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乙烯装置P91 管道焊接分析及问题对策

2022-07-21李华兵

设备管理与维修 2022年12期
关键词:焊口坡口热处理

李华兵

(中国石油广东石化公司化工生产一部,广东揭阳 515200)

0 引言

A335 P91 为超高压蒸汽管道,管壁厚可达46.02 mm,含铬、钼元素较多,淬硬倾向大,若焊接时冷却过快,易产生冷裂纹和延迟裂纹。因管径大、管壁厚,预热、层间温度保持及焊后热处理难度大。2021 年10 月10 日,乙烯装置P91 焊接完成技术交底,开始进行焊接作业,发现保温层厚度表面温度过高等问题,经过复检合格,允许焊接作业。后续发现硬度值偏高或者偏低情况,部分硬度值在150 以下。

以外径609.6 mm、壁厚46.02 mm 规格管道,管线号3100-SS-900502 的11#口为例,文中均为布氏硬度值,其中每个试验位置应至少进行3 次实验,并计算其算术平均值,如果硬度值相互之差超过20 HL,应增加试验次数,并计算算术平均值。现场最终测得硬度值见表1。

表1 11#焊口最终测得硬度值 HB

1 焊接、热处理工艺及过程介绍

1.1 焊接工艺及过程

A335 P91 焊条E9015-B91 不能重复烘烤,焊剂F9PZ(OP 90 W)不能重复烘烤。

焊接采用管道自动焊,工厂化预制采用氩弧焊打底和埋弧焊填充盖面或氩电联焊的工艺,焊接材料选用见表2。工艺管道焊接采用V 形坡口或双V 形坡口,要求坡口形式应符合焊接技术交底、工艺卡的要求。当管道壁厚14≤δ<20,宜采用V形坡口(图1);当管道壁厚20≤δ<60,宜采用双V 形坡口(图2)。

图1 对接坡口

图2 双V 形坡口

表2 焊接材料选用

A335 P91 管子的切割及坡口加工采用机械方法;如果采用等离子或火焰方法加工坡口时,需要采用冷加工法去除影响焊接质量的表面层,并通过硬度检测进行复验,坡口表面硬度不得大于241 HBW。坡口加工后进行外观检查,坡口表面要求无裂纹、分层等缺陷,并进行100%表面PT 检测,Ⅰ级合格;如有缺陷就及时磨除,直至检测I 级合格。

1.2 预热温度及后热温度

A335 P91 材质焊后宜冷却到80~100 ℃,保温1~2 h 后立即进行焊后热处理。若不能及时进行热处理,焊接完毕后立即进行后热:A335 P91 材质焊后冷却到80~100 ℃,保温1~2 h 后进行后热,后热温度为300~350 ℃,保温时间不少于2 h。

焊接过程中层间温度不得低于预热温度,一般控制在200~250 ℃。层间温度过高时应停止焊接,并联系热处理工及时调整参数,确保层间温度在规范要求内,焊接温度具体见表3。

表3 焊接温度

同一部位焊缝的返修次数不应超过1 次,焊缝返修应按照原焊接工艺执行,但预热温度应较原工艺提高50 ℃,预热范围宜适当扩大;第2 次返修时,割口重焊,并做好标识。

1.3 焊后热处理

根据设计文件及标准规范要求,A335 P91 管道需要进行焊后热处理。

管道焊缝焊接完成、经外观检查合格后可立即进行焊后热处理。热处理人员迅速捆绑电加热片、包裹保温棉、开启热处理设备。管道焊缝焊后热处理温度、保温时间、升温温度、降温温度见表4。

表4 焊后热处理温度及保温时间

2 硬度问题分析

开始焊接时,以1#焊口(壁厚46.02 mm)为例,升温速度为110 ℃/h,降温速度为140 ℃/h。根据Q/SY 06082—2017《中合金热强钢管道焊接及热处理施工规范》要求硬度值180~241 HBW,焊口硬度值存在普遍偏高现象,硬度值见表5。分析认为主要为热处理升降温速度过快,将升温速度调整为100 ℃/h,降温速度调整为130 ℃/h,测得硬度值见表6。

表5 1#焊口第一次测得硬度值 HB

由表6 可见硬度值得到明显得下降,通过不断的调整升降温速度,得出降低10 ℃/h 可得到最佳硬度值。但是硬度值出现偏低现象,继续分析其他原因,初始焊接速度约为33 cm/min,焊接线能量为22.8 kJ/cm。经过分析焊接速度存在过快导致焊接线能量过大,致使热量不能有效的散失,存在过烧现象,逐步调整焊接速度至26 cm/min,焊接线能量为12.4 kJ/cm,11#焊口得到最终硬度值见表1。

表6 1#焊口第二次测得硬度值HB

表1 中11#焊口热影响区硬度值157,还是存在偏低现象,其他区域正常。此时,怀疑是硬度仪测量误差问题,通过金相分析可以判断焊接是否合格。

3 金相分析

对检验部位进行机械打磨抛光,使用三氯化铁盐酸水溶液擦蚀。

随机选取4 个焊口(图3)进行金相检验,检验位置见表7。金相分析由专业机构进行。

图3 4 个检测焊口位置

表7 金相检验位置

图4 11#热影响区金相照片500X

图5 51#热影响区金相照片500X

图6 56#热影响区金相照片500X

图7 56#直管母材金相照片500X

4 结束语

通过多种手段,乙烯装置解决了P91 硬度值偏高的问题,通过优化测温热电偶布局解决了热处理温度偏差的问题,后期又通过降低焊接速度、降低焊接线能量,综合金相分析的方法,金相分析只有回火马氏体,没有其他成分,焊接质量合格。及时破解了硬度值偏低问题,保证了焊接质量。

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