢梁划分为13种梁段类型,77榀梁段,其中标准节段长10.5 m。标准结合梁标准横断面见图2。桥面板分成预制板、纵向湿接缝、横向湿接缝三部分施工,其中预制板采用C55高性能海工混凝土,所有湿接缝均采用聚丙烯纤维补充收缩混凝土。每个节段桥面板由1块中板和2块边板构成,全桥共计231块,最大尺寸为4.65 m×9.80 m,重约560 kN。桥面板+钢主梁节段最大重量4 500 kN。斜拉索采用抗拉标准强度1 770 MPa环氧涂层平行钢丝拉索,全桥共72对斜拉索,最长斜拉索长219.2 m,最大自重(含两端锚头)248 kN。

图2 标准结合梁标准横断面(单位:m)

上部结构设计总体指导性施工方案为:中跨及次边跨标准段采用桥面吊机分节段进行悬臂拼装。钢梁与桥面板需在节段架设前完成结合,整体吊装定位后现场浇筑梁段间横向湿接缝。塔区存梁梁段利用浮吊吊装。边跨及辅助墩墩顶梁段77.9 m采用大型浮吊一次安装到位,边跨桥面板在合龙后进行安装。

2 上部结构总体施工方案优化

2.1 边跨大节段吊装优化为悬臂拼装

原设计方案边跨及辅助墩墩顶梁段吊装重量达12 000 kN,受边跨海域礁石影响,大型浮吊无法就位吊装。

综合考虑施工安全性及浮吊经济性,将边跨大节段吊装工艺优化调整为悬臂拼装工艺,充分利用桥面吊机对边跨梁段进行吊装施工。

2.2 标准段整体吊装工艺优化

原设计方案标准节段钢梁与桥面板先结合后进行整节段吊装,吊装节段重量见表1。可知,吊机最大吊重3 481 kN,传统吊机无法满足吊装要求,且受桥面宽度影响,若横向采用双台吊机抬吊吊装,桥面空间不足。因此,需要对整体吊装工艺进行优化。

表1 原设计方案整体吊装重量 kN

采用桥面板与钢梁后结合工艺(纵向湿接缝在吊装后现场浇筑)可以减小吊装重量,提高吊机资源可选范围。选定吊重2 900 kN的变幅吊机进行吊装作业。优化方案吊装重量见表2。优化后标准段总体工艺:若主梁(含桥面板)重量不超过2 900 kN则整体一次吊装完成,桥位施工横向湿接缝;若主梁(含桥面板)重量超过2 900 kN则分两个步骤完成吊装,先吊装钢梁+2块边桥面板,待钢梁栓焊及斜拉索初张后使用桥面吊机变幅吊装中桥面板,最后施工湿接缝。

表2 优化方案吊装重量 kN

2.3 桥面板吊装工艺优化

标准节段吊装总体工艺优化后,桥面板与钢梁后结合,桥面板在后场进行预制。通过平板车将预制桥面板经过海上栈桥运输至钢梁吊装区域。通过主墩施工平台处700 kN全回转吊机将预制桥面板安放在驳船上方对应的钢梁上,然后进行钢梁与面板整体吊装施工[4]。桥面板预留钢筋间距125 mm,钢梁顶面剪力钉间距125 mm,钢筋与剪力钉净间距仅20 mm(图3)。桥面板钢筋及钢梁顶面剪力钉空间位置有限,考虑到钢梁厂剪力钉施工误差及安装风浪影响,桥面板现场难以保证安装精度且安装困难。为保证现场施工工效,钢梁制造时不考虑桥面板区域钢梁顶面剪力钉,待桥面板吊装到位后湿接缝施工前现场进行焊接施工。

图3 桥面板钢筋与剪力钉相对位置(单位:mm)

桥面板与钢梁结合前,在预制桥面板与钢梁上翼缘板间的重合处粘贴防腐橡胶条。在横隔板上缘处,两侧橡胶条之间浇筑环氧砂浆(图4),靠近橡胶条的位置砂浆高度与橡胶条初始高度相同,中部隆起5 mm,形成上拱的弧面。在桥面板自重作用下,橡胶条完全压密封闭,环氧砂浆与上下接触面充分接触,从而保证结合面密封。

图4 橡胶条及环氧砂浆布置

为保证桥面板与钢梁结合的气密性,橡胶条最小压缩量不小于5 mm。根据混凝土桥面板重量,确定桥面板作用与橡胶条的应力为0.33 MPa,并对橡胶条进行压载试验。橡胶条尺寸为50 mm×100 mm×25 mm,试验压力由0.5 kN递增至3.0 kN,测量橡胶条在该压力作用下的压缩量。压载试验结果见表3。可知,橡胶条在0.33 MPa应力作用下最小压缩量为5.1 mm,满足设计要求。

表3 压载试验结果

2.4 超长超重斜拉索施工

S/M1—S/M4索长较短且重量较轻,可直接利用塔吊将斜拉索吊装至桥面,并利用塔吊牵引索头进行展索施工。S/M5—S/M14索长相对较长,通过塔吊吊装上桥,利用主塔处卷扬机进行辅助展索。S/M15—S/M18斜拉索重量均超过塔吊吊装能力,采用变幅吊机将此拉索吊装至桥面。以S/M15斜拉索为例,具体施工流程为:斜拉索进场,临时存放于主墩;S/M14斜拉索初张完成;回转吊吊装S/M15斜拉索至钢梁运输船;桥面吊机松钩变幅,吊装S/M15斜拉索至S/M14斜拉索对应梁段。

斜拉索展索由梁端向塔区进行,受桥面吊机影响,无法沿直线展索,需绕开桥面吊机。为保证斜拉索展索时的安全性,同时避免展索时对斜拉索造成二次损伤,研发了一种斜拉索展索导向装置,见图5。

图5 斜拉索展索导向装置

2.5 上部结构施工组织及耐久性

为保证上部结构施工安全,在主梁架设施工前与海事部门技术对接,并在吊装施工期间进行通航维护,确保吊装施工安全。

为保证结构耐久性,索塔钢锚梁采用含量不低于1%的Ni系高性能耐海洋大气腐蚀钢,不进行涂装、不设除湿系统,靠其自身生成致密稳定的钝化锈层阻止氯离子渗透,实现全寿命期的长效防腐。

结合大桥的环境特点和设计目标,钢主梁采用适用于海洋大气腐蚀环境的超长寿命耐久防腐涂装体系。钢主梁内外表面涂装体系见表4。

表4 钢主梁内外表面涂装体系

3 优化方案理论分析及实施效果

3.1 优化方案理论分析

根据优化调整后的施工方案,采用有限元软件进行施工全过程分析,并对边跨钢梁与混凝土桥面板结合前钢梁的应力进行局部分析。按照设计要求成桥线形目标为塔直梁平,通过施工全过程分析得出,成桥状态主梁最大挠度在10 mm以内(图6),小于设计要求±20 mm。成桥状态计算索力与设计索力差在±3.9%以内(图7),小于设计要求±5%。成桥线形及索力满足设计要求。成桥状态下主塔纵向最大偏位12 mm,横向最大偏位6 mm,满足设计成桥塔偏位小于H/3 000(H为塔高)且不大于30 mm的要求。

图6 成桥主梁挠度变形

图7 计算索力和设计索力对比

通过有限元施工全过程分析可知,合龙工况下桥面板最大拉应力(2.0 MPa)小于混凝土极限抗拉强度(3.3 MPa),且为短暂受拉状态;成桥状态主塔区域桥面板最大压应力(14.1 MPa)小于混凝土极限抗压强度(37.0 MPa);辅助墩处钢梁顶升工况下钢主梁最大拉应力(115.7 MPa)小于基本容许应力(210.0 MPa);成桥工况下钢主梁最大压应力(120.7 MPa)小于基本容许应力(210.0 MPa),桥面板及钢主梁结构受力安全。对边跨钢梁进行局部受力分析可知,钢箱梁最大应力为153 MPa,在钢箱梁底板和横隔板相交处为主拉应力。顶板最大等效应力(115.6 MPa)小于基本容许应力(210.0 MPa),钢主梁局部受力安全。

3.2 优化方案实施效果

通过方案优化及过程中严格按照优化方案管控,成功利用桥面吊机完成了边跨大节段钢梁悬臂拼装;采用钢梁与桥面板吊装后再结合的方式顺利完成了梁段施工;利用吊机完成了超长超重斜拉索的吊装。目前斜拉桥已合龙,施工全过程结构受力、拉索索力及成桥线形满足设计要求,结构状态良好。

4 结论

1)将边跨大节段吊装调整为对称悬臂拼装,解决了大型浮吊无法就位的问题,充分利用了吊机,节约了成本。

2)将标准节段钢梁与桥面板先结合再整节段吊装优化调整为先吊装后结合工艺,解决了吊机吊重问题,优化了吊机资源。

3)充分利用吊机可变幅特性对桥面中板及部分超重拉索进行了吊装,通过拉索导向装置的应用,解决了有限桥面宽度下拉索展索的施工困难。

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