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射钉铆接技术的质量评价与优化

2021-07-26闫旭东

汽车工艺师 2021年6期
关键词:加强筋铆钉距离

闫旭东

北京奔驰汽车有限公司 北京 100176

在过去的车身生产过程中,由于都是使用钢板,连接手段也相对单一,主要围绕电阻点焊进行连接。虽然在电阻点焊的基础上发展出了单边焊接、铝点焊等其他焊接手段,但是仍然难以弥补新材料尤其是铝合金、碳纤维以及复合材料带来的异种材料连接难题。因此机械连接等新型连接手段的使用具有一定的必要性。

由戴姆勒和德国博尔豪夫紧固件公司合作推出的Impact技术,即射钉铆技术,由于其高效的连接效率,以及灵活的使用空间,得到了广泛的应用。但是由于连接时噪声极大,Impact技术特别配备了隔音房。投入如此巨大,必须保证射钉铆技术在设备和质量方面的可靠性和稳定性。

这里讨论其质量评价,以及通过实验得出的一系列优化措施。

质量评价标准

对于Impact技术的质量控制,需要从这项技术所要实现的功能,以及剔试金相实验来做一说明。Impact技术主要连接的是高强钢和铸铝,以及铝板件和铸铝件的连接,因此铸铝件是其中最重要的母材。由于是单面连接,且会破坏零件表面,因此存在脱落和渗水的可能性,需要与涂胶配合使用,所以如何保证在胶固化起作用之前保持其功能性是关键,这也是退钉力考核的由来。

如图1所示,退钉力考核的标准目前已经提高到0.22kN,因此需要对影响退钉力的诸多因素进行实验分析,确定最佳参数和位置,给出铆钉标准,并保持设备处于最佳状态。

图1 退钉力考核

研究步骤如下:

1)保持铆点位置、铆枪状态和铆钉状态一致的情况下,改变主气缸活塞压力,寻找最佳压力最佳区间。

2)保证压力不变、铆枪状态及铆钉都不变的情况下,调整铆钉位置,查看距离加强筋和零件法兰边的最优间距。

3)退钉力不足时,冻结铆钉并测量,提出改善意见。

4)保持压力和铆枪位置不变,实验不同S2状态下的退钉力表现。

5)确定压力、位置、设备及铆钉的最优数据,论证实验,进行推广。

实验过程及结果

1.确定主气缸压力最优区间

与电阻点焊及其他机械连接技术不同,Impact是以纯气动为能量源头的连接手段,保证铆钉进入板材的主要动力来自于主气缸,最大压力可达到0.8MPa。由于一般工厂压力最高是0.7MPa,因此需要增压泵来保证铆接的稳定和持续性。

实验中选取的铆钉是某车型后端横梁上的10个铆点,该位置在过去的退钉力统计中不足情况占比较高:利用具有代表性的铆点,做一组对比实验,在铆点位置、铆枪状态及铆钉都不变的条件下,得出表1所示结果。

从表1中可以看到,蓝色区间是铆枪的初始压力,绿色是进行了微调整的压力(±0.03MPa之内),黄色区域进行了较大的增加,分别为0.04MPa、0.05 MPa和0.06MPa,橙色区域是降低压力,在0.04~0.06MPa,得出结果是黄色开始出现退钉力不足情况,而橙色则出现铆接间隙太大的问题。

表1 10个铆点经过4次调整的结果对比

由此得出结论:主气缸压力过大或者过小都会导致退钉力不足的情况出现,并且得出了以上10个铆点的最佳参数。以61226279铆点为例,得出铆接压力与退钉力的关系(见图2),并且通过拉力实验得出强度关系,以便佐证实验结果。

图2 主气缸压力与退钉力关系

从实验结果得出调试的方法,并且可以为所有铆点找到最佳的主气缸压力区间,从而有效的保障质量需求,防止退钉力不足的情况发生。如图2所示,61226279的最佳压力在0.54MPa±0.03MPa,由此可以得出其他铆点的最佳数值。

2.铆点最佳位置的分析研究

根据板材实验结果,铆钉距离加强筋边距aR≥3mm即可,这种情况比较适用的是加强筋距离L≤9mm的情况,因为铆钉直径为3mm。那么对于L≥9mm的情况,是否打在正中间更好呢?通过实验验证并非如此。

通过表2及图3所示,加强筋位于零件内部,部分铆点可以借助内窥镜查看位置,但是无法测量。虽然大部分铆点处于监控盲点,但是还能通过对比实验发现铆点距离加强筋太近或者太远都不合适。

表2 铆点与加强筋距离与退钉力关系

图3 距离太近导致炸开

上述对比图示说明了距离aR需要满足的四种要求:aR≤3mm时,容易破坏加强筋强度;3mm≤aR≤7mm时,背部容易炸开;9mm≤aR≤13mm时,区间合适,不需要太大压力(见图4);aR≥13mm时,距离另外一边太近。

图4 距离保持在10~13mm正合适

根据公式及实验结果,得到退钉力与边距相对关系曲线(见图5)。

图5 边距aR与退钉力F关系

综上所述,距离加强筋9~13mm为最佳区间,其余区间均存在风险。从金相和板材变形方面分析造成这种情况的原因,发现是因为距离加强筋太近,需要的压力大,从而会导致背部炸开。

以61226279点为例,aR≤7mm,需要压力P≥(5.4+0.3)MPa,根据上述实验结果,背部很容易炸裂,这样把两部分实验进行了统一,取得了预期的效果。

3.铆枪S2与退钉力的关系

Impact铆枪是利用气动原理,通过比例阀精确控制气压大小,从而实现每一个铆点都可以单独控制的效果。但是实际工作中,高压会对其中的缓冲块造成磨损,如何补偿这种磨损,就需要定期对铆枪进行S2检测。

如图6所示为铆钉从打入到铆枪离开过程中,铆杆的位置情况。在整个打点过程中,铆杆行程152mm,铆钉端高度1.7mm,铆杆比弹夹的平面缩回约0.2mm,因此S2的补偿距离应该是:HS2=H-L铆杆=1.7-0.2=1.5mm,其中H是铆钉端高度,L铆杆是初始位置铆杆比弹夹缩回的距离,如果铆杆超出弹夹,那么就会卡钉。

如图7所示为S2的原理和检查调整方式,如果缓冲块磨损,导致S2变小,就会导致铆杆伸出过长,将铆钉打得更深,从而导致下层板炸裂。

通过实验,得出其公差带约为0.05mm,并有如下结果:HS2≤1.45mm时,铆杆伸出过长,退钉力不足;1.45≤HS2≤1.55mm时,符合标准;HS2≥1.55mm时,可能出现间隙,需进行返修。

实验结果

本研究通过对比实验,采集数据,找到了影响退钉力的最佳压力区间、位置区间及设备调整状态,避免了剔试质量问题的发生。同时,一系列的改善,极大降低了现场质量报错和质量停机故障(见图8)。对于Impact技术质量评价和优化,提出了一定的解决思路。

结语

本次研究探究了退钉力不足的形成机理以及相关影响因素,尤其是通过建立数学模型,采集大量数据,通过对比实验,来考证究竟这些因素是如何影响退钉力的。退钉力不足的问题,可能会导致铆钉脱落,因此这一问题的彻底解决,也能避免更大的质量问题。文中提到的问题都是趋势性的,在面对个别问题时,还需要进一步研究其特殊情况。

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