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多轮次换封井综合治理技术研究

2021-12-09周海兵

科技信息·学术版 2021年33期
关键词:治理措施应用

摘要:针对卡封水井换封周期短导致多轮次作业的情况,从工具质量、井况、作业质量等多方面进行统计分析,通过采取针对性措施进行综合治理技术研究,取得了较好的现场应用效果。

关键词:多轮次作业  治理措施  应用

1 项目背景

中原油田下属文南油田是一个异常高温、高压、高饱和、低渗透的复杂断块非均质油气藏,1984年投入注水开发以来,动用含油面积64.4km2,动用石油地质储量7736×104t,标定可采储量1924.11×104t,标定采收率24.87%。油藏埋藏深,储层物性差,注水压力高达48MPa,层间矛盾十分突出,经常导致卡封井异常失效换封,为此开展了多轮次无效措施研究和治理,满足油田注水开发需要。

2020年,所属作业区共实施分注井87井次,共有25井次异常换封,其中油管漏失8井次,占32%,封隔器原因6井次,占24%,井况问题占4井次,占16%,因井口漏换封占4井次,占16%,作业质量问题3井次,占12%。通过对换封原因进行分析,设计了验管器和高压滑套,同时加强了封隔器管理,把好入库验收关口,同时针对我厂分注井油管存在的问题,要求至少使用1级以上试压合格油管,设计验管器和双级高压滑套,坐封前验证分注管柱的密封性,降低了异常换封井的出现。在验封工序的把关上,提出进行趋于注水压力最大值进行验封试注,保证正常注水过程中管柱密封。

2021年以来,通过对多轮次无效措施作业井的研究和实施综合治理措施,共出现异常换封措施12井次,其中属于工具质量问题4井次(W72-9、NW95-20、W33-122、NW195)占33.3%、井况问题4井次(W72-125、W294、W72-366、W262)占33.3%、油管问题3井次(W72-82、W33-60、W88-11)占25%、作业质量问题1井次(W33-308)占8.4%,分注井有效期环比同期对比提高了43天,环比同期减少多轮次无效措施13井次,平均单井日注水80方,减少无效注水1.04万方,环比同期相比对应油井见效井数增加13口,见效增油增加945.7t,降低作业成本65万元,多轮次作业井综合治理取得了显著效果,累创经济效益260万元。

2 多轮次卡封井失效原因分析

2020年,所属作业区实施分注井87井次,共有25井次异常换封,其中油管漏失8井次,占32%,封隔器原因6井次,占24%,井况问题占4井次,占16%,因井口漏换封占4井次,占16%,作业质量问题3井次,占12%。

全年实施卡封工作量153井次,其中分注64井次、卡封转注42井次、换封38井次、卡双封6井次,打塞卡封3井次。共出现水井异常工序(井)12井次,其中属于工具质量问题4井次(W72-9、NW95-20、W33-122、NW195)占33.3%、井况问题4井次(W72-125、W294、W72-366、W262)占33.3%、油管问题3井次(W72-82、W33-60、W88-11)占25%、作业质量问题1井次(W33-308)占8.4%。

2.1工具质量问题典型井分析

1、W72-9井:该井于2020.7.14上修补孔卡顶封,补孔后于7.16下采油院ZYY221-114封隔器于1674m处,7.29洗井合格,坐封多次没有显示(坐不住),起出管柱检查,发现封隔器磨擦扶正器固定螺丝掉。7.30下入上海开远KYY221-114封隔器,洗井后坐、验封一次合格。

原因分析:属于封隔器质量问题。已向工具厂家索赔。

2、NW195井:该井2020.12.6日上修,措施为钻塞打塞重炮分注,主要工序为钻塞、打塞、通井、重炮、卡封分注。2007.1.7日钻塞至设计深度,使用Φ148mm×2m通井规通井无异常,使用泥浆注灰3483.1m,重炮后下入KYY221-148封隔器(全井使用新油管),2.3日洗井合格,多次坐封(分别加压9t、12t、20t)后验封打压10MPa套管返水,验封不合格。2.10日上返,上提封隔器至全井射孔段顶界再次坐封,验封仍不合格,起出全部管柱检查封隔器胶筒脱落,钢體完好。2.11重复下入KYY221-148封隔器,洗井后坐封加压13t、验封30MPa合格。

原因分析:该井属于7寸套特殊套管井卡封,封隔器质量还不过关,工艺也不够成熟,处于试验阶段。

2.2 井况问题典型井分析

1、W72-125井:该井于2020.3.15上修,措施为打塞卡封转注,主要工序有刮蜡、通井、注灰、下封。3.20注灰合格后,3.21下入濮阳东昊DHY221-114封隔器于2958m处,3.25洗井合格,上提管柱1.45m,加压12t,坐封后验封(套管有小溢流),正打压至15MPa,套管返水明显增大,验封不合格。起管4根至井深2920m(全井射孔段以上),再次坐封,正打压验封时,打压至10MPa,套管无溢流,打压至15MPa时套管突然返水,不合格。投球验管20MPa合格。3.26起出全部管柱检查封隔器上胶筒肩部轻微损坏,钢体无异常。3.27(使用原井油管)下入上海开远厂家KYY221-114封隔器,洗井后坐封验封一次合格。3.28工艺研究所、作业科及濮阳东昊厂家在工具队对原井起出的DHY221-114封隔器整体试压20MPa,无异常。

原因分析:该井自2002.2新投后,历经多次打塞钻塞和下铣磨器修套措施,从本次施工情况分析,可能存在井筒脏或井眼不规则的情况,是导致一次坐封后验封不合格的主要原因。

2、W294井:该井于2020.12.2上修换封,起出管柱检查未发现问题,12.4下入濮阳东昊DHY221-114封隔器于3165m处,坐封验封合格,12.5正常注水后验封证实分注管柱失效。12.12上修二次坐封验封,证实层间窜。后与地质研究所结合变更为下光管注水。

原因分析:层间窜是导致返工的直接原因。

3 结论与认识

1、通过对多轮次作业井综合治理,提高了作业质量水平,节约了油田开发成本。

2、避免了无效注水,提高注水效果,增加原油产量。

参考文献

[1]井下作业工程师手册/吴奇主编.北京:石油工业出版社,2002.9  ISBN  7-5021-3796-3

[2]采油技术手册.上下册/罗英俊、万仁溥主编.北京:石油工业出版社,2005.3  ISBN 7-5021-4788-8

作者简介:周海兵,男,工程师,中原油田分公司采油气工程服务中心濮城作业区,长期从事修井作业工作。

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